佟鑫
摘 要:本文以某型飛機(jī)前緣為例,對裝配中出現(xiàn)的典型問題加以分析和總結(jié),來降低鉚釘?shù)陌惭b故障率,提高機(jī)翼前緣擋板上的壓窩質(zhì)量,使鉚接后的釘頭高度滿足技術(shù)文件及氣動外形的要求。著重分析了機(jī)翼前緣擋板上鉚釘孔壓窩的工藝過程及要求,并對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析與改進(jìn)。
關(guān)鍵詞:釘頭高 單向間隙 壓窩 質(zhì)量
中圖分類號:V22 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)03(b)-0076-02
某機(jī)型研制中,遇到了一個(gè)典型問題:如何提高機(jī)翼前緣擋板上鉚釘孔壓窩質(zhì)量。機(jī)翼前緣具有很高氣動外形要求,擋板與角撐及腹板連接處的Φ4鉚釘孔需要在擋板上壓窩,在角撐及腹板上锪窩。機(jī)翼前緣上需要壓窩的鉚釘孔超過500個(gè)。在某架機(jī)翼前緣擋板上壓窩后發(fā)現(xiàn)釘頭高,超出0.1mm的技術(shù)要求,而且存在單向間隙,嚴(yán)重影響飛機(jī)的氣動外形。因此,某型飛機(jī)前緣為例,對裝配中出現(xiàn)的典型問題加以分析和總結(jié),來降低鉚釘?shù)陌惭b故障率,提高機(jī)翼前緣擋板上的壓窩質(zhì)量,使鉚接后的釘頭高度滿足技術(shù)文件及氣動外形的要求。
1 結(jié)構(gòu)形式簡介
機(jī)翼的用途:是飛機(jī)的升力面,用來產(chǎn)生氣動升力,對于保證飛機(jī)在戰(zhàn)術(shù)技術(shù)要求規(guī)定的所有狀態(tài)下的飛行和機(jī)動是必須的。
某型飛機(jī)機(jī)翼的構(gòu)成:由縱墻、翼肋骨架、上、下壁板等組成的主翼盒結(jié)構(gòu),前后緣增升裝置——前緣襟翼、后緣襟翼、具有襟翼和副翼功能的襟副翼。
機(jī)翼前緣位于機(jī)翼的前部,由1墻,大梁,前肋,擋板,角撐,腹板等組成。
2 擋板壓窩的工藝過程
2.1 對壓窩前的部件和組件裝配質(zhì)量的要求
采用工具——固定式壓鉚機(jī)КИ-234。
(1)根據(jù)說明書,采用工藝緊固件使結(jié)構(gòu)元件緊密貼合。(2)根據(jù)說明書鉆孔,應(yīng)預(yù)先加工要壓窩的孔。(3)鉆預(yù)制孔后,去除工藝緊固件,分解鉚接件,根據(jù)說明書清除孔邊緣上的毛刺,然后把零件送去壓窩。(4)板狀零件壓窩,骨架锪窩時(shí),根據(jù)說明書在骨架零件上锪窩。在骨架上锪窩時(shí)要保證鉚釘量規(guī)相對骨架表面的下陷量為0.15δ,δ-板狀零件的厚度。(5)壓窩前應(yīng)用抹布擦去零件表面的灰塵。
2.2 壓窩特點(diǎn)
(1)沖制鉚釘頭為120°的埋頭窩時(shí),硬鋁合金2D12T4和不銹鋼1Cr18Ni9Ti零件冷狀態(tài)下壓窩。(2)沖制鉚釘頭為120°的埋頭窩時(shí),鈦合金零件上壓窩,變形區(qū)必須加熱。(3)如果蒙皮厚度不大于0.8mm,骨架厚度不大于0.8mm,則蒙皮、骨架均壓窩。如果蒙皮厚度不大于0.8mm,骨架厚度大于0.8mm,則蒙皮壓窩、骨架锪窩。如果蒙皮厚度大于0.8mm,骨架厚度不限,則蒙皮锪窩。(4)多層零件壓窩一般應(yīng)分別進(jìn)行,當(dāng)必須一起壓窩時(shí),其夾層厚度應(yīng)不大于1.6mm。(5)壓窩前,在檢驗(yàn)用試件上檢查設(shè)備和工具的調(diào)整是否正確,試件的材料牌號、厚度和孔距都應(yīng)符合被加工零件,試壓出至少5個(gè)窩,直至全部合格為止,特別注意陽模和陰模安裝的同軸度(見圖1)。(6)在工作開始前和工作過程中,都應(yīng)及時(shí)處理模具的工作部分上的臟物。
3 現(xiàn)場調(diào)查
現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn):在某架右翼前緣的2塊擋板上共壓窩56個(gè)鉚釘孔,其中42個(gè)不合格,不合格率達(dá)到75%。
我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場使用的壓窩器為КИ-234,該壓窩器用于某系列飛機(jī)機(jī)翼前緣擋板上的鉚釘孔壓窩。對此我們對這兩種機(jī)型的擋板進(jìn)行了比較,擋板的材料由鋼1Cr18Ni9Ti變?yōu)殁乀C2 M,其他沒有變化。通過咨詢得知鈦板收縮率比鋼的收縮率高,壓窩后回彈量較大,如果采用以前的壓窩器,勢必會造成窩淺。
4 原因分析
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況,并結(jié)合機(jī)翼前緣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),相關(guān)人員一起分析了機(jī)翼前緣擋板上鉚釘孔壓窩不合格的原因,其主要原因如下:
4.1 設(shè)備工具方面的原因
(1)采用的壓窩工具КИ-234(Φ4×120;B=1.2),適用于壓窩材料為1Cr18Ni9Ti,厚度0.8的零件,針對材料為TC2 M的鈦板,是否合適,需要驗(yàn)證。(2)操作者反映,在白天和晚間使用固定式壓鉚機(jī),壓窩質(zhì)量也不同。我們查看相關(guān)說明書后,發(fā)現(xiàn)不同環(huán)境溫度,設(shè)備的沖壓力也對壓窩質(zhì)量有一定影響。
4.2 裝配工藝方面的原因
(1)擋板位于機(jī)翼的前部,弧度較大,這樣在擋板上預(yù)制初孔時(shí),孔垂直度不易保證,易偏斜,壓窩時(shí)導(dǎo)致窩偏。(2)擋板上鉆制的初孔直徑與壓窩器上工具定位銷直徑不匹配,造成孔的中心線與模具的中心線不一致,導(dǎo)致窩的質(zhì)量不好。(3)按壓窩說明書,在鈦合金零件上壓窩,變形區(qū)必須加熱。個(gè)別情況下,在冷狀態(tài)下在鈦合金板上進(jìn)行壓窩。但實(shí)際生產(chǎn)中,很難實(shí)現(xiàn)熱狀態(tài)下的壓窩,所以很難保證窩的質(zhì)量。
5 解決方法
針對以上原因以及壓窩的特點(diǎn),初步確定解決方案。
5.1 設(shè)備工具
通過改進(jìn)壓窩器結(jié)構(gòu)尺寸,來彌補(bǔ)鈦板回彈量大的問題。經(jīng)過不斷的摸索、試驗(yàn)后,才可實(shí)現(xiàn)對壓窩器的結(jié)構(gòu)更改成功。
方案一:在КП-204М壓鉚機(jī)用壓窩工具КИ-234(Φ4×120;B=1.2)中,將其中的D1=9.0改為D1=10,其余不變。
方案二:將1件壓窩工具的КИ-234-02號件的h值由h=1.2±0.02改為h=1.4±0.02,但D不變,其余不變,并將КИ-234-03號件的外露部分的直徑由Φ3.5改為Φ3.1,其余不變。
用壓窩器在試驗(yàn)件上試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn):方案二窩的質(zhì)量明顯提高,鉚接后,釘頭高度符合了技術(shù)條件要求。
5.2 裝配工藝
通過改進(jìn)工藝方法,解決壓窩后擴(kuò)孔時(shí)孔中心偏移而造成窩偏的問題。
(1)擋板上預(yù)先加工要壓窩的孔時(shí),選用三腳架保證孔的垂直度。
(2)在工作開始前和工作過程中,及時(shí)清理壓窩工具КИ-234上的臟物。
(3)壓窩前必須用抹布擦去零件表面的灰塵。
(4)在安裝壓窩器的陽模和陰模時(shí),須保證模具與壓窩件初孔對正同軸。
(5)壓窩前,先在試驗(yàn)件上檢查設(shè)備和工具的調(diào)整是否正確,注意試件的材料牌號,厚度和孔距都應(yīng)符合被加工零件。當(dāng)在試驗(yàn)件上所沖的窩符合要求后,才可在產(chǎn)品上進(jìn)行壓窩。
6 效果驗(yàn)證
以上措施在飛機(jī)上進(jìn)行實(shí)施,實(shí)施結(jié)果表明,機(jī)翼前緣擋板上的鉚釘孔壓窩質(zhì)量明顯得到提高,取得了良好的效果。
7 結(jié)語
通過采取以上措施,論證了壓窩質(zhì)量工藝方法的可行性及適用性,提高了壓窩質(zhì)量,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),避免了重大的質(zhì)量事故,具有很好的推廣價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
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