李寶軍 黃興利


摘要:陜西黃陵二號煤礦通過多種瓦斯治理技術研究與應用,解決了回采工作面瓦斯超限問題,杜絕了通風、瓦斯、油型氣等重大“一通三防”事故,實現了礦井的安全生產。文章以409工作面為例,對回采期間工作面瓦斯治理技術進行了研究。
關鍵詞:高瓦斯礦井;回采工作面;瓦斯治理技術;瓦斯超限;安全生產 文獻標識碼:A
中圖分類號:TD712 文章編號:1009-2374(2015)33-0149-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.080c
煤礦安全生產是煤礦行業中的重要環節,近年來,煤礦瓦斯事故時有發生,給煤礦安全生產帶來了巨大的安全隱患。加強煤礦瓦斯治理工作,減少安全隱患,是煤礦行業發展過程中的重點內容。隨著開采技術的不斷提升和開采深度的不斷深入,瓦斯治理工作的難度也相應加大,只有依靠科學、合理的瓦斯治理技術,根據現場實際情況,積極采取瓦斯治理措施,改善通風條件才能杜絕瓦斯事故的發生,促進安全生產穩步發展。
1 高瓦斯礦井概念
瓦斯一般存在于煤巖層,在煤礦開采的過程中只要發現瓦斯便可以稱之為瓦斯礦井,一般而言我國大部分礦井在開采過程中都會在煤巖層中發現瓦斯,但是由于其含量相對較少,一般只要進行常規性的治理,就可以很好地解決瓦斯的問題。但是由于煤巖層的具體構造不同,不同地區的煤巖層顯現出的特質也有所不同,因此在煤礦開采的過程中,經常會在煤巖層中發現大量的瓦斯,這些瓦斯在開采的過程中大量涌出,嚴重影響煤礦開采工作的進行。國家有關部門對礦山開采過程中的瓦斯問題十分重視,針對瓦斯涌出量的不同,有關部門制定出了相應的標準用以判斷煤礦是否是高瓦斯礦井。
2 概況
陜西黃陵二號煤礦屬于年產量特大型礦井,礦井生產能力為8.0Mt/a,屬于高瓦斯礦井,礦井主采煤層為2#煤層,煤層瓦斯含量不規律。409工作面位于四盤區左翼,工作面設計長度3000m,工作面長度260m,通風方式為U+L型通風,工作面煤層平均厚度為4.5m,直接頂為深灰色粉砂巖,含植物化石碎片及少量黃鐵礦結核,下部夾細粒砂巖條帶,底板為灰黑色泥巖,具滑面,團塊狀,含云母碎片及植物化石碎片。其中409輔運巷掘進至開口1280~1183m段時先后揭露三條小斷裂構造,走向方位271°~274°,傾角56°~58°,落差0.8~1.8m。
工作面在回采前,由于本煤層瓦斯含量較大,施工了本煤層預抽鉆孔,經過長時間的抽采,本煤層瓦斯含量降低,達到回采要求。但是在回采過程中,雖采取了高位裂隙瓦斯抽放及上隅角抽放,但生產期間落煤瓦斯含量依然較大,仍然不能完全解決上隅角瓦斯問題,上隅角瓦斯濃度接近0.8%,給安全生產帶來一定隱患。為了徹底解決工作面回采期間瓦斯問題,仍需進行瓦斯治理技術研究,確保工作面的安全回采。
3 瓦斯增大原因分析
3.1 煤層瓦斯含量
工作面游離瓦斯以自由氣體存在,存在于煤體和圍巖的裂隙和較大孔隙內。由于409工作面本煤層的透氣性較好,隨著409工作面掘進期間邊探邊掘抽放和409備采工作面本煤層抽放,致使煤層中的原游離瓦斯含量減少。但是在回采期間,隨著煤層的大量揭露,在采動壓力影響下煤層中的原始瓦斯狀態受到破壞,發生破裂、卸壓膨脹變形、地應力重新分布等變化,部分煤巖的透氣性增加,剩余游離瓦斯在其壓力作用下,經由煤層的裂隙通道或暴露面滲透流出并涌向采煤工作面。隨著游離狀態的瓦斯從煤體中涌出,必然導致煤體中儲存瓦斯的空間壓力降低,這就破壞了原有的動平衡,部分以吸附狀態存在的瓦斯就解吸為游離狀態,對游離狀態的瓦斯進行補充,瓦斯動平衡破壞的范圍也不斷擴展。瓦斯長時間地、均勻地、持續地、源源不斷地從煤體中釋放轉化為游離瓦斯并涌出,導致工作面生產期間瓦斯含量升高。
3.2 底板瓦斯含量
在回采前,在輔運巷、回風巷施工底板鉆孔進行抽采,但是由于底板瓦斯含量賦存不規律,鉆孔形成初期瓦斯含量較低,但是隨著工作面的推進,底板裂隙的發育,靠近工作面的底板鉆孔瓦斯含量逐漸升高,甚至出現噴孔現象。
3.3 頂板瓦斯含量
在工作面回采前,在回風巷施工高位裂隙鉆孔,解決了頂板鉆孔瓦斯和高位裂隙形成后采空區瓦斯。
4 采取措施
4.1 采取措施
根據工作面瓦斯情況、膠帶巷本煤層鉆孔抽放情況,決定在回風巷施工本煤層鉆孔,降低工作面后50架煤層瓦斯;膠帶巷本煤層鉆孔負壓進行調整,將距工作面較遠的本煤層鉆孔負壓降低,提高距工作面較近的本煤層鉆孔負壓,提高抽放效率,降低工作面前100架瓦斯濃度。通過在回風巷本煤層鉆孔施工及膠帶巷煤層鉆孔抽采系統調整,降低了整個工作面煤層瓦斯含量。
圖1 409回風巷本煤層鉆孔設計
4.2 對底板鉆孔進行調整
根據工作面底板瓦斯情況、工作面與鉆孔施工位置、鉆孔瓦斯濃度情況,及時調整底板鉆孔參數,有針對性地施工底板鉆孔,并根據底板鉆孔瓦斯濃度情況,按照分源分壓方式及時調整鉆孔負壓,提高鉆孔抽采效率,鉆孔、管路連接放水器,降低管路負壓,提高管路抽采效率,降低工作面瓦斯濃度。
4.3 回風巷高位鉆孔
通過施工高位鉆孔,利用采動應力場中采空區冒落形成的裂隙空間作為瓦斯流動通道,在抽放負壓作用下使瓦斯流向鉆孔,從而抽出大量瓦斯,解決上隅角和回風流瓦斯超限問題。
圖2 409回風巷高位裂隙鉆孔設計
4.4 鋪設第二趟上隅角管路
由于工作面在回采期間,上隅角瓦斯濃度在1%左右,致使上隅角瓦斯濃度在生產期間超限。抽采上隅角的是四盤區三號系統,泵站主管路為Φ630瓦斯管路,回風巷為Φ400瓦斯管路,泵體抽放流量為140m?/min左右,瓦斯濃度在2%左右,出現了Φ400瓦斯管路阻力較大、管路抽放能力不足的現象。因此,在409回風巷鋪設第二趟上隅角Φ355瓦斯管路,兩趟管路采用三通同時接入Φ630瓦斯管路上。在兩趟瓦斯管路同時接入后,泵體抽放流量為230m?/min左右,瓦斯濃度在1.8%左右,回采期間上隅角瓦斯濃度在0.6%左右。
5 結語
409工作面回采期間落煤瓦斯在采取以上措施后,回采期間上隅角瓦斯控制在0.6%,實現了工作面的安全回采。根據409工作面上隅角瓦斯治理經驗,讓我們認識到了以下三點:一是增大管路的直徑,Φ400瓦斯管路已不能滿足高瓦斯采煤工作面的上隅角抽采;二是本煤層鉆孔設計調整,鉆孔設計長度需接近工作面長度或者在膠帶巷、回風巷同時施工本煤層鉆孔,確保工作面預抽覆蓋全工作面;三是根據鉆孔瓦斯濃度、流量情況及時調整鉆孔負壓,提高抽采率。
參考文獻
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(責任編輯:蔣建華)endprint