魯尚軍 鐵法煤業(集團)有限責任公司曉南礦
隨著煤礦掘進工作面機械化水平和生產強度的不斷提高,粉塵的污染問題日益突出。其中呼吸性粉塵對人體健康的危害最大,是工人患矽肺病根源。另外,大量的粉塵積累,超過一定的濃度將引起爆炸,造成礦井的重大破壞和人員的傷亡。曉南礦現掘進施工主要以半煤巖巷道為主,為了有效的解決粉塵問題,我礦采用了混合式通風方法,為長壓短抽式通風——新鮮風流經壓入式風筒送入工作面,工作面的粉塵隨回風風流被抽入吸入式風筒,經除塵風機處理后排出。長壓短抽式通風的排塵除塵效果,與掘進作業條件、工作面條件、通風設備、風筒口位置和壓抽風量的配比等參數有密切的關系。本文依據現場實際,對除塵風機距工作面的距離和工作面地質條件進行分析,找出掘進工作面粉塵控制的有效辦法。
工作面條件:工作面為半煤巖掘進,煤層厚度為1.4-2.0m,巷道高度我2.8m,煤層上0.4m為巷道頂板。落煤采用S150J型綜掘機;采用轉載運輸機(二運)配合SSJ-800型膠帶運順機進行運輸;除塵風機選用型號為KCS-550濕式過濾旋流除塵風機。
局部通風機選用2BKJNO6.3/2×30對旋式局部通風機,工作面內安設KCS-550濕式過濾旋流除塵風機。抽出式風筒要求距工作面≤2m,壓入式風筒距工作面≤5m,并在距除塵風機10-15m處安設正壓三通一個。當啟動除塵風機時,把壓入式風筒三通打開(其他時間壓入式風筒三通關閉),關閉工作面側的正壓風筒(只能有少量風通過)。
1.除塵風機安設的距工作面最小距離時,風流受到的阻力較小,會有大量風流流入工作面,產生高射流引起的粉塵飛揚,造成二次產塵,并造成由回風流帶來大量的粉塵。
2.隨著工作面不斷的向前推進,巷道的摩擦阻力隨之增加,流入工作面的風流逐漸減少,由高射流引起的粉塵飛揚也明顯下降,此時的風流流向工作面,把粉塵維持在工作面附近的區域內由抽出式風筒帶出,由于風速的降低同時減小了二次產塵的能力。
根據《煤礦安全規程》規定要保證壓入式風筒與抽出式風筒重疊區域的最低風速大于0.25m/s;根據經驗數據,當壓入式風筒出口風量=抽出式吸風口的風量的1.2-1.3倍時,能保證長壓短抽的通風方式達到最好的降塵效果。
對工作面粉塵進行隨機監測(人為進行評定粉塵狀態)。
對處于不同位置時除塵風機使用效果進行記錄,結合現場情況把巷道劃分為4個區域如圖1,A區域:由工作面到抽出式風筒口;B區域:由抽出式風筒口到壓入式風筒口;C區域:由壓入式風筒口到除塵風機出風口;D區域:由除塵風機出風口至回風出口。由于A、D區域,受影響較多因此統計結果差異較大,不再本文考慮之內。B、C區域是人員工作重點區域,受影響因素相同,因此對以上兩個區域進行統計分析。

圖1 工作面現場區域分布圖
在曉南礦二水平比翼輔助回風道掘進施工期間,對現場日常使用除塵風機情況進行記錄統計,把粉塵狀態劃分為5個等級:工作面不進行掘進時,粉塵狀態定義為無粉塵;工作面掘進施工時,粉塵狀態為粉塵較小、粉塵較大、粉塵很大;工作面掘進施工但不開啟除塵風機時,粉塵狀態為最大。
由于綜掘工作面的粉塵量較大而且產生煤層的因素也較多,因此要想控制合理的控制好綜掘工作面的粉塵量要從多個方面入手,本文只是從除塵風機的安設的位置出發進行探討,延長除塵風機到工作面的距離會爭強降塵的效果。煤礦的粉塵治理任重而道遠需要大家一起努力。
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