黃海斌
(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司,山西 長治 046021)
某公司鍋爐為原蘇聯(lián)制造的ZG-670-B.8-545KT型、單汽包、自燃循環(huán)、雙爐膛、固態(tài)排渣、煤粉鍋爐。鍋爐煙氣中的NOx排放直接影響大氣環(huán)境,為了降低鍋爐煙氣中NOx對環(huán)境的污染,該公司進(jìn)行了煙氣脫硝改造,改采用龍源低氮燃燒器技術(shù),以降低爐膛煤粉燃燒過程中的NOx生成量,并結(jié)合凱天環(huán)保科技股份有限公司開發(fā)的采取選擇性催化還原(selective catalytic reduction,以下簡稱SCR)法的尾部煙氣脫硝裝置,實現(xiàn)了鍋爐煙氣氮氧化物達(dá)標(biāo)排放。
煙氣脫硝裝置運行后,由于對低氮燃燒器運行中風(fēng)粉配合掌握不好,導(dǎo)致對NOx生成的抑制效果不佳,氨反應(yīng)器入口NOx含量相對較高,氨氣消耗量增大;另一方面,由于設(shè)備改造不完善和運行調(diào)節(jié)不盡合理,導(dǎo)致主、再熱汽溫偏高,減溫水投入量增大,飛灰含碳量相對增加,降低了鍋爐運行的經(jīng)濟(jì)性。
NOx的來源有2個方面:一是燃燒時空氣中的氮高溫氧化生成的NO(熱力NO),其活化能非常強(qiáng),因此控制燃燒溫度是降低熱力NO的有效措施;二是煤粉中的氮化合物在煤粉著火燃燒時,隨揮發(fā)分從煤粉中析出與氧發(fā)生反應(yīng)生成的NOx。由于燃燒調(diào)節(jié)配風(fēng)不合理,一次風(fēng)風(fēng)量大,導(dǎo)致燃料揮發(fā)分析出,燃燒生成NOx,導(dǎo)致NOx含量增大;同時由于二次風(fēng)分級配風(fēng)不合理,二次風(fēng)較早混入強(qiáng)化燃燒,使著火燃燒區(qū)溫度提高,導(dǎo)致生成大量熱力NO。由于一次風(fēng)量大,二次風(fēng)混入較多,使燃燒產(chǎn)生還原性的氣體減少,降低了抑制燃料型NO生成的效果,導(dǎo)致NOx生成量增大,增加了脫硝氨氣消耗量。
在鍋爐運行中,由于一次風(fēng)量大、風(fēng)速較高,使煤粉著火燃燒滯后,爐膛火焰中心上移。由于低氮燃燒器以缺氧燃燒為機(jī)理,二次風(fēng)配比較小、混入時間推后,使煤粉氣流著火燃燒滯后,煤粉燃燒不完全;同時運行中一、二次風(fēng)配比不合理,二次風(fēng)旋流強(qiáng)度大使二次風(fēng)出口旋流擴(kuò)散角增大,推遲了二次風(fēng)與一次風(fēng)混合,增加了煤粉氣流不完全燃燒程度。
燃燼風(fēng)布置的不合理使?fàn)t膛燃燒不完全,增大了飛灰含碳量。低氮燃燒技術(shù)的機(jī)理主要是通過煤粉氣流著火燃燒時的富燃料缺氧燃燒來控制NOx的生成。而煤粉完全燃燒的實現(xiàn)則主要由燃燼風(fēng)完成,即下層噴燃器不完全燃燒后,沒有完全燃燒的煤粉顆粒隨煙氣上升,在燃燼風(fēng)區(qū)域與大量的燃燼風(fēng)混合進(jìn)一步燃燒。但該公司改造時,將燃燼風(fēng)口布置在原三次風(fēng)口位置,與上層燃燒器間距3.5 m,使煙氣中未完全燃燒的顆粒進(jìn)入燃燼風(fēng)區(qū)域時間過短,使燃燒生成的NOx在還原性介質(zhì)條件下的分解還原能力下降,導(dǎo)致爐膛出口煙氣NOx含量增大;同時燃燼風(fēng)取自二次風(fēng)箱,運行中往往為了控制過剩空氣量而保持較低的二次風(fēng)壓,使燃燼風(fēng)強(qiáng)度不夠,不能很好地射入爐內(nèi)煙氣,造成其產(chǎn)生的擾動較小,降低了煤粉完全燃燒的水平,導(dǎo)致飛灰含碳量增大。
由于煤粉在噴燃器出口著火燃燒滯后,使火焰中心上移,爐膛出口煙溫上升。燃燼風(fēng)大量進(jìn)入使煙氣量增大,導(dǎo)致對流受熱面受熱增大,主、再熱汽溫升高。為控制主、再熱汽溫,增大減溫水使用量,尤其是再熱汽減溫水的大量使用,使機(jī)組低壓蒸汽流量增加,高壓蒸汽做功減少,機(jī)組效率降低。
原鍋爐設(shè)計為富氧燃燒方式,爐膛出口過剩空氣系數(shù)約為1.25,煤粉燃燒器風(fēng)粉混合充分能保證煤粉在爐內(nèi)的完全燃燒,設(shè)計煤粉細(xì)度約為12 %。但噴燃器改造后,低氮燃燒器是基于缺氧燃燒、二次風(fēng)滯后混入一次風(fēng)的燃燒模式,原先的煤粉細(xì)度不能滿足爐膛內(nèi)完全燃燒的要求,造成煙氣飛灰含碳增大,降低了鍋爐效率。
加強(qiáng)鍋爐燃燒調(diào)整、合理配風(fēng),達(dá)到既降低NOx生成又保證煤粉爐內(nèi)完全燃燒的效果。在正常運行中,根據(jù)煤質(zhì)變化合理調(diào)節(jié)一次風(fēng)速,對揮發(fā)分高的煤,保持一次風(fēng)粉濃度在1.5~1.7,增大外二次風(fēng)配比;對揮發(fā)分低、發(fā)熱量大的煤,保持一次風(fēng)粉濃度在1.1~1.3,增大內(nèi)二次風(fēng)配比和二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,保證煤粉前期著火燃燒。通過不同煤質(zhì)情況下的合理配風(fēng),使煤粉揮發(fā)物析出和著火缺氧燃燒在噴燃器出口,使大部分燃料氮化合物在富燃料條件下進(jìn)入氣相,實現(xiàn)對燃料氮化合物生成NOx的抑制。
同層燃燒器合理配風(fēng),保證煤粉完全燃燒。根據(jù)旋流噴燃器對沖布置的特點,為保證煤粉完全燃燒,合理配置一次風(fēng)速風(fēng)量,降低一次風(fēng)速,縮短噴燃器出口煤粉著火距離,保證燃燒穩(wěn)定;各噴燃器二次風(fēng)配比,采用“前期配風(fēng)小、二次風(fēng)旋流強(qiáng)度大,后期配風(fēng)大、旋流強(qiáng)度小”的方式,既保證煤粉前期的缺氧燃燒以降低NOx的生成量,又滿足煤粉后期完全燃燒,防止火焰旋流擴(kuò)散角過大造成飛邊結(jié)焦。停運噴燃器時,在保證火嘴不超溫的前提下,盡量關(guān)小相應(yīng)的一、二次風(fēng)門,減少進(jìn)入爐膛的風(fēng)量。根據(jù)氧量調(diào)節(jié)燃燼風(fēng)和燃燒區(qū)域的風(fēng)量配比,實現(xiàn)爐內(nèi)煤粉高效燃燒和低NOx排放,還可通過控制燃燼風(fēng)防止鍋爐主、再熱汽溫超溫。
通過提高燃燼風(fēng)壓和氣流強(qiáng)度,增加燃燼風(fēng)氣流剛度,確保燃燼風(fēng)能有效射入爐膛煙氣并與煙氣充分混合。由于二次風(fēng)箱壓力低、燃燼風(fēng)壓低、燃盡風(fēng)射流穿透力不足,降低了燃燼風(fēng)混合燃燒能力,使其燃燼作用大幅下降,氧量、排煙量相應(yīng)增大。所以在保證燃燒穩(wěn)定的情況下應(yīng)盡可能提高二次風(fēng)壓,增加燃燼風(fēng)的穿透力,提高爐內(nèi)煤粉完全燃燒程度,降低飛灰含碳量。
根據(jù)設(shè)備改造后運行狀況的變化,為降低排煙溫度,減少主、再熱蒸汽減溫水使用量,建議進(jìn)行局部受熱面改造置換,適當(dāng)減少低溫過熱器的受熱面,合理增大省煤器的受熱面。一方面降低過熱汽溫度,減少減溫水量投入;另一方面提高給水溫度。由于省煤器受熱面的增加,給水吸熱量增大,排煙溫度下降。給水溫度的提高,造成爐膛吸熱量減小,燃料消耗減少,提高機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性。
通過鍋爐運行中的合理配風(fēng),使?fàn)t膛燃燒過程中的NOx生成量明顯降低,在相同運行工況下,脫硝反應(yīng)器入口NOx量下降;脫硝氨氣消耗量減少。結(jié)合機(jī)組負(fù)荷變化情況合理調(diào)節(jié)風(fēng)粉配比和鍋爐送風(fēng)量,在保證燃燒的前提下,滿足了低氮缺氧燃燒要求,既抑制了燃燒過程中NOx的生成,也保證了煤粉完全燃燒,使鍋爐不完全燃燒熱損失明顯下降,提高了鍋爐燃燒效率。
1 王文宗.火電廠煙氣脫硫及脫硝實用技術(shù)[M].北京:中國水利水電出版社,2009.