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影響高溫蠕變試樣同軸度和殘余應(yīng)變準確測量的原因分析

2015-11-05 02:30:32唐靖
中國科技縱橫 2015年2期
關(guān)鍵詞:變形測量

唐靖

(貴州黎陽航空動力有限公司特種檢測中心,貴州黎陽 561102)

影響高溫蠕變試樣同軸度和殘余應(yīng)變準確測量的原因分析

唐靖

(貴州黎陽航空動力有限公司特種檢測中心,貴州黎陽 561102)

在某鈦合金材料的高溫蠕變殘余應(yīng)變的測試中,由于試件尺寸不足,而設(shè)計并加工成縮比試樣,試驗測得的結(jié)果超出了技術(shù)要求規(guī)定。為此,我們針對試樣的不同軸度和試驗過程進行了分析,提出了相應(yīng)的改進措施,為粉末合金等高溫合金取縮比試樣進行蠕變試驗提供借鑒和幫助。

影響 試樣同軸度 殘余應(yīng)變測量 原因分析

1 引言

金屬材料在常溫狀態(tài)下的蠕變現(xiàn)象不明顯,但在某一溫度以上時,其蠕變現(xiàn)象不容忽視,它將成為材料失效的一個控制因素。另外,應(yīng)力作用也是材料產(chǎn)生蠕變現(xiàn)象的一個必要條件,一般情況下,這個應(yīng)力小于材料的抗拉強度,大于材料的彈性極限。當所處工作環(huán)境的溫度較高時,它不但小于材料的抗拉強度,甚至?xí)∮诓牧系那O限,從而導(dǎo)致材料所制零件在使用中產(chǎn)生不可恢復(fù)的微量變形,長期使用,變形量增大,或?qū)е伦陨硎В驅(qū)е屡c其接觸的部件失效。

我們所測試的高溫蠕變性能是狹義的蠕變定義,即在恒定溫度和恒定負荷作用下,材料隨時間產(chǎn)生變形的現(xiàn)象。

圖1

圖2

圖3

表1

2 試驗

2.1 試樣加工

按GB/T 2039-1997《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》的要求,蠕變試樣推薦采用Φ10mm,標距L0=10d(試樣直徑),長度185mm的試樣。

由于試料的尺寸所限,無法加工成Φ10mm、185mm的推薦蠕變試樣,因此遵循標距L0=10d(試樣直徑)的規(guī)律,設(shè)計了Φ5mm,工作部位的標距長度為50mm,見圖1。加工的四根試樣的不同軸度超出了圖1的要求。

鑒于此情況,我們決定進行一次嘗試性試驗,找找不同軸度對測試過程及結(jié)果的所存在的影響,為以后的蠕變試驗提供一定的借鑒和幫助。

2.2 試驗設(shè)備、儀器

GWT2105電子式高溫蠕變及持久試驗機,力值檢定合格,并在合格有效期內(nèi);

溫度控制系統(tǒng),主要包括智能控溫儀、熱電偶均校準或檢定合格,并在合格有效期內(nèi);

變形測量儀器為分辨率為1μm的光柵尺,校準合格,并在合格有效期內(nèi)。

2.3 測試結(jié)果,見表1

由表1,測得的四根試樣殘余應(yīng)變均超出了0.2%的技術(shù)要求。

3 原因分析

3.1 試樣加工

由于我們的機械加工設(shè)備都是20世紀五、六十年代的產(chǎn)品,從精度上難以保證,因此外委至分廠加工。但是加工后的不同軸度都超出了要求,見表1。隨后我們進行了現(xiàn)場了解,反映的情況是在加工50mm的工作部位時,試樣會跳動,原因是試樣長,加工部位細,如果將試樣頂緊,會將試樣頂彎。而且最后一道磨削工序也未進行。

3.2 試驗

以99-1(圖2)、100-1(圖3)的變形隨蠕變持續(xù)時間的曲線(由計算機采集的時間與殘余變形的數(shù)據(jù)導(dǎo)致Excel而繪制),進行原因分析。

一般金屬材料蠕變變形隨時間變化曲線分四個階段,即:(1)起始加載階段,變形量明顯增加;(2)變形量增加到一定量時,隨時間增加,變形量不再發(fā)生變化或變化很小;(3)卸載,變形明顯減小;(4)變形減小到一定量時,隨時間不再發(fā)生變化。

由圖2和圖3,試驗從50小時以后至卸去主負荷的100小時之間,變形仍在增加,不再符合上述第2階段的規(guī)律。

變形測量,如圖1,在試樣Φ16的圓臺上分別安裝左右兩個引伸桿,并一同至于高溫爐中,引伸桿的另一端從高溫爐中引出,并裝上測量變形的光柵尺。

一般地,在安裝試樣并裝上引伸桿后,按照試驗法的要求,要在室溫下檢查加載系統(tǒng)的偏心率,在13%左右,雖然沒有超出試驗法規(guī)定的15%,但對于測量分辨率高的光柵尺而言,13%的偏心率就顯得大了些,因為標準方法要求的15%偏心率是針對早期使用百分表測量變形,而且材料的相對變形較大。

圖中的變形是左右兩個變形的平均值,若試樣的同軸度好,試樣安裝后,調(diào)整左右變形至接近數(shù)值,在隨后的試驗過程中,變形的線性明顯,且隨時間增加,變形量不再發(fā)生變化或變化很小。

4 改進措施

根據(jù)上述的原因分析,并結(jié)合試驗過程中的影響因素,我們采取了改進措施,對99和100四根試樣重新取樣進行重新測試,并對隨后提供的97進行測試,測試結(jié)果完全滿足技術(shù)指標的要求,同時變化曲線可以看出,蠕變變形符。

合上述四個階段,說明了整個試驗階段的蠕變變形客觀、數(shù)據(jù)真實可靠,從而證明了我們的改進措施是有效的。具體措施如下:(1)在蠕變試樣的機械加工中,要求提高中心孔的定位精度,嚴格控制進刀量,并且對Φ5mm工作部位進行磨削,尤其是Φ16mm圓臺的R1。(2)室溫下嚴格檢查蠕變試樣的安裝質(zhì)量,即加載方向上的偏心率。

GB/T 2039-1997要求,偏心率不大于15%。但我們認為該指標過大,15%指標的制定應(yīng)該是考慮到國內(nèi)大多數(shù)廠家的設(shè)備仍為機械式砝碼加載,并且用百分表測量變形。因此,我們制定了偏心率不大于5%的要求,在試樣同軸度保證的情況下,對于現(xiàn)用的電子式蠕變持久試驗機是能夠達到要求的。否則再調(diào)整光柵尺的位置,直至達到要求。

5 結(jié)語

經(jīng)過試驗,證明了在試件尺寸不足以取出GB/T 2039-1997推薦的標準試樣的情況下,取短尺寸的縮比非標試樣,并在試樣加工和試驗中嚴格按照改進措施進行。這些改進措施已在粉末合金以及GH4169的蠕變殘余應(yīng)變測試中,得到了成功應(yīng)用,蠕變變形隨持續(xù)時間的變化符合規(guī)律。

[1]《金屬力學(xué)性能測試》.

[2]航空金屬材料力學(xué)性能檢測人員資格鑒定委員會.

[3]GB/T 2039-1997《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法》.

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