楊秀敏 靳琛
摘 要:發酵法是當前主流的以糧食為原料生產食用酒精的工藝,水耗高,污染比較嚴重。該工藝通過采取清污分流、冷卻水循環利用等措施提高水資源循環利用率。通過水解酸化后兩級生物接觸氧化方法處理污水,使主要污染物CODCr、BOD5、懸浮物SS去除率分別達到97.3%、98.8%和64.4%,處理后的污水達到國家《污水綜合排放標準》中一級排放標準要求。
關鍵詞:酒精污水 水解酸化 接觸氧化
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)03(c)-0093-01
隨著我國優質食用酒精行業的迅速發展,特別是在國家推廣使用可再生能源政策的引導下,乙醇汽油逐步得到推廣使用。以玉米為原料生產乙醇汽油的產業也隨之蓬勃興起,乙醇產業在我國國民經濟中所占的比重逐年增加。而由此帶來的能耗、水耗和污染物排放量增加,也給環境造成了巨大的壓力。酒精行業水污染問題已經受到了越來越多的關注,成為我國環境保護工作必須解決的重要課題。
1 工程分析
目前,國內通用的以玉米為原料生產酒精工藝分三個主要步驟完成。
1.1 玉米的前處理
原料玉米先經篩分機去除碎玉米、石塊等雜質,放入貯存倉中貯存。然后進入破碎機破碎,再經清分機將胚、皮分出。胚被提出后,玉米粉經輸送裝置送至拌料、液化工序混制成玉米漿。玉米胚送至玉米油制作工序,玉米皮送至DDGS制作工序。
1.2 液化、糖化和發酵
玉米粉先經混料器混合加入新鮮水和酒糟水后,送至液化罐液化。將混合后的漿液PH值調節到6.0~6.5,同時加入液化酶,加入離心清液,將干物質含量調節至21%~22%,進入蒸煮罐和閃蒸罐進行蒸煮。90 min后,將其溫度降至60?C,pH值調節到4.0~4.5,加入糖化酶,糖化時間1小時左右,再將溫度降到30?C~32?C,加入成熟酒母,發酵時間50~60h。
1.3 蒸餾
經發酵處理后的熟料進入蒸餾塔進行蒸餾。蒸餾塔通常由粗餾塔、水洗塔、精餾塔、甲醇塔和回收塔5塔組成,經發酵后的糖化醪在此裝置中完成蒸餾和提純,實現乙醇和其他物質的分離。
2 污水處理工藝技術選擇
2.1 污水來源
以玉米為原料,采用發酵法生產酒精工藝的污水來源主要包含以下幾個環節:(1)生產污水生產污水主要來自釜餾水、酒糟分離冷凝水和車間清洗水。產生量占全廠污水排放總量的35%~40%,污染物產生量占全廠污染物產生總量的90%以上。(2)生活污水主要來源于機關辦公樓、食堂、浴池等公用工程設施,水量較小,占總水量的3%~5%,污染物含量較低。(3)間接冷卻水冷卻水主要來自工藝循環冷卻水和動力系統冷卻排水。水量相對較大,占總用水量的60%左右。污染物含量低,除熱污染和SS外,基本不增加其他污染物含量。此項污水經涼水塔等設施冷卻處理后,可全部循環利用,水循環利用率達到50%以上。此項污水由專用管線收集(清污分流),不進入污水生化處理設施(本文不做詳細論述)。
2.2 酒精廠污水中污染物統計
酒精廠污水中污染物濃度如表1所示。
2.3 污水處理工藝選擇
酒精生產污水以有機物污染為主,采用生化方法進行處理。污水處理工藝主要流程如下:
(1)水質水量調節。調節池采用地下(為避免冬季低溫影響)鋼砼構筑物,容量按12~16h污水產生量設計。生產車間產生的生產污水(夏季需先做降溫處理)、公用設施產生的生活污水可通過自流管道(或水泵)匯集到調節池中。在調節池中水質、水量得到調節后,泵入后序處理設施進行處理。(2)水解酸化。水解池采用地下(為避免冬季低溫影響)鋼砼構筑物,池內懸掛醛化綸填料,作為水解性微生物的載體。水解酸化工藝主要目的是降低污水的pH值,并對可生物降解的污染物進行初步的生化處理。即在產酸菌和產氫的作用下,經過6~8h的時間,使污水中溶解的懸浮有機物得到初步降解,污水中大分子有機物在水解池中轉化為小分子有機物,不可溶性有機物轉化為可溶性有機物,產生乙酸和氫,使污水中的有機物含量降低,pH值下降,大大提高了污水的可生化性。(3)生物氧化使用氧化塔對污水進行生物氧化處理。氧化塔由塔體、填料、曝氣系統和進水系統組成。填料采用最先進的ZH組合填料,它兼有軟性和半軟性填料的特點,比表面積大,運行時不結球、不堵塞、易掛膜,同時對氣泡有切割作用。污水由塔底進入氧化塔內,與填料上的生物膜接觸,利用微生物氧化、分解水中的有機物,從而達到凈化污水目的。(4)接觸氧化。生物接觸氧化池采用鋼砼構筑物,池內懸掛軟性填料,池底安裝微孔曝氣器。污水中的有機物在接觸氧化池中被完全氧化分解。(5)污泥處理。生物接觸氧化池出水先在二沉池中實現泥水分離,二沉池采用斜管沉淀方式提高其沉淀效率。二沉池污泥部分回流到生物氧化池中以維持生化處理所需污泥濃度,剩余污泥池進行濃縮干化處理。
3 污水深度處理及回用技術研究
由于酒精工藝用水對水質要求較高,且易造成雜菌污染,酒精質量難以保證,因此項目回用污水一般不作為工藝用水使用,回用水可作為循環冷卻水用水。
根據同類行業類比調查,項目廢水經二級水解酸化+接觸氧化處理后,采用高效纖維過濾+活性碳過濾+超濾處理,最后經消毒處理可達到循環冷卻用水指標。具體流程如圖1所示。
經超濾處理后的污水,能夠達到循環冷卻水水質要求,可直接進行冷卻水循環系統使用,大大提高水循環利用率,降低了全廠新鮮水用量,達到節水減排的良好效果。
參考文獻
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