許成
摘要:在日常巡查中發現石長鐵路某一框架涵存在有較多裂縫,在裂縫普查的基礎上,采用有限元分析法,通過MIDAS軟件對該框架涵進行了結構驗算并分析了裂縫成因。結果表明:涵洞的承載力能力滿足活荷載安全承載要求,但框架涵頂板最大裂縫寬度0.50mm,需對頂板進行加固處治。
關鍵詞:有限元;框架涵;裂縫;承載力
近幾年對于箱涵的檢測與加固方面的工作做得比較多,很多專家都探討過涵身裂縫產生的原因:主要有荷載引起的、基礎沉陷、原材料不符合要求、溫度變化和鋼筋銹蝕等。
1.工程概況
石長鐵路始建于1998年,于2016年完成了電氣化改造,并對沿線的橋涵等都進行了加固。DK73+436.63 1-5.0m框架涵位于長沙市境內,該涵洞斷面尺寸為:凈寬5m(正交),邊墻厚0.5m(正交)、凈高4.2m,頂板高0.55m,底板高0.65m,涵洞全長17.8m(含兩側人行道懸臂板)。
2.涵洞裂縫調研數據分析
裂縫普查。由檢測結果可知:最大裂縫寬度0.50mm,側墻最大裂縫寬度0.22mm,超過規范規定的裂縫最大寬度限值(0.20mm)。因此,需要經過結構驗算來判定是否已經對結構的穩定性產生影響。
3.結構驗算分析
3.1檢算模型
本次模擬計算中取垂直于裂縫發展方向的單位長度板寬(1m)為檢算對象,分別采用有限元分析軟件MIDAS Civil、FEA進行建模分析,其中MIDAS Civil采用板單元模型、MIDAS FEA采用實體模型。Midas/civil軟件所采用的板單元,此單元是由同一平面上的3到4個節點構成的平板單元(Plate Element)。由于板單元考慮了局部的橫向剪切應力的影響,因此對于薄板單元或厚板單元都能計算出比較準確的結果。此模型以鐵路線路走向為X軸,涵洞走向為Z軸,豎直方向為Y軸建立坐標模型。論文中Midas/Fea全涵實體模型采用三維實體單元,并將初拉力賦予Midas/Fea模型單元。
3.2參數確定及假設
3.2.1恒載主要有:結構構件的自重(箱涵本身自重和道渣及鐵軌自重)、混凝土收縮的影響,參考相關規范假定:混凝土收縮降溫15℃計算,根據該涵洞基本情況調查和施工規范,對該部分工作結合臺后回填同時進行,采用C20素混凝土對臺后進行回填。因此本次檢算不考慮土壓力作用。
3.2.2活載有列車豎向靜活載和列車豎向動力作用(軌底以下深度為0.861m,小于1m)。
3.2.3溫度變化的作用主要考慮兩方面:整體升溫和整體降溫。
3.3裂縫發展情況預測
從混凝土應力云圖1中發現:極限抗拉強度在中間部位和箱涵頂部,當加大活載后,黃色區域較其他部分區域最先開始產生裂縫,由于應力集中作用活載箱涵頂部較中間部位首先產生裂縫,其次是中間黃色區域產生裂縫,最終沿兩側綠色區域緩慢發展。
4.裂縫成因分析
(1)頂板裂縫編號1#、3#、4#、5#,最大裂縫寬度為0.50mm,超過規范規定的0.20mm的限值;其發展方向與有限元計算預測裂縫發展方向一致,為正彎矩裂縫。(2)頂板裂縫編號2#、6#,最大裂縫寬度為0.14mm,該裂縫判斷為溫度及混凝土收縮引起的裂縫;本涵洞布置的加強筋均平行于自由邊及支承邊,應為該處裂縫產生的原因之一。(3)側墻豎向裂縫未延伸至頂板,路面無開裂,且涵洞無不均勻沉降跡象,可判定該裂縫為收縮裂縫。
5.結束語
通過對該處涵洞進行了裂縫普查和結構驗算,可得到如下結論:(1)結構驗算結果顯示:該框架涵的檢算對象部位應力、裂縫寬度均符合相關規范的規定,目前該涵洞的承載力能力滿足中活荷載安全承載要求;應加強垂直支撐邊方向頂板的配筋,限制裂縫繼續發展。(2)框架涵頂板最大裂縫寬度0.50mm,側墻最大裂縫寬度0.22mm,超過規范規定的裂縫最大寬度限值,主要原因是受力主筋布置方向與主彎矩方向不一致。(3)建議盡快對該涵洞頂板進行加固處理并加強觀測。
【參考文獻】
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