牟云峰,劉章輝,劉云飛,丁永明
匹配自動調整臂氣制動輕卡跑偏測試研究
牟云峰,劉章輝,劉云飛,丁永明
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
為了提高制動系統的安全性,最新的國家標準要求N2類以上輕卡需要標配ABS系統和自動間隙調整臂。隨著自動調整臂的應用,制動間隙無法通過人工控制,導致大量新下線車輛出現制動跑偏的問題,但卻無法通過人為調整制動間隙來糾正,不能滿足車輛的出廠要求,嚴重影響生產效率。然而導致這種問題的原因多種多樣,文章主要介紹由于懸架系統、轉向系統運動不協調引起的制動跑偏的一種測試研究方法。
制動跑偏;自動調整臂;制動間隙;懸架、轉向運動干涉
目前國內對于軸距3.3m左右的氣制動輕卡而言,懸架系統多采用板簧結構。車輛在制動過程中由于駕駛室的重量和整車載荷的轉移,會導致前懸架產生較大的壓縮量。而板簧在壓縮的同時會向后移動,導致前橋跟隨板簧后移。板簧的位移量和轉向直拉桿的位移量不相同而直拉桿前端被方向機固定,板簧位移量和直拉桿位移量的差異將通過彎臂的前后移動來補充,從而帶動車輪產生偏轉,引起制動跑偏。而由于板簧同時受到輪胎的轉動力矩,發生S型變形,也會對該現象產生影響。
板簧的變形肉眼可見,但其引起的轉向桿系的運動難以察覺,因此由上述原因導致的制動跑偏一般不容易證實,下面將結合江淮汽車某次跑偏問題實測工作,提出一種能夠測試并研究該問題的方案,用于轉向系統、懸架系統運動干涉問題的分析。
由于運動干涉是因板簧壓縮變形引起的直拉桿拉動轉向彎臂運動,因此采用拉線式位移傳感器,傳感器主要布置在兩個位置:
①從車架到板簧與前橋連接的騎馬螺栓處,以便測試豎直方向的壓縮量;
②從前橋工字梁到直拉桿與彎臂的鉸接點處,以便測試彎臂相對于前橋工字梁的運動。

圖2
同時為明確各傳感器數據的相關性,需增加:制動信號傳感器、以便確認數據分析的基準;雙GPS傳感器,以便測試車輛的速度、加速度以及運動軌跡。
試驗測試的數據顯示,制動過程中直拉桿與彎臂的鉸接點相對于前橋工字梁向前移動約4mm,如下圖:

圖3
通過彎臂和轉向系統的尺寸計算可以得出車輪產生了1.7°左右的角度,如下圖:

圖4
而由于車輛匹配的ABS系統,車輪不會抱死,因此車輪的偏角最終導致車輛制動跑偏。而且,試驗車輛制動偏左,與彎臂向前移動導致的車輪偏左在跑偏方向上吻合。
試驗測試過程中,同時采集了車輛的行駛軌跡曲線,以及制動初速度等數據,利用車速信號和車輪偏轉的信號,模擬出該工況下車輛的運行軌跡和跑偏距離,如下圖:

圖5
可以看出,利用車輪偏角計算出的車輛偏移軌跡與GPS測試軌跡吻合度很高,因此基本可以確認該車輛制動跑偏是由于懸架的壓縮變形,導致的前橋后移量大于直拉桿的后移量,從而引起彎臂前移,以補充二者之間的差值,最終使得車輪產生左轉的偏角,形成制動跑偏。
導致車輛制動跑偏的原因多種多樣,但對于新車下線即產生跑偏一般是由于設計問題導致。其中,轉向系統、懸架系統運動干涉理論引起的制動跑偏是可能性非常高的原因,但大部分情況下由于無法直接觀測到而不能提出優化方案。經過在實際工作中分析測試,采用以上試驗方案可以找到問題所在,同時提供了一種通過設計轉向、懸架尺寸參數來改變干涉量的調試方法,從而解決由于轉向、懸架干涉引起的制動跑偏。
[1] 王望予.汽車設計.[M]機械工業出版社.
[2] 劉惟信.汽車設計.[M]清華大學出版社.
The test study of air brake light card of automatic adjustment arm is matched
Mu Yunfeng, Liu Zhanghui, Liu Yunfei, Ding Yongming
( Anhui jianghuai automobile group co., LTD., Anhui Hefei 230601 )
In order to improve the safety of the braking system, the latest national standard requires more than N2type light truck needs standard ABS system and automatic gap adjustment arm. With the application of automatic adjustment arm, brake clearance can not be manually controlled, resulting in a large number of new line braking deviation problem of vehicles, but not by artificially adjusting brake clearance to correct, can not meet the requirements of the vehicle factory, seriously affects the production efficiency. However, there are many reasons for this problem. This paper mainly introduces a test method of brake deviation caused by uncoordinated movement of suspension system and steering system.
braking deviation; automatic adjustment arm; brake clearance; suspension; steering movement interference CLC NO.: U270.7 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)16-138-02
U270.7
A
1671-7988 (2017)16-138-02
10.16638 /j.cnki.1671-7988.2017.16.048
牟云峰,學士,就職于安徽江淮汽車集團有限公司技術中心、研究方向:底盤制動系統設計。