銀建安
(山西焦煤西山煤電杜兒坪礦, 山西 太原 030053)
煤礦井下排水系統(tǒng)是確保煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)的重要保障,其核心的作用是將井下巷道內(nèi)的積水及時(shí)排出井下,確保井下設(shè)備和人員的安全,但是目前我國(guó)多數(shù)煤礦井下排水系統(tǒng)之間相互獨(dú)立運(yùn)行,其控制、調(diào)節(jié)、檢驗(yàn)、維護(hù)均需要人工進(jìn)行,自動(dòng)化程度低,響應(yīng)速度慢,可調(diào)節(jié)性差,效率低下,嚴(yán)重影響井下排水系統(tǒng)的安全運(yùn)行。因此,研究設(shè)計(jì)一種集成控制的自控排水裝置至關(guān)重要。
1.1.1 真空泵、離心泵聯(lián)合排水
該排水方式能夠有效延長(zhǎng)離心式水泵的有效吸程,能夠較好地保障積水區(qū)域水位的變化情況較大時(shí)排水裝置吸水時(shí)的可靠性。
1.1.2 自帶底閥的水泵排水
離心式水泵的排水包括自吸式排水和自灌式排水,自灌式的排水方式要求吸入點(diǎn)要低于積水位置的最低積水液位,其具有壓頭高、排水量大的優(yōu)點(diǎn),當(dāng)需要將離心泵的吸頭安裝位置高于積水位置的最低積水液位時(shí),就需要采用自吸式結(jié)構(gòu),自吸式結(jié)構(gòu)的水泵在首次啟動(dòng)時(shí)需要排除泵內(nèi)的空氣,通常采用向水泵內(nèi)灌入水的方式進(jìn)行排氣。當(dāng)離心泵采用自吸式排水時(shí),其吸頭安裝的位置高于積水位置的最低積水液位,在啟動(dòng)水泵時(shí)需要往泵內(nèi)灌入一定量的水,用于排除泵內(nèi)的空氣,這個(gè)時(shí)候?yàn)榱朔乐孤┧?,就要在進(jìn)水管的位置設(shè)置一個(gè)底閥,用于防止水泵在啟動(dòng)時(shí)灌入內(nèi)部的水漏出,應(yīng)用靈活性較高。
上述兩種常用的排水方案具有各自的優(yōu)點(diǎn)和適用范圍,但其整體均存在著結(jié)構(gòu)復(fù)雜、故障率高、自動(dòng)化程度低的缺點(diǎn),整個(gè)控制過(guò)程需要人工不斷進(jìn)行干預(yù),無(wú)法將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到的積水?dāng)?shù)據(jù)和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行匯總,也無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,不能完全滿足井下設(shè)備越來(lái)越高的自動(dòng)化、智能化的控制要求。
針對(duì)現(xiàn)有排水裝置的不足,本文設(shè)計(jì)了一個(gè)新的離心泵結(jié)合無(wú)底閥總成的基于集成控制的新型自動(dòng)化排水系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)如圖1所示[2]。

圖1 新型自動(dòng)排水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
基于集成控制的新型自動(dòng)化排水系統(tǒng)的控制系統(tǒng)主要由信號(hào)監(jiān)測(cè)、采集系統(tǒng),電動(dòng)閘閥等執(zhí)行系統(tǒng),綜合電控系統(tǒng),集控中心四個(gè)部分組成,可以將監(jiān)測(cè)的信號(hào)實(shí)時(shí)傳遞到地面控制單元,同時(shí)可以與地面上的上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)通訊[3],實(shí)現(xiàn)集成的智能自動(dòng)化控制,其結(jié)構(gòu)如下頁(yè)圖2所示。
在實(shí)際井下排水系統(tǒng)控制單元中,在井下巷道的積水區(qū)內(nèi)會(huì)設(shè)置多組控制水泵,用以確保在某個(gè)區(qū)域發(fā)生大量涌水或者透水事故時(shí)能夠及時(shí)將積水排出巷道,在正常使用時(shí),若積水較少則水泵通過(guò)集控單元的液位傳感器監(jiān)測(cè)確認(rèn)后,自動(dòng)將排水系統(tǒng)切換到單組運(yùn)行模式,用于降低排水系統(tǒng)的損耗,節(jié)省大量的電能。對(duì)于井下排水系統(tǒng)水泵組的啟動(dòng)或者運(yùn)行既可以通過(guò)地面集控中心進(jìn)行人工控制,也可以根據(jù)設(shè)定的邏輯控制指令進(jìn)行自動(dòng)切換,還可以通過(guò)井下的操作平臺(tái)進(jìn)行控制,能夠滿足在多重條件下的集中控制要求。

圖2 排水裝置自動(dòng)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
綜合控制單元是自動(dòng)排水系統(tǒng)的核心,其主要是對(duì)一個(gè)控制區(qū)域的排水系統(tǒng)進(jìn)行綜合控制,對(duì)排水系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中的排水流量、電流、電壓及水泵電機(jī)的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與控制,并將該區(qū)域內(nèi)監(jiān)測(cè)到的各類(lèi)信號(hào)進(jìn)行集中處理后傳遞到位于地面的集控中心,同時(shí)起到將地面集控中心傳遞過(guò)來(lái)的控制信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)換并傳遞給相應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),確保執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠正確地響應(yīng)控制信號(hào)[4]。
為滿足自動(dòng)控制要求,在該排水系統(tǒng)的集控中設(shè)置有“工作”、“備用”、“檢修”、“應(yīng)急”等控制模式。在正常工作時(shí),如果積水區(qū)域的水位降低到了系統(tǒng)設(shè)定的值,則系統(tǒng)自動(dòng)控制第一套水泵停止運(yùn)行,若第一套水泵在運(yùn)行中的排水速度小于液位傳感器監(jiān)測(cè)到的積水區(qū)域內(nèi)水量的集聚速度,則系統(tǒng)自動(dòng)控制其他的水泵依次啟動(dòng),用于確保積水區(qū)域內(nèi)排水速度大于水量集聚速度,其邏輯控制原理如圖3所示。

圖3 自動(dòng)控制系統(tǒng)控制原理示意圖
地面集控中心的上位機(jī)控制系統(tǒng),對(duì)從井下傳遞上來(lái)的信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和處理,將各類(lèi)信號(hào)轉(zhuǎn)換為直觀的曲線圖、圖表等便于控制人員觀察信號(hào)狀態(tài),由控制人員根據(jù)系統(tǒng)所反映出的不同情況采取相應(yīng)的控制措施。
該新型排水系統(tǒng)采用了“差壓自吸”方式進(jìn)行排水,很好地避開(kāi)了有底閥排水系統(tǒng)的缺陷,極大提高了排水系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。同時(shí)該系統(tǒng)集成了集中控制單元和電控系統(tǒng),能夠?qū)Ψe水區(qū)域的水位和水量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),便于地面控制人員實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)該位置排水系統(tǒng)的運(yùn)行情況并進(jìn)行相應(yīng)的控制調(diào)節(jié),提高了煤炭井下排水系統(tǒng)的可靠性和自動(dòng)化程度。
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