


摘要:文章介紹了國電民權(quán)公司一期2*600MW燃煤機(jī)組配套的石灰石/石膏濕法煙氣脫硫(FGD)裝置的關(guān)鍵設(shè)備——漿液循環(huán)泵出力逐漸下降的成因及影響因素。通過對這些成因及影響因素的分析,采取通流部件防磨、前濾網(wǎng)清堵等治理方法和措施,取得了一定的成效,可供相關(guān)技術(shù)人員參考。
關(guān)鍵詞:600MW燃煤機(jī)組;濕法脫硫;漿液循環(huán)泵;出力下降;煙氣脫硫裝置 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TK284 文章編號:1009-2374(2016)03-0027-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.03.014
1 概述
國電民權(quán)公司2×600MW機(jī)組鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng),采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,每臺爐單獨配套安裝1套SO2吸收系統(tǒng)及相應(yīng)的煙氣系統(tǒng),每套SO2吸收系統(tǒng)包括1座吸收塔、6臺側(cè)進(jìn)式攪拌器(上層和下層各3臺)、3臺漿液循環(huán)泵、2臺氧化風(fēng)機(jī)及相應(yīng)的管道和閥門等。煙氣中SO2的吸收過程在吸收塔內(nèi)完成。石灰石漿液通過循環(huán)泵從吸收塔下部漿池送至吸收塔上部的噴淋系統(tǒng),與煙氣接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)吸收煙氣中的SO2。噴淋系統(tǒng)設(shè)置3個噴淋層,采用3臺江蘇法爾機(jī)械制造有限公司制造的漿液循環(huán)泵與各自對應(yīng)的噴淋層連接。
漿液循環(huán)泵型號為800J-TL-10500,主要由泵體、泵蓋、葉輪、護(hù)板、吸入接口、耐磨環(huán)、機(jī)械密封、軸承體等部件組成,主要技術(shù)參數(shù)如表1:
脫硫系統(tǒng)自2008年投運(yùn),從2012年下半年開始,A、B、C漿液循環(huán)泵出口壓力和電流逐漸偏低,導(dǎo)致機(jī)組的脫硫效率下降,尤其在機(jī)組高負(fù)荷或者燃燒高硫分煤種時,無法保證機(jī)組的脫硫效率。
2 漿液循環(huán)泵解體檢查
對整個漿液循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)引起漿液循環(huán)泵出力下降的原因如下:將脫硫3臺漿液循環(huán)泵解體檢修后發(fā)現(xiàn),整個泵體通流部分均有不同程度的磨損:經(jīng)過葉輪進(jìn)口邊的葉片磨損較嚴(yán)重,葉片出口邊表面有溝槽狀磨損,有些地方已磨穿,溝槽方向與介質(zhì)流動方向一致,如圖1所示。泵前蓋板和耐磨環(huán)靠近葉輪處都有成片狀的尺寸較大的凹坑,使耐磨環(huán)內(nèi)圓直徑增大,如圖2、圖3所示。
3 原因分析
根據(jù)民權(quán)公司吸收塔漿液循環(huán)泵的通流部件損壞現(xiàn)象分析,其損壞主要是由于泵運(yùn)行中存在嚴(yán)重的氣蝕、磨蝕、腐蝕現(xiàn)象共同造成的。
3.1 氣蝕
民權(quán)公司漿液循環(huán)泵氣蝕產(chǎn)生原因:(1)吸收塔內(nèi)循環(huán)的漿液是固液雙相流介質(zhì),漿液中的主要固體成分為石膏晶體和少量的石灰石等,密度大且有顆粒物,加之氧化空氣的作用,使?jié){液中含氣體較多,使進(jìn)入到泵內(nèi)的介質(zhì)含有較多的氣體,給氣蝕提供了條件;(2)系統(tǒng)停運(yùn)后進(jìn)入吸收塔內(nèi)部發(fā)現(xiàn),3臺漿液循環(huán)泵的入口濾網(wǎng)不同程度的存在堵塞現(xiàn)象,使濾網(wǎng)通流面積減小,引起泵的吸入量不足,也就是不能保證泵的有效汽蝕余量。
3.2 磨蝕
通過取樣對石灰石藥品化驗得知,石灰石中SiO2、Si2O3等酸不溶物含量較大,運(yùn)行中也發(fā)現(xiàn)過濾水地坑、石膏溢流箱等處酸不溶物大量沉積,對地坑泵的損壞也較大,在A級檢修中進(jìn)入吸收塔后也發(fā)現(xiàn)大量SiO2沉淀在塔底對漿液循環(huán)泵的通流部件磨損較大。
3.3 腐蝕
民權(quán)公司脫硫工藝水取至涼水塔前池,涼水塔前池為城市中水,經(jīng)過汽輪機(jī)凝汽器、吸收塔等多次循環(huán)后,大量CL-富集,在漿液化驗CL-含量時最高曾經(jīng)達(dá)到過22.96g/L,對設(shè)備腐蝕極大,是造成漿液循環(huán)泵通流部件腐蝕的最主要原因。經(jīng)過分析總結(jié)認(rèn)為,漿液循環(huán)泵出力逐漸下降的主要原因是通流部件磨損嚴(yán)重。
4 處理方法
B、C泵葉輪和耐磨環(huán)損壞嚴(yán)重,不再具備使用功能,更換新的備件,其他部件采用陶瓷顆粒防磨的方法進(jìn)行修復(fù),修復(fù)方案如下:(1)測量備用備件的尺寸,繪制葉輪零件圖,機(jī)械加工圖如圖4所示;(2)在初步清理其表面雜物后,根據(jù)機(jī)械加工圖紙再焊接修補(bǔ)、車床加工等;(3)表面噴砂處理,除去雜物和銹蝕等,并達(dá)到一定的粗糙度,粗糙度10~50um,精度等級要達(dá)到SA2.5;(4)防磨處理,加工面預(yù)留3~5mm余量,并進(jìn)行熱處理;(5)按事先測繪的修復(fù)圖進(jìn)行機(jī)加工,恢復(fù)到原有尺寸,如圖5所示;(6)最后做動平衡檢測,精度等級G6.3,如圖6所示。
脫硫漿液循環(huán)泵通流部分的修復(fù)、防磨等可以有效地做到以下三點:(1)堵住葉輪上的穿孔,防止高低壓區(qū)連通,減少能量損耗;(2)填補(bǔ)過流面的凹坑,降低過流阻力;(3)非常光滑的刷涂陶瓷表面可以大大減少渦流的形成,降低渦流阻力。
5 漿液循環(huán)泵參數(shù)修前、修后對比
通過對3臺漿液循環(huán)泵修前、修后的參數(shù)對比,如表2、表3、表4所示,可以看出修后泵的出力有了較大程度的提高,基本恢復(fù)到額定出力。
6 防止循環(huán)泵葉輪磨損的建議措施
6.1 盡可能消除氣蝕現(xiàn)象
由于暫時無法對泵的型號加以改進(jìn),只能從有效汽蝕余量方面著手:更換不銹鋼濾網(wǎng),降低濾網(wǎng)厚度,減緩石膏垢的形成,降低濾網(wǎng)的堵塞幾率,并加強(qiáng)對攪拌器的維護(hù),使之運(yùn)行良好,不發(fā)生沉淀,利用每一次機(jī)會對濾網(wǎng)進(jìn)行徹底清理,防止通流面積減小,將靠近漿液循環(huán)泵入口的氧化噴槍移位,減少進(jìn)入泵內(nèi)的氣體,并且適當(dāng)提高吸收塔液位高度,加大有效汽蝕余量。
6.2 更換脫硫工藝水水源
將工藝水水源由原來的涼水塔前池改為化學(xué)的清水池,這里的水沒有經(jīng)過汽輪機(jī)凝汽器的循環(huán),Cl-含量相對較低,并且加強(qiáng)脫硫廢水的排放,降低整個脫硫系統(tǒng)的Cl-含量,使之減少對泵體的腐蝕。
6.3 加強(qiáng)對石灰石藥品的化驗檢測
對SiO2、Si2O3含量不合格的石灰石嚴(yán)禁進(jìn)入脫硫系統(tǒng),并加強(qiáng)對石膏溢流箱、過濾水地坑等SiO2、Si2O3沉積較多的地方進(jìn)行清理,防止進(jìn)入到吸收塔內(nèi)。
7 結(jié)語
加濕法脫硫工藝決定了其漿液系統(tǒng)具有強(qiáng)磨損性、強(qiáng)腐蝕性和汽蝕性,漿液循環(huán)泵運(yùn)行過程中,磨損、汽蝕和腐蝕等相互促進(jìn)、共同作用,對過流部件形成較大的損壞,這是無法徹底消除和避免的,工作人員必須在設(shè)計和整個系統(tǒng)中給予考慮,使之達(dá)到使用壽命。本文介紹的方法在國電民權(quán)發(fā)電有限公司取得了較好的效果,對其他同類電廠相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員具有一定的借鑒意義。
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作者簡介:任慶(1978-),男,山東菏澤人,國電民權(quán)發(fā)電有限公司工程師。
(責(zé)任編輯:周 瓊)