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基于CFD仿真分析的某項目進氣系統優化

2018-05-18 07:40:27李光武邢冠華
汽車實用技術 2018年7期
關鍵詞:分析

李光武,邢冠華

(華晨汽車工程研究院動力總成綜合技術處,遼寧 沈陽 110141)

前言

在進氣系統開發前,發動機會對進氣系統提出壓力損失的目標要求,壓力損失是影響發動機性能(功率,扭矩,壽命)及整車性能(油耗,排放等)的重要指標[1],壓力損失在前期無法用樣件進行臺架驗證的前提下,我們可以通過CFD仿真分析去計算進氣系統壓力損失的性能。

在模具開發前,我們需要通過不斷的優化和CFD仿真分析滿足發動機提出的壓力損失要求,這樣不僅能縮短開發周期,也可以降低模具開發后的風險及成本。本文以某項目的進氣系統開發為例,在模具開發前,使用CFD進行了多輪優化,最后得以滿足發動機壓力損失要求,并對結果進行了探討。

1 進氣系統結構有限元數據建立

1.1 建立幾何模型及劃分網格

根據不同方案的三維模型,結合實際的進氣系統結構,建立了如圖1所示的三維模型。進氣系統總體分為臟空氣側,空氣濾清器,干凈空氣側。

圖1 進氣系統三維模型

根據三維模型,建立了網格模型[2][3],如圖2所示。

圖2 網格模型

1.2 確定邊界條件及計算工況

發動機提出的進氣系統要求:

壓力損失≤45mbar@700kg/h,1013mbar,20℃;

原始濾清效率≥98.8%;

全壽命濾清效率≥99.0%。

2 仿真分析過程及結果分析

2.1 第一輪仿真分析及結果分析

根據以上模型及設定的邊界條件和計算工況,對原始進氣系統進行 CFD仿真分析,得到壓力損失及氣流分布的情況,如圖3~圖5,圖6為壓力損失仿真結果。

圖3 臟空氣側

圖4 空氣濾清器

圖5 干凈空氣側

圖6 壓力損失仿真結果

由計算結果可知:

(1)干凈空氣側集成和不集成加熱元件的壓力損失結果分別為:5.77KPa(不滿足目標)和3.88KPa(滿足目標)。

(2)臟空氣側的管路尺寸足夠大,不需要在增加額外的結構去降低壓力損失。

(3)空濾內部流場及濾清氣流分布較好。

(4)干凈空氣側的出口尺寸過小導致壓力損失過大,但干凈空氣管的出口取決于增壓器進口尺寸,無法更改。

(5)加熱元件的位置對壓力損失影響較大,建議取消加熱元件,至少改變加熱元件位置。

根據第一輪仿真分析結果,臟空氣側及空濾氣流分布及壓力損失較好,加熱元件對干凈側壓力損失影響較大,下一步工作主要針對于加熱器的位置變更進行優化。

2.2 第一輪加熱器表面靜態壓力仿真分析

加熱器的表面的靜態壓力要求:

(1)Pstatic≤-3.9mbar@130kg/h。

(2)Pstatic≤-6.5mbar@180kg/h。

(3)Pstatic≤-7.8mbar@200kg/h。

圖7 第一輪加熱器的表面的靜態壓力仿真分析結果

根據仿真分析結果(圖7):

當前加熱器位置是可滿足表面靜態壓力要求的。

2.3 優化加熱器位置的仿真分析及結果分析

圖8~圖11為優化加熱器位置的方案及分析結果。

圖8 方案一:將加熱器上提4mm

圖9 方案二:將加熱器上提4mm并將與管路的連接處密封

圖10 方案三:將加熱器位置移至彎角處外側

圖11 方案四:將加熱器脫離管路內壁

仿真分析結果及分析:

方案一:5.83KPa(方案一)>5.77KPa(原始方案);原因:加熱器侵入管路內壁,導致流動分離。

方案二:4.92KPa(方案二)<5.77KPa(原始方案),但不滿足目標;原因;將加熱器與管路連接處封閉后,氣流能更好的貼合管壁,導致流動分離減少。

方案三:仿真分析在進行一半的時候停止,因為結果要高于原方案。

方案四:4.67KPa(方案四)<5.77KPa(原始方案),接近目標;原因:將加熱器脫離管路內壁后,氣流在此處無遮擋,消除了流動分離。

根據仿真分析結果,方案四的效果最好,但仍未滿足目標要求,為了滿足目標要求,根據當前狀態,我們優化了臟空氣側。

2.4 第二輪仿真分析及結果分析

圖12 增加喇叭口

根據上一輪仿真分析結果,我們已經盡最大的努力去優化了加熱元件的位置,但仍未滿足壓力損失目標要求,所以我們決定在臟空氣側增加了喇叭口去降低壓力損失,同時,增壓器進口外徑增加了2mm。

圖12~圖13為此次優化的方案:

圖13 增壓器進口外徑增加2mm

圖14~圖15此次仿真分析干凈空氣側管路的氣流分布及壓力損失結果:

圖14 干凈空氣管路氣流分布

圖15 第二輪壓力損失仿真分析結果

根據方案分析結果:

(1) 由于加熱器的位置不侵入管路內壁,管路內的流動分離已經遠遠好于原始狀態;

(2)因為增壓器進口的直徑增加 2mm,所以干凈空氣側管路的出口直徑也增加了2mm,導致單位面積上的氣體流速降低,壓力損失減少;

(3)壓力損失結果:4.18KPa(最終狀態)<4.5KPa(目標)<5.77KPa(原始方案),最終方案滿足目標要求;

2.5 第二輪加熱器表面靜態壓力仿真分析

因加熱器位置及連接結構發生變化,需要繼續對加熱器表面靜態壓力進行仿真分析,結果見圖16:

圖16 第二輪加熱器表面靜態壓力仿真分析結果

根據方案分析結果:

(1)Pstatic≤-6.5mbar@130kg/h。

(2)Pstatic≤-12.5mbar@180kg/h。

(3)Pstatic≤-15.4mbar@200kg/h。

滿足要求,所以我們的方案有效,可以釋放方案。

3 結論

根據仿真分析結果可知,我們可以滿足發動機提出的壓力損失目標,其中此項目的進氣系統開發中,降低壓力損失的措施有:

(1)增加喇叭口,降低壓力損失。

(2)改變加熱器位置,保證管路內壁光滑,防止加熱器侵入管路內壁并保證加熱器與管路連接處無凹陷,從而消除流動分離,降低壓力損失。

(3)增加增壓器進口直徑,單位面積上的流速將降低,壓力損失降低。

加熱器位置雖然改變,但仍可以滿足加熱器在不同流速下表面靜態壓力的要求。

參考文獻

[1] 熊迪;發動機進氣管理系統試驗及仿真研究[D];浙江大學;2011年.

[2] 蔣炎坤.CFD輔助發動機工程的理論與應用[M].北京:北京科學出版社,2004.

[3] 沈俊等.CFD在汽車空氣動力學中的應用[J].汽車技術,2000(10).

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