劉志剛+牟洪儉
摘 要:冶金行業的生產環境惡劣,容易出現設備漏油的情況。因此對于漏油現象應進行原因的查找并加以解決,以達到保證生產的同時降低能耗的目的。本文分析了冶金轉爐機械中常見的漏油情況及原因,并以實際情況為依據,探討了針對性的解決措施,以期為降低冶金轉爐機械設備的耗材,保障企業的經濟效益提供參考價值。
關鍵詞:冶金轉爐機械 漏油原因 解決措施
在冶金行業中,由于生產節奏較快,機械設備始終處于高負荷的運轉中,容易出現漏油情況,尤其是轉爐機械更是如此,其漏油原因主要為零部件的材質或者工藝不佳;密封材料過度磨損與老化變質;裝配工藝不合適,如襯墊破損或者出現位移等。因此,分析冶金轉爐機械的漏油原因,探討其解決措施,對于延長機械設備使用年限,提高企業經濟效益有著重要的意義。
1、案例情況簡介
某鋼廠企業爐,其傳動系統為半懸掛減速機傳動,利用左右兩個減速機帶動中間齒輪實現冶金轉爐轉動。轉爐的懸掛減速機都不同程度出現了漏油情況,主要部位是減速機的蝸桿密封處,以及齒輪和轉爐傳動耳軸處。漏油情況加快了企業油品的消耗速度,影響了制動器與電機使用年限,增加了企業的運營成本。
2、冶金轉爐機械漏油情況的原因分析
(一)減速機蝸桿密封處的漏油原因。在減速機蝸桿密封出現漏油后,雖然企業及時更換了密封,但是效果并不理想,經過維修人員的認真分析,其漏油原因主要為兩點:①減速機蝸桿的軸套被油封唇口磨損出溝痕,重新更換時唇口較小,沒有起到應有的油封作用;②軸套安裝的倒角角度錯誤,安裝的過程中損壞了密封唇口,導致出現漏油情況。
(二)齒輪與轉爐傳動耳軸處的漏油原因。在耳軸處出現漏油問題后,維修人員依據經驗經驗更換密封,但是漏油情況并沒有得到有效解決。經過維修人員的認真分析,此處出現漏油的原因主要為三個方面:①密封槽的左右兩面出現嚴重磨損,使得其光潔度無法達到春心密封的要求,降低了密封的效果,并且唇口的設計較小,密封的效果欠佳;②密封槽前面因為彈簧壓力,使得橡膠面被軸磨損嚴重,使得密封失去作用;③此處采用無骨架密封,油封與油槽中配合不緊密,在減速機的輸出軸運行時,其產生的振動擠壓使油封隨軸運轉而導致油液流出。
3、冶金轉爐機械漏油情況的解決措施
(一)懸掛減速機蝸桿密封處漏油情況的解決措施。為了解決此處的漏油情況,維修人員采取了兩方面的措施:一方面,維修人員采用了軸承鋼的材質,重新制作了懸掛減速機蝸桿的軸套,并且將軸套的外徑尺寸增加了1mm,軸套外表面利用磨床進行拋光且采取鍍鉻處理,加大了軸套安裝的倒角角度,從原來的2×30°改為3×45°。通過這樣的處理措施,不但解決了懸掛減速機蝸桿軸套的磨損問題,而且增加了油封唇口的過盈量,提高了油封的效果。需要注意的是,在加大軸套外徑的尺寸和軸套安裝的倒角角度時,維修人員需要確保尺寸與角度適當,防止油封唇口出現磨損。另一方面,維修人員將蝸桿軸端的壓蓋從普通型改為迷宮式,并安裝頂絲使其隨軸旋轉,這樣可以為蝸桿密封再增加一道保障,可以有效解決蝸桿密封處的漏油問題。
(二)懸掛齒輪與轉爐傳動耳軸處漏油情況的解決措施。由于此處漏油原因較為復雜,維修人員針對漏油情況,從四個方面采取了針對性的解決措施:①采取加布無骨架J形的油封形式,使油槽的左右兩面為靜態密封的狀態,并且選用高強度和高彈性的材質,增強油槽的密封效果。經過這樣的改進措施,油封唇口的密封性大大增強,提高了油槽補償量,有效延長了油封的使用壽命;②改進油封唇口過盈量方面的設計,按照油氣潤滑與使用壓力的特點,優化設計唇口的過盈量,減小唇口處的摩擦系數,提高油封唇口的密封性能;③采取高性能的配方,并在混煉膠中添加耐磨材料,提高橡膠面的使用壽命;④將外側的壓蓋改為迷宮式的密封,并以卡套型的帶式密封作為二道密封,加裝設計回油孔,使漏油重新回到油箱;⑤為了避免無骨架油封的隨軸旋轉問題,維修人員對油封采取加寬3~4mm的措施,利用端蓋將油封擠壓變形,使其緊貼于油槽的內壁。通過采取多方面的改進措施,使得耳軸密封得到J型油封密封、迷宮式油膜密封、卡套型帶式密封和回油孔等四個方面的保護,大大提高了耳軸密封的效果,徹底解決了其漏油問題。
4、結束語
總之, 在冶金行業,由于生產環境的制約,粉塵和振動給冶金設備帶來影響,設備漏油成為冶金設備的常見現象,如何在保證生產的同時,降低設備成本消耗已顯得相關重要。冶金轉爐機械的漏油情況不但關系到設備的使用年限,以及產品的質量與生產效率,而且關系到設備的安全運行與企業的經濟效益,其重要性不容忽視。為了解決冶金轉爐的漏油問題,保障機械設備正常運行,一方面既需要維修人員認真分析冶金轉爐機械的主要漏油原因,并針對漏油原因采取針對性的解決措施,另一方面又需要冶金企業制定完善的規章制度與管理措施,監督維修人員做好冶金轉爐機械設備的日常檢查與維護工作,定期對冶金轉爐設備進行保養,努力做到防微杜漸,才能真正避免冶金轉爐出現漏油問題,延長冶金轉爐機械設備的使用年限,降低企業的成本消耗,從而推動冶金企業的健康可持續發展。
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