劉月月 陳杰 張震斌



摘要:指出了酸洗廢液是金屬鍛造過程中經(jīng)常產(chǎn)生的金屬廢棄液,其中含有大量鹽(硫)酸和重金屬離子,為滿足生產(chǎn)工藝的要求,工廠需更新外排,但直接排放或經(jīng)簡單地酸堿中和處理會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。研究了以酸洗廢液、廢氧化鐵皮為原料,雙氧水為氧化劑,最終制備了高純度三氯化鐵(FcCl3)絮凝劑的方案.并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了表征。
關(guān)鍵詞:酸洗廢液;環(huán)保;制備;三氯化鐵;絮凝劑
中圖分類號:X703
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1674-9944(2018)14-0170-03
1 引言
酸作為一種清洗劑在冶金、機(jī)械及金屬制品加工等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。常用的酸洗液有硫酸酸洗液,鹽酸酸洗液,因濃硫酸有強(qiáng)烈的刺激和腐蝕作用,屬危險化學(xué)品,如有操作不當(dāng)便會造成人身傷害,而相同條件下鹽酸對鑄鐵件表面的清洗能力遠(yuǎn)大于硫酸,高效且安全,故近年來工廠多用鹽酸酸洗液。當(dāng)酸洗液中酸的濃度降低到一定程度時,其清洗、除銹效果顯著下降而成為廢酸液(或稱酸洗廢液)。酸洗廢液酸性強(qiáng)并含有大量鐵離子( Fe3+、Fe2+),被列為危廢進(jìn)行管理,如不妥善處理會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染及資源浪費(fèi)。膜技術(shù)、滲析技術(shù)和蒸酸技術(shù)是有效的廢酸再生技術(shù);中和沉淀技術(shù)、析晶技術(shù)、離子交換技術(shù)是有效的金屬回收技術(shù)。但是各種技術(shù)都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),單純回收酸洗廢液中的酸或金屬鹽,都會造成其他有用成分的浪費(fèi)。綜合比較下本文研究了以錦州北方鐵道機(jī)車車輛配件制造有限公司的鹽酸酸洗廢液為原料處理生產(chǎn)三氯化鐵( FeCl3)絮凝劑的工藝,以下為具體工藝介紹。
2廢酸中和制備三氯化鐵工藝流程概述
該工藝流程主要分為三道工序,首先利用該廠的氧化鐵皮與廢酸中的殘酸反應(yīng)制得計劃濃度的氯化亞鐵(FeCl2)溶液(含少量FeCl3),再用工業(yè)雙氧水將混合液里氯化亞鐵( FeCl2)氧化轉(zhuǎn)化為氯化鐵(FeCl3),經(jīng)沉淀去除殘渣后,加入PAM絮凝攪拌過濾去除懸浮物,得到完全附和標(biāo)準(zhǔn)液態(tài)三氯化鐵。工藝流程圖如圖1所示。
3廢酸液與廢鐵皮反應(yīng)階段
酸洗液為34%質(zhì)量濃度的工業(yè)鹽酸,當(dāng)清洗效果顯著下降時酸洗液變成濃度低于18%廢酸液,此時依據(jù)廢酸液里實(shí)時檢測到的亞鐵含量和殘余鹽酸濃度,確定加入氧化鐵皮的數(shù)量。反應(yīng)過程中需間隔一定時間取樣檢測其中Fe2+和益酸質(zhì)量濃度,二者按設(shè)計達(dá)到要求后,進(jìn)入下一工序。
4 雙氧水氧化亞鐵轉(zhuǎn)化為三價鐵反應(yīng)過程
通過大量比較實(shí)驗(yàn),結(jié)合企業(yè)的具體生產(chǎn)實(shí)際,確定使用雙氧水氧化氯化亞鐵。依據(jù)酸洗廢液初始酸度及FeCl2含量計算所需的雙氧水量。按計量將雙氧水以極緩速度加入到第一道工序后得到的中間液中,同時不間斷攪拌,并控制物料溫度不得超過50℃,在3~5h左右接近反應(yīng)終點(diǎn),用快速檢驗(yàn)法檢驗(yàn)二價鐵氧化殘留情況,直至氧化完全,反應(yīng)結(jié)束得到粗產(chǎn)品。
5指標(biāo)控制
5.1 酸洗廢液殘酸濃度檢測
以NaOH溶液為標(biāo)準(zhǔn)溶,以乙基紫為指示劑,氟化鈉為掩蔽劑使用酸堿中和滴定法測試出廢液中殘酸濃度。計算公式如下:
式(1)中:V為試樣消耗NaOH標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液體積的數(shù)值,單位為毫升(mL);C為NaOH標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的準(zhǔn)確數(shù)值,單位為摩爾每升( mol/L);M為鹽酸摩爾質(zhì)量的數(shù)值,單位為克每摩爾( g/mol)LM(HCl)=36.5];m為稱取的試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g)。
5.2 酸洗廢液中(FeCl2)濃度檢測
參考GB 4482 - 2006方法,以硫代硫酸鈉溶液為標(biāo)準(zhǔn)液,以二苯胺磺酸鈉為指示劑,檢測殘酸里二價鐵的含量,其計算公式如下:
式(2)中:V為試樣消耗硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液體積的數(shù)值,單位為毫升(mL);V0空白試驗(yàn)消耗硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液體積的數(shù)值,單位為毫升(mL);c為硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度的準(zhǔn)確數(shù)值,單位為摩爾每升(mol/L);M為氯化鐵摩爾質(zhì)量的數(shù)值,單位為克沒摩爾(g,/mol)[M(FeCl3) =162. 2];m為稱取的試料質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g)。
5.3投料配比
若使雙氧水氧化階段過后最終產(chǎn)品(FeCl3絮凝劑)酸度恰好滿足標(biāo)準(zhǔn)既游離酸酸度低于0.5%,擬采用FeO代替氧化鐵皮成分,根據(jù)公式(3)、(4)計算得到第一二階段投料配比表(表1、表2)。
FeO+HCl=FeCl2+H2O
(3)
2FeCl2 +H2O2+2HCL=2FeCl3 +2 H2O
(4)
6除雜凈化過程
6.1 自然沉淀過程
酸鐵反應(yīng)階段與氧化階段結(jié)束后,靜置產(chǎn)品自然沉降,使未反應(yīng)完全的大顆粒物體流入釜底緩沖罐中,待自然沉降完成后,準(zhǔn)備進(jìn)入絮凝沉降過濾懸浮物階段。
6.2沉降過濾階段
將現(xiàn)場配好的含量為1%的PAM按比例1: 100加入到自然沉降完大顆粒物體的粗產(chǎn)品中,快速攪拌5min,慢速攪拌10 min后,開閥門放入過濾箱中進(jìn)行過濾,濾清液即為目標(biāo)液體產(chǎn)物三氯化鐵混凝劑。
7裝置設(shè)計圖
此工藝采用連續(xù)機(jī)械攪拌方式加快反應(yīng)速度,反應(yīng)裝置設(shè)置如圖2、圖3。
8結(jié)論
本工藝使酸洗廢液得到了完全利用,沒有外排氯離子、鐵離子,實(shí)現(xiàn)了全路循環(huán),對地表水體、地下水體無污染;所用原料除氧化劑外,無需外購,皆為企業(yè)廢棄料;反應(yīng)工藝流程簡單,工程造價低;除雜靠自然重力,無需外加能源;經(jīng)過反復(fù)檢驗(yàn),生產(chǎn)的三氯化鐵絮凝效果優(yōu)良,達(dá)到了污水處理廠對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。