王志剛
摘 要:沈84-安12塊檢泵原因包括桿管質量、泵漏、偏磨等原因,采取綜合的治理技術,對油井進行系統治理,采用防偏磨、防泵漏、防卡泵等工藝技術,同時做好桿管檢測、挑選等準備工作,結合優化設計,做好機、桿、泵的科學配比,取得了顯著的效果。
關鍵詞:偏磨、優化設計、桿配比、生產方式、方案
1 引言
該塊共有油井386口,開井313口,日產油543t,綜合含水94.9%,采油速度0.25%,注水井173口,開168口,以冷抽為主,由于該區屬于高凝油區塊,所以部分油井需要伴熱生產,主要以熱線、電熱油管、空桿熱水等為主。沈84-安12塊油井的檢泵作業主要集中在桿管質量、泵漏等方面,主要與該區塊的的大泵比例大、以及區塊出砂等原因有關,具體見下表:
1.1抽油桿斷、脫
現場跟蹤發現抽油桿柱的上部、中部、下部都有本體斷裂情況發生,而且抽油桿在垂直于桿體軸線90°左右斷裂,呈脆性斷裂,而不是塑性變形,斷裂時沒有產生縮徑現象。分析主要原因是同井抽油桿新舊程度不一,服役年限不一致,桿使用次數過高造成的桿疲勞斷。
1.2 出砂造成泵漏
泵漏的主要原因為油井出砂,一些細粉砂黏附在閥座的密封面上,導致座不嚴,發生刺漏。 活塞和泵筒長期摩擦,油井含砂量高,以細粉砂為主,加速泵筒、柱塞的磨損,造成間隙漏失。
1.3 偏磨
沈84-安12塊油井桿管偏磨作業達49井次,占比18.08%,原因如下:油機井桿柱在抽油的過程中,由于桿柱屬細長桿,受到軸向壓力的作用,會失穩、產生彎曲,彎曲的形狀與軸向壓力的大小有關,隨著軸向力的變化,桿柱首先產生正弦彎曲,然后是螺旋彎曲。在泵端桿柱受軸向壓力最大,從泵端到中位點逐漸減小,所以在出現螺旋屈曲的情況下,下部螺旋較密,向上螺距逐漸增大。抽油桿柱在受到軸向壓力作用時失穩彎曲,桿、管接觸產生側向力是導致桿管偏磨的主要因素之一,軸向壓力越大,桿柱與油管的接觸力越大,偏磨越嚴重。
1.4 卡泵
根據以上資料統計顯示,沈84-安12塊每年砂卡泵井10井次左右,蠟卡及其它卡泵井7井次以上。主要是地層出砂造成。
2技術原理
主要采用以注塑桿和扶正器為主的綜合防偏磨技術,針對偏磨問題要跟蹤具體情況,優化設計方案,采用配套技術進行防治。配套特種泵防砂、防泵漏等相關技術,加強下井油管的檢測,優化生產參數,加強油井管理,做好日常的維護,加強油井的日常監控,及時調整生產參數與保證洗井、清防蠟效果,保證設備運行良好作業檢泵時,保證管、桿、泵的質量,并做好預防性配套措施。針對桿管的管理方案如下:
2.1 管桿質量管理
油管進行試壓和探傷處理后分類擺放;抽油桿經檢測后分類擺放,及時進行淘汰更新,避免抽油桿疲勞問題發生,有效延長使用周期。
推行“分年限、等壽命”的管理模式,提高管桿使用效能,其內涵就是在油管桿回收、修復、存放、使用過程中,實行分類、分年限、等壽命循環管理,避免“新舊混用”引發的“短板效應”,充分發揮油管桿的使用效能。
2.2管柱優化方案設計
現有抽油桿主要是D級桿與H級超強桿,D級桿是2001年以前購入的,H級超強桿是2001年以后購入的,該區塊全部采用H級超強桿,抽油桿的設計上,我們主要采用“能量最低機采系統優化設計軟件”進行桿柱的設計。在確保抽油桿具有足夠疲勞強度條件下,
在抽油桿的選擇上,一般來說D級桿多級組合可實現一定程度的深抽,應用D級抽油桿三級組合深抽已達到2800m ,但由于D級抽油桿自身性能的局限性,難以滿足深井、超深井以及高凝油井的深抽需要,而H級抽油桿在力學性能上優于D級抽油桿,相同桿柱組合、相同泵深、最大下泵深度比D級抽油桿柱大1000m以上,生產壓差擴大6-10MPa,可基本滿足絕大多數常規有桿泵生產井深抽需要。抽油桿的設計上,我們對方案實施優化設計,在確保抽油桿具有足夠疲勞強度條件下,盡可能降低桿柱重量,避免事故的發生。
同時針對該區塊的57mm泵、70mm泵油井,下步采取25mm、22mm、19mm三級桿配比,增加桿柱強度的同時降低抽油機負荷。
2.3管柱設計
目前該塊油井平均泵掛1800m,∮73mm油管完全能滿足要求,為保證下井油管的質量,將利用油管廠檢測技術,保證下井油管的質量。
管柱設計上應用組合油管,提高上部管系統強度。查閱API油管性能規范可知,Φ62mm平式油管(N-80鋼級)接頭最小連接強度為470KN,而油管大部分都是重復使用,扣連接強度必然會下降,如果在泵掛2000m以上的深抽井上使用,安全系數降低有可能造成上部管脫事故,因此有必要提高接頭連接強度,根據經驗在設計時上部油管我們用500m的Φ62mm外加厚油管代替Φ62mm平式油管,其最小連接強度達到645KN,完全滿足使用要求。
2.4 生產參數優化技術方案
對供液不足井實施小泵深抽,慢沖次,長沖程的生產方式,盡可能保證生產制度與供液能力匹配;對于非泵的因素引起的泵效較低井采用更換小泵,提高沉沒度的方法。通過泵型、泵掛的優化,使沉沒度趨于合理,提高泵效和系統效率。針對沖次較高的井,為避免交變載荷過快而引起抽油桿的機械疲勞,采用下調沖次的方法,考慮到工作強度和操作的危險性等因素,對部分井安裝了變頻調速裝置。
3現場應用情況
綜合應用防偏磨180井次、防砂35井次、防泵漏80井次,總計實施措施295井次,通過對該區塊的綜合治理,減少作業30井次,取得了顯著的效果。
4、結論
1、沈84-安14塊的綜合治理工作初見成效,形成了可復制的區塊治理模板。
2、綜合治理工作是系統工程,需要多方面的工作齊頭并進,共同發揮作用,才會有利于整體效果顯現。