王宗祥
摘要:針對某支架主推動力源底座支耳斷裂及翻轉異響現象,通過排故試驗、定位故障,并進行了機理分析,提出了改進底座制造工藝、優化電動缸受力特性等措施,最后通過試驗驗證了改進措施的有效性。
關鍵詞:電動缸;機理;特性
電動缸的工作原理是利用各種類型的電動機(如AC伺服電動機、步進電動機、DC電動機帶動不同形式的絲杠(或螺母)旋轉,并通過構件間的螺旋運動轉化為螺母(或絲杠)的直線運動,再由螺母(或絲杠)帶動缸筒或負載做往復直線運動。采用AC伺服電動機的電動缸,可以利用伺服電機的控制特性,很方便地實現對推力、速度和位置的精密控制[1-4]。隨著現代工業和裝備制造業的飛速發展,越來越多的電動缸被廣泛應用到軍事產品、煤礦設備、精密自動化等多個領域[5-7]。本文針對購買的某支架電動缸的故障,通過機理分析及試驗,提出了解決方案。
一、問題定位
電動缸底座支耳負責將電動缸與支架底座連接,但是在使用一個月后,電動缸底座的支耳斷裂及并產生異響。如圖1所示。
二、機理分析
(一)梯形螺母和絲杠干摩擦產生異響。因為梯形絲杠和螺母的運動為滑動摩擦副,效率很低,對油脂的潤滑要求較高。所以通過以上試驗反饋情況可以斷定是由于電動缸內部潤滑不夠,經過多次舉升摩擦消耗掉了內部少有的油脂,造成螺旋副的干摩擦從而產生刺耳的聲音,并通過缸體放大。
(二)斷裂機理。母材問題:電動缸底座支耳采用焊接形式,母材為45號鋼,該材料為中碳鋼,焊接性能極差,需在多重工藝保障的條件下才能實現理想的焊接質量,如母材加溫、焊條加溫、氣體保護電弧焊,以及焊后及時去應力熱處理等措施。
焊縫問題:經實際檢查失效處斷口,發現電動桿底部支耳連接處,未開剖口,焊縫最高高度和寬度不足5mm,木材厚度約16mm。
三、現場試驗
根據以上的分析,對異響的電動缸進行反復試驗,發現在進行多次反復試驗后,缸產生了卡死現象,打開電動缸腔體,發現螺母的銅粉散落在絲桿周圍,絲杠表面無任何油膜。對另一個產生響聲的缸體進行涂抹油脂后,反復試驗并未產生異響,可以判定故障原因就是絲杠與螺母潤滑異常。
四、改進措施
(一)底座支耳及底座全部采用45號鋼進行整體加工制造,替換原焊接方式。整體粗加工后先進行調制處理再進行精加工。通過受力分析可以看出受力滿足要求。(見圖2)
(二)對電動缸的活塞桿進行重新清洗,內部加入充足的潤滑脂美孚100,替代原少量的低溫潤滑脂,使梯形絲杠在運動發熱時,螺母及絲杠表面能夠得到充分潤滑,使油膜不會因為高溫高壓而造成破壞。同時在活塞桿的頭端增加注油孔,便于運動多次或多年后維護便利。
五、結論
本文根據某支架出現的動力源底座支耳斷裂及翻轉異響現象,通過問題定位,機理分析及反復試驗,闡明了事故的主要原因,針對設備的現有狀態,優化了電動缸內部潤滑特性,并證明了改進措施的有效性。
參考文獻:
[1]閆飛飛.電動缸的測試系統設計及建模[D].合肥:中國科學技術大學,2011:1-3.
[2]陳超,趙升噸,崔敏超等.電動缸的研究現狀與發展趨勢[J].機械傳動,2015,3:181-186.