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600MW空冷機組的一次真空泄漏事件分析

2015-05-30 10:00:13曹建鋒杜澤全
科技創新與應用 2015年20期

曹建鋒 杜澤全

摘 要:文章通過對600MW直接空冷機組的一次真空泄漏事件的現象進行理論分析,并最終確定泄漏點的大體位置。通過檢修人員對該位置的檢查,快速確定了真空泄漏點,為機組真空系統泄漏時的快速查漏提供了有力的保障,具有借鑒意義。

關鍵詞:空冷;真空;泄漏;查漏

1 概述

內蒙古岱海發電有限責任公司二期工程2X600MW機組采用斯必克冷卻技術比利時有限公司的直接空冷技術,空冷系統冷卻面積為1533648m2。自2010年投運以來,機組真空系統嚴密性一直合格。而近期出現多次排汽裝置水位異常事件。具體表現為高負荷、高背壓運行期間,排汽裝置水位持續降低,空冷島6-8列的抽氣溫度與其它各列相比降低約20-30℃,且凝結水回水溫度也較其它各列低15-30℃。而一旦負荷降低且背壓也降低后,空冷島6-8列的抽氣溫度和凝結水溫度迅速回升到和其它各列一致,排汽裝置水位也持續升高,最高達到過3.5m,只能開啟#5低加出口的開車放水門來保持排汽裝置的正常水位。

2 事件現象

下邊就一次水位異常事件進行簡單分析:當機組負荷穩定在560MW左右,環境溫度也基本穩定在16℃,排汽裝置水位持續下降,最低至1130mm,此時補水調門、旁路門全開,而空冷島6-8列的抽氣溫度和凝結水回水溫度也較其它各列低15-30℃,及時將空冷6-8列風機的頻率降低至30HZ。持續幾分鐘后,空冷6-8列的抽氣溫度和凝結水溫度迅速回升,排汽裝置的水位也迅速回升,最高升至2.8mm左右。維持了不到1個小時,排汽裝置的水位和空冷6-8列的抽氣溫度、凝結水回水溫度又波動了一次。通過用熱成像儀可以看出,空冷6-8列散熱片的中部和底部確實有凝結水的存在,如圖1。

圖1 2號機空冷島第8列西側熱敏成像圖

3 原因分析

如圖2所示,以空冷系統散熱片內壓力為P1(可通過抽汽溫度換算),以排汽裝置內壓力為P2,內當地所處位置大氣壓為P0,忽略沿程管道阻力、閥門的節流損失,以凝結水回水管上距頂部匯流點距離為h的A點所受壓強為例進行分析。

圖2 空冷系統流程圖

A點所受壓強為P,如圖3,則

P=ρg(h+5)+(P1-P2) (1)

若P>0,即ρg(h+5)>P2-P1,凝結水可以順利回收至排汽裝置。正常情況下排汽裝置內的壓力P2會大于空冷島散熱片內的壓力P1(通過抽氣溫度可以換算出空冷島散熱片上壓力P1),且兩者差值肯定在50KPa以內,所以空冷島凝結水管內的凝結水都應該順利回收至排汽裝置。

而通過現象及熱敏成像儀可以確定空冷島6-8列的凝結水并未順利回收至排汽裝置,而是滯留在空冷島散熱片內,其可能原因有:

(1)凝結水回水管堵塞。

凝結水回水不暢并不是一直持續,而是階段性的,在高負荷、高背壓時較易出現,故可以排除回水管堵塞的原因。

(2)散熱片內發生局部凍結。

空冷散熱片內發生局部凍結后,會導致排汽裝置水位持續下降,而當凍結處逐步融化后,排汽裝置內水位會持續上升,與此相似,但是現在所處季節發生凍結的可能性為零,可以排除此項原因。

(3)空冷島散熱片內壓力突降。

空冷島散熱片內的壓力突降(即P1突降),導致(P2-P1)的差值迅速增大,會造成凝結水的短時回水不暢。但兩者差值也不會超過50KPa,不會造成凝結水長時間的回水不暢。另外也不會單獨造成6、7、8列得空冷散熱片積水,故可以排除此項原因。

(4)空冷島散熱片內漏真空。

若空冷島散熱片內漏真空,如圖4,則A點所受壓強

P=ρg(h+5)+(P1-P2+P0) (2)

由此可知P>0,即散熱片內漏真空后,空冷島內的凝結水會順利回流,更不會滯留在空冷島上,只是機組的背壓會升高、煤耗會增加、效率會下降,可以排除此項原因。

(5)凝結水回水管漏真空。

若凝結水回水管道上有漏點,吸入空氣造成管道局部壓力升高,導致凝結水上下差壓增大,其自身重力不足以克服該差壓與管道阻力,導致凝結水滯留在空冷島上。以A點位漏點,對A點上下兩側的凝結水回水分別計算,如圖5。

A點下側凝結水所受壓強

P=ρgh1+(P0- P1) (3)

由此可知P>0,即漏點以下的凝結水會順利回流。

A點上側凝結水所受壓強,如圖6。

P=ρg(h+5)+(P1-P0) (4)

若P>0,及ρg(h+5)>P0- P1

而P0=87.6KPa ,故P1>37.6KPa,即在忽略沿程管道阻力、閥門的節流損失的前提下,空冷散熱片上壓力大于37.6KPa,空冷島上的凝結水才會全部回流,而一般情況下,空冷島的背壓不會達到此值,所以漏點以上的凝結水就滯留在空冷島上。

4 結論

通過以上分析可知,凝結水回水管道上出現漏點是本次排汽裝置水位異常的原因,而近期的真空嚴密性試驗結果也證實了空冷系統確有漏點。四號機組真空嚴密性試驗結果顯示:A側背壓256Pa/min,B側背壓280Pa/min,遠高于之前四號機的實驗結果及合格標準。如圖2所示,出現排汽裝置水位持續下降、空冷島6-8列的抽氣溫度和凝結水回水溫度也較其它各列低15-30℃等現象后,迅速降低空冷6-8列風機的頻率至30HZ或20HZ,使空冷6-8列的壓力迅速升高,超過37.6KPa之后,空冷島上滯留的凝結水迅速回流,使排汽裝置的水位迅速回升。而由于漏點的存在,在空冷6-8列的壓力恢復后又會出現這種現象。(由于整個分析過程忽略管道沿程阻力、閥門的節流損失,如果加入管道沿程阻力、閥門的節流損失,則現象會更明顯。而第5列由于沒有閥門的節流損失,故未受影響。)

在低負荷階段、低背壓階段,由于凝結水回水管道內凝結水的充滿度不足,故未受漏空的影響。

經檢修人員就地檢查,在四號機空冷島第5-8列的凝結水回水管道標高約24m處找到一長約400mm的裂紋。處理后,四號機的排汽裝置水位、空冷島抽氣溫度與凝結水回水溫度均回歸正常,再未出現大的偏差與波動,真空嚴密性也達到A側56Pa/min、B側96Pa/min的合格標準。

5 結束語

大容量直接空冷火電機組由于真空系統面龐大、位置比較高,出現嚴密性不合格、真空泄漏事件時,往往不易找出泄漏點。通過上文的闡述,確定了真空系統泄漏點的大體位置。并且檢修人員對其進行了檢查,最終確定了真空泄漏點。這對機組真空系統泄漏現象具有重大作用及意義。

參考文獻

[1]內蒙古岱海發電有限責任公司.汽機專業技術規程[S].

[2]孔瓏.工程流體力學[M].中國電力出版社,1998.

作者簡介:曹建鋒,工程碩士,工程師,內蒙古岱海發電有限責任公司從事運行工作。

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