孫廣智 李金良
(中國(guó)第一重型集團(tuán)公司煉鋼分廠,黑龍江161000)
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大型底盤吊耳斷裂原因分析及預(yù)防措施
孫廣智李金良
(中國(guó)第一重型集團(tuán)公司煉鋼分廠,黑龍江161000)
摘要:鋼錠底盤在吊運(yùn)過(guò)程中發(fā)生吊耳斷裂,分析了斷裂原因并制定了預(yù)防措施,為今后大型底盤吊耳設(shè)計(jì)積累了經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:鋼錠底盤吊耳;斷裂分析;預(yù)防措施

我公司煉鋼廠7#真空室澆注了一支真空鋼錠,按工藝要求達(dá)到熱送時(shí)間后,在使用專用吊鉗夾持鋼錠冒口時(shí),發(fā)現(xiàn)底盤粘連在鋼錠水口端。為防止底盤脫落,放棄使用吊鉗脫模熱送方案,改為用鋼鏈掛在下部底盤吊耳,通過(guò)吊運(yùn)底盤使鋼錠模、鋼錠、底盤一同從真空室吊出,放置到煉鋼廠北部脫模區(qū),通過(guò)氣割解決“粘盤”問(wèn)題。起吊總重量是150 t,在起吊過(guò)程中,底盤吊耳突然斷裂,整套冶金附具連同鋼錠掉入真空室中。
1原因分析
對(duì)斷裂處取樣分析化學(xué)成分見表1。從表1可知吊耳材質(zhì)是特配鑄鐵,屈服強(qiáng)度為200 MPa。

表1 吊耳斷裂處化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
在斷裂吊耳試樣上鋸切低倍試片和金相試樣,金相檢驗(yàn)結(jié)果如圖1、圖2所示。

圖1 金相試樣

圖2 低倍試片
觀察金相試樣和低倍試片可知,吊耳本體存在大量疏松,吊耳組織不均勻,磷共晶量較多、造成材料力學(xué)性能降低,組織較硬脆。在斷裂吊耳上鋸切4個(gè)試樣做剪切強(qiáng)度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 剪切強(qiáng)度試驗(yàn)值
因吊耳處存在鑄造缺陷,使吊耳剪切強(qiáng)度僅為屈服強(qiáng)度的40%。
利用模擬軟件對(duì)底盤吊耳進(jìn)行應(yīng)力分析,并采用底盤吊耳原始數(shù)據(jù),吊耳直徑250 mm,吊耳長(zhǎng)度350 mm,單吊耳受力75 t,材質(zhì)為特配鑄鐵,分析結(jié)果如圖3所示。……