□ 汪聲君
不斷革新清除“低老壞”
□汪聲君
近年來,安慶石化公用工程部從嚴管理,狠抓現場設備管理,通過小技改清除“跑冒滴漏”,全力清剿設備管理和現場管理的“低老壞”問題,全面整治現場環境,降低了能耗和職工的勞動強度,為優化生產、保證生產安穩運行奠定了堅實的基礎。
“這截管子上怎么有這么多小孔啊,是腐蝕的嗎?”10月8日在該部熱動作業區空分空壓裝置離心空壓機疏水出口處,筆者看到一截30多厘米長布滿了密密麻麻小孔的特殊管道。
“這是設備組特意‘打’的孔。”熱動作業區書記童杰笑著說,“它是一個導流消音降壓裝置,有了它,疏水就不再‘為所欲為’了。”
在此之前,凝結水從中后冷卻器串聯直排地面,排放時噪聲大,而且四處飛濺,時間一長,疏水系統四周長滿青苔,影響安全操作。同時,在強疏水排放時,很難準確把控疏水大小,經常出現“為所欲為”無序排放。其結果要么疏水過大,造成不必要的氣源浪費;要么疏水過小,機組中產生氣水混合物對空壓機葉輪造成水擊損壞。
這個“老大難”問題成為該部狠抓低老壞、從嚴精細化管理的一個突破口。該部設備人員經過多方努力,琢磨出安裝導流消音降壓設施的方案。他們對熱動空分裝置的5臺空壓機疏水系統進行改造,并在四周加砌10厘米高的水泥圍堰,疏水直接接入排水系統,青苔不再出現,現場環境變得整潔有序。
“現在每次巡檢,這些小孔可以很直觀地反映壓縮機的工作情況,根據出水情況就能夠方便地調整閥門的開度。操作非常方便,效果非常好。”熱動作業區二班班長都輝對此特殊裝置贊不絕口。

安慶石化公用工程部職工對現場藥劑進行規范標注。 錢海燕 攝
該部熱工作業區3#除氧器乏汽回收改造項目自9月25日建成投運至今,已回收乏汽300多噸。
除氧器利用0.6兆帕蒸汽對除氧水進行加溫除氧后供給煉油系統鍋爐使用,此裝置原始設計無乏汽回收系統,直接排放,既造成能源浪費,又影響環境。
此“低老壞”現象成為該部的一塊心病。通過分析,他們發現乏汽品質良好,完全可以回收再利用。為此,該部技術人員會同設計部門再三勘查、實地設計,決定增設乏汽回收設備。他們在原凝結水罐后增加一座乏汽回收緩沖罐,并新增一臺凝結水泵,將緩沖罐內凝結水打入除氧器實現再利用。
該部循環水系統含油污水回用后,由于后續菌藻繁殖過快,異養菌、余氯難以控制等問題頻發。為保證產品質量,該部逐項統計現場循環水系統“不合格項”,充分運用小技改優化生產控制,解決“不合格項”。他們通過加裝溶藥點、調整加藥點、加強換熱器管理、嚴格控制含油污水回用比例、調整殺生劑投加量、加大對菌藻及填料間生物黏泥的檢查、加強對循環水系統淺砂過濾器濾料的檢查等一系列技改措施,使易偏離正常的關鍵指標得到有效控制。
隨著生產整合,安慶石化公用工程系統的運行條件發生了很大的變化,原有的一些控制措施要么造成浪費,要么影響穩定生產。為此,該部根據生產實際進行技術專項攻關,解決了影響生產穩定的因素。
“現在改造的除鹽水站生水泵檢查起來方便多了,以前拿著照明燈趴在視鏡上看,還看不清楚。”
10月11日下午,該部熱動一班班長陳少群一進操作室,邊摘安全帽邊說。
熱動作業區除鹽水站的生水泵、再生泵、反洗泵等24臺小泵由于油杯初始設計缺陷,油位的觀察很不方便,對設備的長周期安穩運行影響較大。
為改善上述情況,該部設備人員集思廣益,一款重力自壓補油式透明油杯獲得了他們的青睞。該部先后對生水泵、反洗水泵等5臺離心泵進行先行改造。
水汽Ⅰ循的循環量由原來的17000立方米/小時降至11000立方米/小時,原設計聯鎖啟動時,兩臺大流量泵的流量值遠遠大于生產值,系統管網存在爆管風險。對此,他們將原來的聯鎖狀態解除,增加兩臺小流量泵相互電氣聯鎖,同時將大流量泵的聯鎖條件更改為當出水壓力低于0.32兆帕且運行大流量泵跳停的情況下,另一臺大流量泵才會自啟動。
Ⅲ套循環水有三臺冷水泵,單臺冷水泵就可滿足生產要求。但長期以來采用兩臺泵運行模式,通過攻關,他們將一臺冷水泵增加0.3兆帕的壓力聯鎖,當總管壓力低于0.3兆帕時,另一臺冷水泵自啟動,從而避免事故狀態下的系統波動。
(作者單位:安慶石化)