汽輪機振動波動的原因分析及診斷
丁志華
(內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司,內蒙古 托克托 010206)
摘 要:在我國機械化發展的過程中,汽輪機設施的使用受到廣泛關注與重視,然而,在實際使用期間,經常會出現振動波動的現象,嚴重影響其使用質量,難以建立專門的管理方案,導致其使用效果受到嚴重影響。因此,要對此類故障問題原因進行分析,做好診斷工作,通過合理方式對其進行處理,以免影響其長遠發展。
關鍵詞:汽輪機 振動波動原因 診斷措施
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2017)11-0-01
在汽輪機振動波動故障問題分析的過程中,發電廠應當制定完善的管控方案,明確振動原因,利用合理方式對其進行處理,建立專門的管控機制,提高汽輪機的使用效果,達到預期的工作目的。
一、案例分析
某發電廠含有汽輪機裝置,相關機組在實際生產的過程中,型號為型號為NZK600-16.7/538/538型,型式為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式。在使用過程中,設計額定功率在600MW左右,且最大連續出力為(T-MCR)635.6MW。在分析期間可以發現,汽輪機總級數為38級,高壓轉子有9級。其中第一級為調速級,中壓轉子有5級,低壓轉子有2×2×6級。汽輪機采用高中壓缸合缸結構,兩個低壓缸均為為雙流反向布置。本體設有內部法蘭螺栓加熱系統。汽輪發電機組軸系中除#1、2軸承采用可傾瓦式軸承外,其余均采用橢圓形軸承。#1--8支持軸承上瓦的X、Y向裝有軸振測量裝置,下瓦裝有測溫裝置。#9軸承上瓦的X、Y向裝有瓦振測量裝置,推力軸承位于高中壓缸和低壓A缸之間的#2軸承座上,采用傾斜平面式雙推力盤結構。高中壓缸的膨脹死點位于#2軸承座,低壓A缸、低壓B缸的膨脹死點分別位于各自的中心附近。死點處的橫向鍵限制汽缸的軸向位移。同時,在前軸承箱及兩個低壓缸的縱向中心線前后設有縱向鍵,引導汽缸沿軸向自由膨脹而限制其橫向跑偏。
二、振動問題
在發電廠的汽輪機運行期間,在2016年7月份的時候,根據相關要求,對8號機組運行方式進行全面的改進。在一定程度上,大機的負荷會超過500MW,主汽的相關壓力也會大于16MPa,1、2號瓦X、Y向振動突增等現象。針對8號機振動的特點,對可能引起異常振動的原因進行分析8號機組汽輪機單閥運行特點是4號高調門在閥門開度在增大至90%時先關閉,隨后再開啟。1、2瓦異常振動多發于升負荷和降負荷過程中的壓力高的階段,此階段一般是,實際負荷高于負荷指令,機前壓力高于設定壓力,調門指令在90%左右,4號高調門低于20%。通過試驗,在此階段提前改變主汽壓力設定或減緩負荷的升速率,使4號高調門盡量躲避機前壓力高于16MPa開度低于20%的工況,能有效的抑制此異常振動的發生。在1、2異常振動發生時,將4號高調門手動控制在20%以上,異常振動消失。在實際分析的過程中,1、2瓦異常振動發生于單閥運行期間,順序閥運行時無此現象,懷疑高負荷時4號高調門的在開度小于20%時影響了轉子的偏心,從而引發了異常振動。因此,可以判斷汽輪機運行期間,1、2異常振動為汽流激振的概率提升,可以判斷出現了嚴重的振動問題。
三、汽輪機振動波動原因分析
在汽輪機實際運行的過程中,經常會出現振動與波動故障問題,嚴重影響其正常運行,難以提高工作可靠性與有效性。對于汽輪機磨損問題而言,主要原因就是配件之間的間隙較小,轉軸出現較為嚴重的振動問題,難以對轉子與軸承進行對中處理,經常會出現軸承座跑偏的現象,一方面,在靜止配件與其它轉動配件相互摩擦的過程中,并不是直接的轉軸摩擦,而是在轉軸實際運行的過程中,動葉片與鉚釘頭等相互碰撞,從而出現振動的現象,同時,還會因為摩擦等現象,出現汽輪機轉軸彎曲的現象,受到熱力因素的影響,難以對其進行全面控制,影響發電廠的長遠發展。另一方面,在汽輪機運行的過程中,轉軸與靜止配件之間出現了直接的摩擦現象,也就是汽輪機設施中的轉軸與軸封等具有靜止特點,導致配件出現了直接摩擦的現象,而且轉子圓周直徑等周圍出現了直接的摩擦現象,且轉子出現了局部受熱等現象,難以對其進行全面的處理,甚至會發生嚴重的振動問題,影響其良好使用[2]。
在汽輪機實際運行的過程中,經常會出現轉軸與靜止配件相互摩擦的現象,導致發生了嚴重的振動問題,轉子配件在渦動的過程中,會與靜止配件相互接觸,導致轉子配件的剛度逐漸提高,發生嚴重的問題。在靜止配件實際運行期間,會出現反彈的現象,導致相互之間的接觸發生了嚴重的脫離問題,且轉子的剛度會逐漸減少,如果不能對其進行全面的控制,將會發生橫向的自由振動問題[3]。因此,在汽輪機轉子實際運行期間,會受到旋轉、渦動等疊加問題的影響,導致出現復雜的振動問題,嚴重影響其響應頻率,難以提高工作效率,甚至會導致次諧波管理工作效果降低,難以滿足高頻諧波處理工作要求,導致工作效果降低。在出現波動癥狀的情況下,也會導致發生振動問題,嚴重影響運行效果。因此,發電廠可以使用頻率圖的調查方式,對其諧波能量進行分析語調查,逐漸提高工作可靠性與有效性,對各類配件摩擦情況進行分析,及時發現碰撞工作中存在的問題,采取有效措施應對問題。同時,還要對靜止配件與其他配件之間的關系進行分析,在明確實際情況的基礎上,建立專門的分析機制,逐漸提高汽輪機管理工作可靠性與有效性,滿足當前設施使用要求,逐漸優化工作機制,滿足當前實際發展需求。
四、汽輪機振動波動問題診斷措施
在對此類問題進行診斷的過程中,應當明確實際情況,創新工作機制,及時發現汽輪機運作中存在的問題,采取有效措施應對問題,建立先進的管控機制,逐漸提高工作可靠性與有效性[4]。
雖然發電廠已經明確了汽輪機振動與波動等問題的原因,但是,在實際工作期間,經常最出現活動配件與轉動配件之間的摩擦現象,嚴重影響機械設施的正常使用,導致發電廠未能更好的開展生產工作,難以提高工作效率與質量。同時,一些汽輪機會因為振動與波動等問題的影響,不能達到良好的工作效果,甚至會出現停機現象,數據信息出現了一定的問題,在全面觀察的情況下,對其原因進行全面分析,在明確實際情況的基礎上,要做好管理工作,提高工作可靠性與有效性[5]。在發電廠汽輪機機組實際停機的過程中,要對其進行開蓋檢查,及時發現其中存在的轉動配件或是活動配件之間存在的問題,采取有效措施明確密封配件的實際情況,以此提高磨損問題的解決效果。在實際檢查的過程中,還要對氣缸實際情況進行分析,及時發現斷裂問題,明確是否出現了壓條脫離現象,在變形的情況下,要對摩擦或是碰觸痕跡進行分析。在一定程度上,還要做好相關管理工作,對二級動葉片進行分析,在尋找摩擦痕跡的情況下,對其進行全面的診斷,獲取準確的結論,達到良好的診斷效果。另外,要對靜止與轉動等配件的摩擦特點進行分析,明確固定壓條的斷裂原因,在分析實際特征的情況下,對其進行全面的處理[6]。
在汽輪機設施實際使用的過程中,要明確轉子重新動平衡等現象進行分析,對軸瓦進行更換處理,將汽輪機的振動數據信息等控制在合理范圍內,對振動波動問題進行考察,提高汽輪機運行的穩定性與可靠性。另外,在實際分析的過程中,還要對汽輪機各類配件進行考察,在明確實際問題原因的情況下,建立專門的管理機制,加大管理力度,滿足當前汽輪機的實際運行要求,逐漸提高診斷工作準確性與可靠性,為其后續發展奠定基礎[7]。
結語
綜上所述,在對汽輪機振動波動問題進行診斷與分析的過程中,應當合理使用TN8000設備技術,對各類問題因素與特征等進行分析,加大診斷管理力度,逐漸提高診斷工作效率與水平,建立先進的控制機制,達到預期的管理目的。
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