姜 娟,趙敏玲,方官麗
(青島濱海學院,山東 青島 266555)
熱壓機是纖維板加工過程中必不可少的設備,其根據半成品材料的不同厚度,在一定溫度下進行多次加壓成形。為提高生產效率,同時保證壓板質量,需要根據壓力大小精確控制保壓時間。繼電-接觸器控制系統中采用時間繼電器控制保壓時間,誤差較大,且靈活性差,采用PLC進行改造之后可以對時間進行精確控制,并且靈活可調。
某纖維板生產線由裝板機、熱壓機和卸板機組成。開始時,將板材上升到標準層數,之后推板裝料器將全部半成品推入熱壓機。熱壓機閉合后,油泵供油開始,使熱壓機壓力逐步升高,到達某一值之后低壓油泵停止供油,高壓油泵繼續供油,直至壓力達最大值之后高壓油泵才停止共油,進入保壓狀態。保壓過程中通過壓力表測控壓力,充壓泵反復充壓以保持壓力穩定。熱壓機壓板成形后自動下降,使各層成品分離。卸板機將成品從熱壓機推出,拉板取料器將全部成品拉入卸料罐籠,由成品取出器選出第一塊成品,罐籠自動下降,成品一張張輸出。熱壓機是纖維板生產線的關鍵設備,其電氣控制系統除了完成上升、下降程序控制之外,主要是實現如圖1所示的熱特性曲線控制,即根據壓力大小精確地控制時間t1、t2和t3的數值,以保證熱壓機的壓板質量。
根據繼電-接觸器控制電路及控制要求可知,電氣控制系統主要實現以下控制:①升降臺升降控制;②壓力控制;③限時(即t1、t2和t3)控制。其中限時控制是保證壓板質量的關鍵。
繼電-接觸器控制系統中,采用空氣阻尼式時間繼電器KT1、KT2和KT3控制時間,動作誤差較大,所以t1、t2和t3的數值漂移也很大,致使熱特性曲線不穩定,嚴重影響了壓板質量。為此,對關鍵設備熱壓機的電氣控制系統進行了PLC改造,采用PLC控制可以根據要求精確控制t1、t2和t3的數值,并且可以根據實際情況隨時調整。

圖1 熱特性曲線
首先進行I/O分配,原繼電-接觸器控制線路圖中的按鈕,如行程開關、接觸開關、壓力開關、熱繼電器觸點等都是PLC的輸入信號,經確定共15個輸入點;交流接觸器線圈KM1~KM4和電磁閥線圈YA1~YA3等是PLC輸出的控制對象,共7個。電氣控制系統選擇日本三菱電機公司的FX2N-48MR型PLC,它包括24個輸入點和24個輸出點,能滿足熱壓機電氣控制的需要。PLC外部接線圖如圖2所示。
原繼電-接觸器控制電路中的中間繼電器KA1~KA5以及時間繼電器KT1~KT3由PLC中的輔助繼電器M和定時器T代替,這樣控制系統中間過渡和狀態轉換均由軟元件通過編程代替,提高了控制系統的可靠性。
PLC控制梯形圖部分程序如圖3所示。
GX Developer是一個功能強大的PLC開發軟件,具有程序開發、監視、仿真調試以及可編程控制器CPU的讀寫等功能。梯形圖編輯完成后,選擇“梯形圖邏輯測試啟動”來模擬PLC實物的運行界面。梯形圖邏輯測試啟動后,在RUN狀態下,系統開始掃描和執行程序,常閉觸點均變為藍色,在仿真過程中所有導通的元件都會變成藍色。選擇需要閉合的常開觸點,在“軟元件測試”對話框中點擊“強制ON”,則可以觀察仿真的整個運行過程,如圖4所示。仿真結果顯示程序執行結果符合控制要求。

圖2 PLC外部接線圖

圖3 PLC控制梯形圖部分程序
結合熱壓機的工作特點,在分析熱壓機工作過程的基礎上對其電氣控制系統進行了PLC改造,改造后的控制系統能夠精確保證加壓時間,并且隨時可以根據實際情況進行調整,從而保證了壓板質量。經過模擬仿真,程序運行可靠,達到了設計要求。

圖4 梯形圖邏輯測試過程
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