摘 要:介紹超超高效自啟動永磁同步電動機主要結構,轉子裝配的工藝流程,磁鋼的磁通量檢測方法,轉子裝配完磁鋼后,檢查其極性的方法,描述工廠生產中因磁鋼裝反引起的故障現象、實驗排查方法。以減少電機返修率,提高電機裝配一次合格率,提高生產效率,提高日產量。
關鍵詞:永磁電機;磁鋼;故障分析
超超高效自啟動永磁同步電動機廣泛應用于農業機械、風機、壓縮機、機床等行業,與傳統的單三相電機相比有明顯的優勢。此款電機效率能達到IE4,而普通異步機只能達到IE2,功率因數高約為0.92-0.98,無功電流小,定子電流大幅度下降,定子銅耗大為減小,因而在25%-125%負載范圍內具有高效率、高功率因數。三相異步電動機在75%-100%負載附近效率、功率因數較高,在輕載時運行效率很低,超超高效自啟動永磁同步電動不僅在額定點的效率、功率因數高于異步機,而且在整個負載范圍內都有很高的運行效率和功率因數。工作溫升低,與同功率異步電動機相比,在相同負載條件下最低工作溫度低10-20℃。
效率高,為企業的節能減排,降低運營成本,提供了有利條件,功率因數高,對電網運行的影響小,工作溫升低,延長電機的使用壽命,永磁電機的高效、節能性必將給用戶帶來巨大的經濟效益。
1 定、轉子結構
超超高效自啟動永磁同步電動機定子一般采用Y2系列異步機片型,定轉子氣隙比異步機大0.05-0.10mm左右,轉子內嵌磁鋼,鼠籠結構轉子鑄鋁,轉子沖片鑄鋁槽一般采用平底槽,轉子鑄鋁端環較異步機窄、高,特別是小功率電機轉子端環高度較異步機高5mm左右。
轉子內嵌磁鋼,不易斜槽,轉子為直槽,定子為斜槽,斜槽的角度不同對電機性能影響很大,通常采用斜1個槽的齒距,以減少齒槽轉矩,降低雜散損耗,振動和噪音。
2 磁鋼磁通測量方法
磁鋼性能的一致性是永磁電機性能、批量生產的前提保證,磁鋼性能一致性可謂是永磁電機生命的原動力。為保證磁鋼性能的一致性,首先應該選擇有資質的供應商,對供應商的實際生產能力、試驗水平、磁鋼資質證書等進行實地考察,磁鋼入廠必須做進貨檢驗,進貨檢驗時想要對磁鋼關鍵參數如剩磁Br,矯頑力Hc,磁性曲線等進行檢驗是不切實際的,這些專用的磁鋼檢驗設備價格昂貴。解決這種矛盾比較妥善的方法,一方面每批磁鋼進貨,都需要求供應商提供磁鋼關鍵參數的檢測報告。另一方面結合工廠實際檢測成本和能力,采用磁通測試儀對磁鋼進行磁通量測試,此種方法有效可行,具體的操作步驟如下:
步驟一:磁鋼未放置之前,磁通測試儀先歸零。步驟二:磁鋼擺放,磁鋼N極向下,S極向上,測量N極磁通并記錄。步驟三:磁鋼擺放,磁鋼S極向下,N極向上,測量S極磁通并記錄。步驟四:同一塊磁鋼N、S極磁通量偏差不超過5%,N、S極磁通量的平均值與標準值相比,不超過5%。
3 轉子磁鋼裝配
磁鋼具有很強的吸附力,在靠近槽口會偏離直接被軸或鐵心吸附,在沒有強勁準確的導向保證很難入槽,如果入槽后偏離將很難分開,磁鋼破碎也很難清理。
裝配現場不準有鐵制工具,在醒目位置明確警示,工作場地干凈清潔不允許有鐵屑,焊渣和鐵磁性廢物。裝配前應核對所用的磁鋼、轉子等零配件是否與技術文件要求的一致。
(1)用數字磁通磁場測試儀測試每一塊磁鋼的磁通量,并作標記,選出磁通量接近的磁鋼(磁通量偏差不超過2%)。(2)將假磁鋼從磁鋼槽的一端插入,另一端退出,如果毛刺太大,可先用平挫,挫一下槽內,用銅錘敲擊假磁鋼,使假磁鋼從磁鋼槽內順暢通過。(3)清理干凈磁鋼槽內的鐵屑,用酒精將轉子外表面、磁鋼表面擦拭干凈,用不干膠將轉子包裹,防止磁鋼鑲嵌過程中吸附鐵屑等磁性雜質。(4)用磁鋼導向胎套入轉子任意一端對準開口確定N極S極。(5)鑲嵌磁鋼時N極標記向外,S極標記向里,根據標示出的磁極,取磁鋼,用橡膠錘將磁鋼輕輕敲如槽內,先裝滿一個槽,然后再裝相鄰的槽,直至轉子磁鋼槽都嵌滿,裝配時注意,磁鋼表面不應超過轉子沖片表面。(6)磁鋼鑲嵌過程中如果遇到掐住情況可用銅錘輕輕敲打,但不可大力擊打磁鋼以防止破碎,將所有磁鋼鑲嵌到位,對齊后可用指南針或磁鐵檢驗N、S是否正確。(7)用電木和卡簧擋住磁鋼防止滑出。(8)將裝配好的轉子擺放在專用的轉子架子上,間隔一定的距離嚴禁堆疊在一起。
4 磁鋼裝反故障現象、實驗排查
一個磁鋼槽內通常由2-4片磁鋼組成,轉子的長度越長,磁鋼片數越多,大量的轉子裝配結果表明,很少會發生一個或多個磁鋼槽內多片磁鋼裝反,某個槽內的1片磁鋼裝反,是磁極裝反的主要現象。空載實驗的方法,電機在額定電壓,額定頻率,沒有負載的情況下直接啟動,觀察電參數儀上的空載電流、空載損耗變化,以TYCD802-4-0.75kW 400V,50Hz為例加以說明,取2個樣機,定子、機座、端蓋等結構相同且均合格品,1號機轉子合格,2號機有1片磁鋼磁極裝反,在相同的實驗環境下,分別對樣機做空載實驗。實驗結果見圖1和圖2,1號機空載電流為0.75A,空載損耗為125.8W,2號機空載電流為1.488A,空載損耗為234W,可以看出,磁鋼裝反后,電流明顯上升,空載損耗明顯變大。現場檢測電機在額定轉速下運行伴有強烈的震動和嗡嗡的噪音聲,調換2個樣機的轉子,2號機的正常運行,此種故障現象可以判定為磁鋼的磁極裝反導致。
5 磁鋼更換方法
拆下電機轉子,首先要確認是哪片磁鋼磁極嵌反,生產中常用的方法有二種。第一種,取一片磁鋼,握住磁鋼,與轉子保持一定的距離,利用異性相斥的方法,先對一個磁鋼槽進行檢驗,按照從上至下的順序對這個磁鋼槽的所有磁鋼進行檢驗,如果出現相吸的力,判定此塊磁鋼嵌反。第二種方法,用磁通測試儀的磁通密度檔B(T),檢測轉子表面的極性正負值,將探頭與轉子表面保持0.5cm左右的距離,慢慢轉動轉子,觀察B(T)值的變化,在轉子一個圓周內會出現均勻正負交替變化,正負交替周期與電機極對數P值相等。第一種方法優點是比較快捷,但是準確度不高,要求操作者熟練程度比較高。第二種方法準確度高,但是較慢,操作者可以結合實際情況進行選擇。
6 結束語
大力發展超超高效自啟動永磁電機成為一種必然趨勢,轉子磁鋼裝配、檢測是永磁電機制造的關鍵,本文總結了工廠多年的實際生產經驗和檢測方法,為超超高效自啟動永磁電機生產提供技術指導,為其穩定運行提供了可靠保障。
參考文獻
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[2]李鐘明,劉衛國.稀土永磁電機[M].北京:國防工業出版社,1999.
作者簡介:蔣志玲(1985-),女,畢業于沈陽工業大學電氣工程學院,現從事電機電氣、機械設計工作。