張秀

摘 要:本文介紹了配合煤質量對焦炭質量的影響,以及本廠對來煤質量、來煤管理、配合煤細度確定等方面采取的相應措施。
關鍵詞:煉焦煤;配合煤;焦炭;質量
中圖分類號:TQ520 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)27-175-2
0 引言
隨著高爐噴吹煤粉技術的廣泛應用,對焦炭作為骨架的作用要求越來越高,因此焦炭質量的好壞,尤其是其在高爐滴落帶的質量情況,直接影響著高爐生產,因此,在目前煤炭市場越來越緊張的形勢下,如何使焦炭質量滿足高爐生產的需要,并保證焦炭質量的穩定是當前煉焦工作者的重要任務。
1 影響配合煤質量的因素
在焦爐生產操作、煉焦的加熱制度、炭化室內煤料的堆比重等不變的情況下,焦炭質量主要取決于煉焦配合煤的質量,分析焦化廠近年來的生產用煤情況,并結合我廠的生產實際情況,將影響配合煤質量的各種因素分析如下:
1.1 煤質的不穩定對配合煤質量的影響
焦炭中的灰分、硫分、粒度、強度在很大程度上取決于煤種和配合煤指標。近年隨著煤炭市場的變化,不管是火運煤還是汽運煤,其總體質量都在下滑。同一牌號的煤種質量相差較大,甚至對同一批來煤分幾次采樣分析,質量也有較大的差別。為保證焦炭質量,宣鋼焦化廠只有加大來煤管理和分析。為準確、及時掌握進廠煤質量,避免摻洗煤煉焦,在常規分析的基礎上又采用煤巖分析的方法,檢測來煤質量,通過對煤的顯微結構的分析,進一步準確確定煤質。
煤的顯微組分不僅在成焦時形成焦炭的顯微結構,而且對塊焦的形成有影響。鏡質組決定塊焦的形成,半鏡質組促進塊焦的形成,絲質組則參與焦炭結構的形成,只有在活性比例適當時,焦炭的強度才能達到最佳。
由于進廠煤質量波動太大,大部分焦煤混煤現象嚴重,嚴重影響了配合煤質量。
1.2 供煤礦點多,煤場合理堆放難度大造成的影響
來煤礦點太多,質量良莠不齊,焦化廠每月來煤礦點多達30幾個、庫存量最高達12萬噸之多,其中部分小煤礦來煤質量極不穩定,個別的煤礦有時洗焦煤,有時洗肥煤,有時洗氣煤,煤種雜,使來煤堆放管理難度增大,易混煤,由于煤場存煤不均衡,不能有效防止煤的氧化和把質量不同的煤進行摻和等均勻化作業,個別煤種存放期長,氧化變質,給配合煤質量的穩定帶來了很大影響。
為生產質量穩定的焦炭,必須要有相對穩定的煤質來保證,嚴格煤場堆、取煤操作,發揮煤場混勻功能是進一步減少煤質波動的重要環節之一。從宣鋼焦化廠目前的貯煤場結構來看,當汽運煤或路車來煤集中時,兩個堆取料機堆、取料經常出現沖突,為保證卸車時間,一些來煤不得不根據前期來煤煤種或前幾車化驗煤種,落卸到指定煤種貨位,甚至直接上斗槽。而進廠煤及配合煤Y值、G值和煤巖相分析等數據結果報出滯后,導致來煤批次結焦性能不同的煤不能單獨堆放,也不能對煤質一致的煤進行均勻化作業,不利于配合煤質量的控制,影響配合煤質量。
1.3 配合煤細度的影響
配合煤細度,是影響焦炭機械強度的一個基本因素,因而控制合理的配合煤細度也是至關重要的一個環節。
1.3.1 各種煤的粒度組成對焦炭質量的影響
按煤巖配煤理論,煤的巖相組成可分為活性組分和惰性組分。對于經過粉碎的煤粒,主要由活性組分組成的稱為活性粒子,主要由惰性組分組成的稱為惰性粒子。資料研究表明,在煉焦過程中,由惰性組分較多的粗粒級煤得到的焦炭強度較差,隨著粉碎粒度逐漸減小,焦炭強度逐漸提高,當粒度小于3mm時,焦炭強度最好,當粉碎到<0.5mm時焦炭強度又明顯下降。這說明惰性組分較多時,細粉碎有利于黏結,但過細粉碎,由于惰性組分比表面積增大,活性組分被過度的吸附,使膠質層減薄,反而不利于黏結。
活性組分較多的細粒煤料煉焦得到的焦炭強度高,進一步細粉碎,其焦炭強度略有提高,這表明活性組分較多的細粒煤料,過細粉碎雖會降低黏結性,但由于同時降低了收縮階段的內應力,減少了龜裂,所以對焦炭強度仍有提高。所以選擇合理的粉碎工藝,對實現煤料最佳粒度分布,改善焦炭質量關系很大。
1.3.2 配煤細度的確定
宣鋼焦化廠配煤系統采用“先配后粉”工藝,簡稱“混配”工藝該工藝不能根據不同煤種進行不同粒度的粉碎,造成在粉碎后的配合煤中,硬度大的1/3焦煤和瘦煤以較大顆粒存在,而硬度較小的肥煤和焦煤以較小顆粒存在,從而影響配合煤結焦性的充分發揮,對焦炭質量有一定的影響。但這種工藝,確定適宜的粉碎細度(小于3mm含量%)可以在一定的范圍內改善粒度分布,提高焦炭質量。
從上表可看出:混配時,通過選擇適當的細度來控制粒度組成,過粗將增加粒度上限,過細又將提高粒度下限,均對焦炭質量不利。
焦化廠采用可逆反擊錘式粉碎機后,使用初期,粉碎機錘頭排列不合理,配合煤細度高且過細煤粒(0.5mm以下)所占比例偏高,影響了焦爐操作、入爐煤的堆比重和結焦性,從而使焦炭機械強度受到了影響。
基于以上原因,為確定合理的配煤細度,通過大量的試驗數據和生產實踐,對粉碎機錘頭進行重新組合排列,最后確定適宜的配合煤細度為71±3%,改善了煤粒的粒度組成,增加了入爐煤堆比重,改善了焦爐操作,裝爐干煤量由原來的17.9t(4.3M焦爐)和28.5t(6M焦爐)分別增加到18.4t和29.4t,焦炭M40和M10由原來的81.9%增加到82.2%, M10由原來的7.6%降到7.4%,保證了焦炭質量的最佳細度控制指標,滿足了煉焦生產的需要。
2 保證配合煤質量穩定的措施
近幾年,焦化廠全廠上下以焦炭質量為中心,以科技創新和精細管理為手段,為減少煤質波動對焦炭質量的影響采取了相應措施:①嚴把進廠煤質量關,對采樣、制樣、化驗進行有效監督、控制、管理,各環節分工明確,責任到人。利用現有儀器及設備對煤樣進行及時準確分析。并充分利用好煤巖分析技術,檢測進廠煤的混煤情況和煤質的變化情況,全面掌握實際來煤質量,為提高配合煤質量奠定基礎。②加強煤場管理。嚴格堆、取煤操作,提高來煤落地率,使各煤種經過煤場的堆取過程盡最大可能地產生混煤效果,減少來煤直接上斗槽所帶來的對配合煤質量的影響。增加對貨位采樣、化驗頻次,強化其動態管理。③加大工藝監督,檢查力度,確保配合煤準確度、細度合格率100%。④在保證焦炭質量的前提下,結合宣鋼焦化廠煉焦煤資源狀況進行配加散瀝青煉焦生產,改善和穩定配合煤質量。⑤根據焦化廠煉焦煤資源狀況及進廠煤質量情況,保證瀝青配比2%,有針對性地、分礦點對單種煤進行小焦爐煉焦試驗,準確了解焦化廠主要礦點煤的結焦性能,及時進行優化配比試驗,合理調整配煤比,保證了焦炭質量的穩定,真正體現質量、成本、效益最佳平衡點。
參 考 文 獻
[1] 曹勇飛,吳國光,孟獻梁,鄭志磊,季偉.配粘結劑與瘦化劑對煉焦配合煤質量指標影響的實驗研究[J].煤炭工程,2011,03:79-81.