孫超宇
(大連天重散裝機械設備有限公司,遼寧 大連 116000)
南寧電廠#1斗輪機型號為DQ900/1500·35,是長春電力設備總廠制造,屬于大型機械設備,長72.1m,寬10m,高20.1m。檢修工期計劃為3天。
第1天:#1斗輪機懸臂梁旋轉到提前堆好的煤堆平面上,使懸臂與#6皮帶機縱向垂直,將懸臂梁下部平面坐落在煤堆上平面上面后,系統斷電。測量#1斗輪機回轉平臺和門座架之間的實際距離,并結合200t千斤頂的本體高度以及千斤頂的頂升行程,利用Φ219鋼管和30mm厚鋼板制作4個回轉大軸承頂升支座。拆除#1斗輪機回轉大軸承保護罩。
第2天:在門座架的4個支腿處分別架好1個200t機械螺旋千斤頂。準備就緒后,松開回轉大軸承與回轉平臺連接的55條M36螺栓,將拆下的螺栓和螺母、墊圈等集中收好放到指定位置。頂升回轉平臺,頂升總高度約100mm左右。頂升至合適高度后,選4點,拆下回轉大軸承的回轉滾柱,檢查、測量、記錄后清洗滾柱,回裝。落下回轉平臺,穿好回轉大軸承與門座架連接的55條螺栓。
第3天:緊固回轉大軸承與回轉平臺連接的55條螺栓?;剞D大軸承保護罩回裝。千斤頂和工裝等撤離現場。
①停止#1斗輪機及#6皮帶機運行,拉開#1斗輪機主尾車皮帶機、斗輪機構、懸臂皮帶機、回轉機構、俯仰機構、大車行走機構以及#6皮帶機頭、尾電機電源開關,并在電源開關上懸掛“禁止合閘、有人工作”標示牌;于動火區域皮帶機皮帶及電纜部位用防火布遮擋,防止火花及焊渣掉落皮帶及電纜上;③危險點:落物傷人。防范措施:搬運大軸承保護罩、工器具等設備時,做好現場隔離及防傾倒措施;④危險點:引起火災。防范措施:電焊焊渣、切割機火星飛濺,使用防火布遮擋,噴水降溫,防止引燃煤塵發生火災;⑤危險點:觸電。防范措施:禁止亂拉電線。打磨機、電焊機等電動工具完好,無缺陷方可使用,使用電動工具必須戴絕緣手套,防止觸電;⑥危險點:高空墜落。防范措施:高空作業必須按規定系好安全帶。在大軸承內工作時必須系安全帶,防止墜落事故發生;⑦施工安全交底:交底落實。施工前進行安全技術交底并簽字,停工后再開工進行二次安全技術交底;每天開工前依據安全檢查卡進行現場檢查,每天不少于兩次過程監督檢查;開工前員工進行人身安全風險分析預控,并在人身安全風險分析預控本上確認簽字。配備一名消防監護人,確保防火到位。
(1)頂升前準備。本次檢修采用“頂升法”檢修斗輪機的回轉大軸承,即將回轉平臺以上部分整體(包括回轉平臺、門柱、斗輪頭、懸臂皮帶機、上部金屬結構、俯仰機構、司機室、配重組)頂起,檢修大軸承。①煤堆準備。#1斗輪機回轉平臺以上部分重約200t,懸臂長35m,雖然有配重機構,但是,回轉平臺以上部分重心仍然傾向懸臂一側,檢修時須把懸臂架起,以使回轉平臺上部分重心與幾何中心靠近,減少頂升時不平衡力。為此,在與斗輪機行走軌道垂直方向南側,提前堆煤至較懸臂水平高度稍高200mm左右,斗輪體處下方空出,以使懸臂能夠接觸煤堆,作軸承檢修時懸臂支撐架子,以防頂升軸承時出現失誤導致斗輪機傾翻;于固定尾車。選擇風力不大于3級的晴天開工。將尾車降到取料位置;③斗輪機定位。保持斗輪機懸臂與軌道垂直,抬起懸臂,行走斗輪機至預定位置,此時斗輪機懸臂前端落在事先堆放的煤堆上(煤堆與懸臂之間墊上適當枕木),使懸臂被煤堆架起;④固定斗輪機??紤]到斗輪機行走軌道不是很平整,加之施工期間斗輪機可能受到風力影響,以及大軸承檢修時斗輪機受到的外力影響,施工前必須用夾軌器固定斗輪機下部機體;⑤準備頂升。4個頂升點處各布置一臺200t螺旋千斤頂,每個千斤頂上頂住一個預制好的支座,抬起千斤頂至均勻吃力即可。然后,松開大軸承內圈的55條M36螺栓,注意,此時只能松開,因為空間高度不夠,螺栓仍然插在大軸承螺栓孔里面。
(2)頂升大軸承及檢測。①頂升大軸承。所有影響大軸承檢修的罩子等部件拆除后,由一人統一指揮,4只千斤頂同步頂升,在此過程中,密切注意各標尺的讀數,最大誤差控制在不超過2mm,待上部回轉平臺(大軸承仍然連接在門座架平臺上)頂起約100mm時停止;于用4根300工字鋼(或Φ219鋼管等其他工裝材料)將回轉平臺與門座架平臺均布焊牢;③檢測。隨機選四處位置,解體大軸承,檢查測量軸承滾柱磨損情況,做好測量數據記錄,清洗滾柱后回裝。
(3)大軸承回裝。用與上述方法倒序步驟將回裝平臺以上部分回裝,組裝調整。
實踐證明,制定的對國電南寧電廠DQ900/1500·35型#1斗輪機大軸承檢修方案是成功的,工期僅用3天,費用3萬元,既保證了安全,又節約了資金,并鍛煉了職工隊伍。自檢修后1年多的運行,回轉平穩,大小齒輪嚙合良好,運行正常、達到額定出力。