吳雪峰,宋方方
車輪螺栓螺母可靠性研究
吳雪峰,宋方方
(陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)
車輪輪胎螺母松動易導致輪輞螺栓孔失圓,螺栓絲扣磨損、螺紋處斷裂等問題,文章通過失效件摩擦系數、扣受力檢測分析,并結合失效螺栓的裝配條件與受力情況分析,綜合幾方面結構的設計改進及優化,提出了優化提升方案。
摩擦系數;有效旋合長度;扣受力
CLC NO.: U467 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)16-144-03
車輪是汽車行駛系統中的重要部件,是承受車輛重量及運動沖擊的關鍵安全件,其功用是:支撐整車;緩和由路面傳來的沖擊力;通過輪胎同路面的附著作用來產生驅動力和制動力,承擔越障提高通過性的作用等。但輪胎螺母松脫,造成行駛過程中輪胎幾乎飛出,車輪螺栓和車輪螺母的螺紋被毀,后輪輪轂總成受損嚴重,影響駕承安全性能。
汽車車輪螺栓的功用是用來聯接輪轂與輪輞,在汽車行駛過程中,如果出現車輪螺栓滑絲、螺母松動乃至斷裂,將嚴重危及車輛的行駛安全。

圖1 裝配示意圖
通過失效數據分析,車輪螺栓故障模式為螺紋滑絲、螺紋處斷裂。各故障占比為:

圖2 數據統計圖
涉及螺栓螺母故障的因素較為廣泛,影響螺栓螺母失效的因素有以下多種:
1)緊固件質量是否達標(材質要求、機械性能、零件尺寸等)。
2)螺紋裝配扭矩的大小,不但與摩擦系數有關,而且與螺紋的直徑、螺紋材料、螺紋表面處理情況、螺紋材料熱處理情況、螺紋精度、表面粗糙度、硬度、抗疲勞性能、潤滑情況、螺母支撐面及內外倒角等諸多因素有關。
3)用戶使用工況、保養等。
從試驗結果判斷,螺栓桿部疲勞強度的安全裕度很大,車輪螺栓失效60%以上是滑絲,斷裂也是“先松、后斷”,所以車輪螺栓失效首先發生在螺紋牙部位。

圖3 試驗分析
根據SCHATZ的相關試驗數據,相同的安裝扭矩,摩擦系數μ=0.08和μ=0.16時,其螺栓摩擦系數和扭矩的關系,相同扭矩下,μ=0.08所產生的軸向夾緊力比μ=0.16提高了81.8%。

圖4 試驗分析
據了解,德國VDI標準推薦:摩擦系數應該不小于0.08(松動的問題),不大于0.2(粘滑效應、螺栓利用率低等),以M22*1.5,10.9級螺栓為例,為提高同規格螺栓的最大允許預緊力,應適當減小螺紋的摩擦系數。

圖5 最大預緊力圖示
不同材質連接摩擦系數分析:
1)鍍鋅+鍍鋅:摩擦系數最大,且散差最大,涂潤滑脂以后,狀態良好;
2)鍍鋅+達克羅:摩擦系數大,且散差大,涂潤滑脂以后,散差仍較大;
3)摩擦系數穩定劑處理后,效果較好。

圖5 車輪螺栓螺母的摩擦系數實測值
在裝配過程中,涂抹潤滑脂的均勻性不易控制,可能會導致實際摩擦系數的散差增大(暫無實測數據,推測的最大范圍是0.08-0.37)。摩擦系數穩定劑處理是螺母生產的最后一道工序,無需在裝配線上涂抹。

圖6 現場裝配示意圖
裝配過程按“550±50Nm”扭矩進行控制,而真正起夾緊作用的是預緊力,摩擦系數散差會引起預緊力的變差,汽車輪螺栓、螺母的摩擦系數散差過大,會引起連接的可靠性變差。
2.3.1 螺紋有效旋合長度
根據VDI2230標準,利用Launch zthread軟件計算,Meff=21.11,得到安全的有效旋合長度為:14扣。

圖7 螺紋有效旋合長度計算
2.3.2 扣受力螺紋牙結構
根據計算分析: 由11扣提升至14扣,降低第一扣載荷7.3%;進一步提高至16扣,降低幅度2.7%。

圖8 扣受力對比
2.3.3 “薄壁帶螺紋”結構的影響
“薄壁帶螺紋”的結構,使得螺紋前幾扣載荷分布更均勻,有效降低第一扣螺紋牙的載荷,提高疲勞強度30%。

圖9 薄壁帶螺紋結構示意圖
M22的車輪螺栓、螺母的安全有效旋合長度應該設計為14扣;第一扣螺紋的載荷占比很大,而“薄壁帶螺紋”的結構可降低第一扣載荷30%,使得連接更加可靠。
通過結構試驗分析研究,確定以下兩條可靠性提升方案:
1)采用MAN車輪螺母結構,車輪高度30mm,旋合扣數14扣以上,在車輪螺母高度29-30mm時,可實現16扣;其中前兩扣延伸至墊圈部位,使載荷分布向后偏移。
2)為了進一步明確摩擦系數,車輪螺母圖紙技術要求中明確了摩擦系數為0.11±0.03。
3)針對鍍鋅螺栓體現摩擦系數穩定劑處理工藝,涂抹摩擦系數穩定劑,再增加涂油或涂脂工序。
通過失效率及螺紋旋合長度等方面研究,對螺栓、螺母進行摩擦系數多組試驗,對數據進行統計分析,并結合螺栓螺母裝配關系、摩擦系數及材質特性的梳理分析,確定了螺栓松動斷裂故障的核心因素,提出的故障診斷及改進方案,可作為車輪螺栓螺母設計及故障排查的參考依據。
[1] 李靜.車輪螺栓及車輪螺母設計優化[J].汽車實用技術.2012年第4期.
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Wu Xuefeng, Song Fangfang
( Shaanxi Heavy Automobile Co. LTD, Shaanxi Xi'an 710200 )
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U467
A
1671-7988 (2017)16-144-03
10.16638 /j.cnki.1671-7988.2017.16.050
吳雪峰,就職于陜西重型汽車有限公司。