鄒升平
(佛山市騰源環保科技有限公司,廣東 佛山 528300)
我國水資源短缺和水污染形勢十分嚴峻,屬于水資源短缺的國家。解決水資源缺乏的主要辦法分為三種,即節水、蓄水和調水。而節水是三者中最可行和最經濟的。節水主要有兩種手段:總量控制和再生利用。中水利用則是再生利用的主要形式,是解決水資源短缺的最有效途徑。
紡織染整業是我國排放工業廢水量較大行業,每年排放廢水量達9億多噸,其中印染廢水排放量占紡織工業廢水排放量的80%。為防止污染,國家倡導全國節能減排,紡織染整行業廢水再利用是行業節水的重要舉措。
反滲透技術是近幾十年來興起的水處理技術,具有脫鹽率高、環保、適應水質范圍廣等特點,廣泛應用于地表水回用、海水淡化、印染和電鍍廢水回用等水處理領域。
珠海某紡織染公司為了節約生產工藝用水,同時也為了減少印染廢水的排放量,決定采用超濾+反滲透技術對污水站出水進行深度處理,并將反滲透的產水回用到印染工藝中。
珠海某紡織染公司現有一套日處理1400m3印染廢水處理站。
COD:400--600 mg/L; 氨 氮:30--50 mg/L;BOD:176 mg/L;PH:5--10;色度:500--1000倍。
經污水站配套工藝設備處理后,出水水質達到《紡織染整工業水污染物排放標準》GB4287-2012中表1標準。
COD:100 mg/L;氨氮:20 mg/L;BOD:25 mg/L;SS:60 mg/L;PH:6--9;色度:70倍。
1.3.1 回用水水質
根據該公司提出的染色車間工藝用水水質要求如下:
COD≤15 mg/L;色度0倍;硬度≤50 mg/L;電導率≤100μs/cm;PH 值6~8;鐵離子≤0.3 mg/L;錳離子≤0.1 mg/L;渾濁度≤1 NTU;肉眼可見物(無);溶解性總固體≤1000 mg/L。
1.3.2 回用水水量
該回用水項目設計進水水量為:1400m3/d;設計出水水量為:700m3/d;
整個系統回收率:約50%。
該項目回用水處理工程采用超濾(UF)+反滲透(RO)主體處理工藝,工藝流程核心是反滲透處理單元,該單元的處理原理是在壓力的驅動下,使廢水中的水從反滲透膜中透過成為可回用的水,而不能透過的鹽分及少量的有機物將保留在濃縮液中。
回用水工藝流程設計如下:
排放緩沖水池---一級提升泵---原水集水池---二級提升泵---機械過濾器---活性炭過濾器---100um袋式過濾器---超濾主機裝置---超濾產水水箱---三級提升泵---過流式紫外線殺菌器---5um精密過濾器---高壓泵---反滲透主機裝置---回用清水水池
為減輕反滲透單元的處理壓力,在反滲透處理前增加了超濾單元,超濾能截留0.002~0.1微米的顆粒和雜質,有效阻擋住膠體、蛋白質、微生物和大分子有機物。為了避免廢水中所含的雜質污染超濾膜元件,影響系統的穩定運行和膜元件的使用壽命,必須對進水進行有效的預處理。因此,前處理系統增加了機械過濾器、活性炭過濾器、袋式過濾器等預處理單元,并適當投加了還原劑、絮凝劑、殺菌劑、阻垢劑等藥劑。
經過反滲透的預處理工藝設備處理后,廢水中SDI(污染指數)<5。
反滲透預處理主要設備配置如下:
達標排放緩沖水池,V=5m3,1座;原水集水水池,V=200m3,1座;一級提升泵,ISW100-100,2臺;二級提升泵,ISW100-200A,2臺;過濾器反洗泵,ISW150-250,1臺;加藥裝置,Q=0-100L/h,5套;機械過濾器,Q=30t/h,2臺;活性炭過濾器,Q=30t/h,2臺;100um袋式過濾器,Q=30t/h,2臺;超濾裝置,產水Q=50t/h,1套;超濾膜元件,SFP-2860,28支;超濾反洗泵,ZS80-65-125/9.2,1臺;超濾緩沖水箱,V=30m3,1座;三級提升泵,CDLF65-20-2,2臺;5um精密過濾器,Q=35t/h,2臺;過流式紫外線殺菌器,Q=50t/h,1臺。
反滲透系統包括:反滲透主機設備和反滲透化學清洗系統。
反滲透主機裝置:反滲透主機設備主要由反滲透膜、高壓反滲透膜容器及相應的管道、閥門配件等組成。
化學清洗裝置:化學清洗裝置主要由化學清洗水泵、清洗水箱、3μm精密過濾器和管道閥門組成。
反滲透主機安裝方式:本項目中反滲透主機采用的是一級一段兩組安裝方式,兩組膜殼組件為鏡向排列。
反滲透系統主要設備配置如下:
高壓泵,CDLF65-60,1臺;反滲透裝置,Q=30t/h,1套;抗污染反滲透膜元件,BW30-365-FR,50支;清洗水泵,CDLF65-20-2,1臺;化學清洗水箱,V=3m3,1座;3um精密過濾器,Q=60t/h,1臺。

染整廢水的水質通常比常規水體差,導致反滲透的化學清洗周期相對短,設計為3 個月左右。單級單段的設計,使反滲透系統在清洗時能夠保證膜清洗效率和效果。系統的進水電導率在回流后會增加很多,進水的滲透壓會升高,提高了泵的揚程,對比印染廢水的惡劣水質,是個優化的選擇。
根據現場實際運行情況來看,該項目運行數據平穩,進出水水量控制在合理范圍內,出水水質穩定達標。符合珠海某紡織染公司染色車間工藝用水水質和水量的要求。

該項目運行產生的費用主要為電費、藥劑費、耗材質和人工費。經計算本工程運行電費為0.76元/噸水,藥劑費用為0.57元/噸水,耗材費用為0.27元/噸水,人工費用為0.40元/噸水。合計每噸水處理成本約為2.00元/噸水。
每天產回用水按700噸計,每年減少自來水消耗量可達245000噸。
按《紡織染整工業水污染物排放標準》GB4287-2012中規定COD排放濃度為100mg/L計,年減少COD排放量約為24.50噸。
通過超濾+反滲透技術在珠海某紡織染公司廢水回用項目中的應用,驗證了該技術的可行性,實現了印染廢水的資源化利用,使企業回收了優質的水資源,同時極大地減少了印染廢水的排放,具有明顯的經濟效益和環境效益。
[1]陶氏化學.《反滲透和納濾膜元件產品與技術手冊[S].2011版.
[2]陶氏化學.《陶氏超濾膜產品與技術手冊》[S].
[3]仲惟雷,彭立新,余鋒智,鄒升平,王剛.反滲透技術在印染廢水回用中的應用[J].2014.
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