程亞旭
摘 要:套筒石灰窯是德國貝肯巴赫爐窯公司發(fā)明的,此類石灰窯至今在我國已有幾百座,逐漸替代了以前技術(shù)落后、環(huán)保不達標、能源消耗高的豎窯。并且此類型窯與其他豎窯相比在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量方面具有很大的優(yōu)越性。本文就套筒石灰窯的設(shè)備綜合改進進行分析。
關(guān)鍵詞:套筒石灰窯;設(shè)備;改進
引言
二十多年來,我國冶金行業(yè)通過引進和自主開發(fā)建設(shè)了一批活性石灰窯,使優(yōu)質(zhì)活性石灰的產(chǎn)量占到了冶金石灰總產(chǎn)量的30%左右,但還遠遠不能滿足需要。套筒石灰窯生產(chǎn)的活性石灰具有氣孔率高(50%)、表面積大(1.5~2m2/kg)、活性高(活性度345~400mL)、硫含量低等特點,煉鋼使用提高了成渣速度,提高了脫磷、脫硫效率,減少了噴濺,穩(wěn)定了煉鋼操作。
一、套筒石灰窯工作原理
套筒窯是圓形橫截面,窯身為環(huán)狀。裝料由頂部料鐘(布料器)加入,出料用液壓推桿(液壓缸)。窯以負壓或正壓操作均可,負壓操作有利于環(huán)保,并且能夠保證未充分燃燒的形成的CO不外泄,杜絕人員CO中毒,保證司窯人員安全。由上下兩排燒嘴進行燃燒(上燃燒室1200~1300℃、下燃燒室1300~1350℃),燃料可以是油、煤氣或粉狀固體燃料。石料進入窯窯后,隨著石料的下移,可以分為預熱帶、上部逆流煅燒帶、中部逆流煅燒帶、下部并流煅燒帶。窯從內(nèi)套筒抽出的熱氣經(jīng)預熱器預熱驅(qū)動空氣后,再與從預熱帶抽出的廢氣混合(150~250℃)組成外排廢氣,經(jīng)凈化處理后排入大氣。在窯的中心裝有一個立式或吊式的圓筒(內(nèi)套筒),煅燒帶便成為環(huán)形截面。燃燒室以徑向安裝在窯的外筒上。在燃燒室朝向窯內(nèi)開口的地方有耐火材料砌筑的“火橋”,將內(nèi)外筒體連接起來。“火橋”下是將物料徑向切斷。這樣保證了燃燒氣體均勻進入物料并釋放其熱量。上下燃燒室交錯排列,以達到氣體的均勻分布。兩排燒嘴把窯分成3個煅燒帶,其中上面與中間的呈逆流煅燒,下面為并流煅燒。入窯的石灰石在預熱帶先以對流方式得到預熱,然后進入上部煅燒帶。在上燃燒室內(nèi)未完全燃燒的熱氣體在這里完全燃燒,石灰石進行分解;在中間煅燒帶,物料和從下燃燒室分流出來的熱氣體逆流煅燒而繼續(xù)分解;在下部煅燒帶,物料和從下燃燒室分流出來的熱氣體并流煅燒而完全分解成石灰。石灰進入冷卻帶。石灰的冷卻空氣由窯的出料口引進,繼續(xù)向上,與并流燃燒氣體混合(800~930℃),進入下內(nèi)套筒。燒煤氣時燒嘴使用兼作冷卻內(nèi)套筒的空氣;燒油(或煤粉)時則使用噴射空氣作附加空氣。在并流帶內(nèi)用噴射器保持并流狀態(tài),噴射器所用的驅(qū)動空氣經(jīng)預熱器加熱(400~500℃)。冷卻空氣和燃燒氣體組成的混合氣體(300~370℃)由噴射器在上排燒嘴以上從內(nèi)套筒中抽出。這部分氣體又被切向引到下部燃燒室。
二、優(yōu)化及實施
2.1入窯煤氣自動控制
穩(wěn)定的燃料供應(yīng)是套筒窯生產(chǎn)出高活性石灰的基本條件。當入窯煤氣的熱值或壓力波動范圍超過規(guī)定,造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,嚴重時會因溫度過高而燒結(jié),并可能釀成重大的生產(chǎn)事故,還會使產(chǎn)品的熱耗過高增加成本。當入窯煤氣的熱值或壓力過低時,會出現(xiàn)生燒狀況,導致石灰成品灼減和活性度不能滿足燒結(jié)、煉鋼要求,造成質(zhì)量事故。
煤氣壓力與煤氣流量成正比,當煤氣的熱值發(fā)生變化或因煤氣壓力的變化,使入窯煤氣的流量發(fā)生變化時,都會引起單位時間內(nèi)向窯內(nèi)供應(yīng)煤氣的總熱量的改變。當煤氣熱值和壓力波動較大時,很難靠人工調(diào)節(jié)的辦法來保證人爐煤氣總熱量的基本穩(wěn)定,需采用反饋控制技術(shù)對入窯煤氣總熱量進行動態(tài)控制。煤氣熱值通過調(diào)節(jié)入窯煤氣的流量來實現(xiàn),通過改進軟件編程,達到對該系統(tǒng)的閉環(huán)控制。煤氣熱值采自煤氣熱值儀,石灰產(chǎn)量由軟件內(nèi)部設(shè)置的液壓出灰裝置出灰周期計算而得。執(zhí)行機構(gòu)由閥門和電動執(zhí)行機構(gòu)組成,閥門的調(diào)節(jié)器置于電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部。流量檢測儀器由流量孔板和流量變送器組成,檢測數(shù)據(jù)通過模擬量輸入模塊送人PLC,實現(xiàn)了入窯煤氣自動控制。
2.2旋轉(zhuǎn)布料器堵轉(zhuǎn)和超限位問題的解決
原料由上料小車提升到窯頂后被倒進旋轉(zhuǎn)布料器,通過旋轉(zhuǎn)布料器均勻地將爐料投入7個受料位內(nèi),當依次在7個受料位各完成1次卸料時為完整的1個布料周期。有1個固定的受料點在旋轉(zhuǎn)布料器的1號位受料,受料后逆時針旋轉(zhuǎn)依次在1~7號位卸料,每卸料后空載沿逆時針方向從卸料位轉(zhuǎn)回1號位受料。旋轉(zhuǎn)布料器由液壓馬達驅(qū)動,液壓馬達的旋轉(zhuǎn)速度由單向節(jié)流閥調(diào)整。旋轉(zhuǎn)布料器速度過快,空載旋轉(zhuǎn)的布料器停止時易在慣性的作用下沖過接近開關(guān)的檢測范圍,使控制系統(tǒng)測不到旋轉(zhuǎn)布料器的位置而導致控制過程中斷;速度過慢,重載運行的旋轉(zhuǎn)布料器易在運行途中堵轉(zhuǎn)。
通過對該設(shè)備液壓系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)分析可知,因選取的液壓馬達體積排量過小,油泵供出的液壓油有3/4以上要經(jīng)過溢流閥溢流,結(jié)果使系統(tǒng)的剛度過低,造成旋轉(zhuǎn)布料器在空載和重載時速度差別較大。也使回路的功率特性較差效率較低,經(jīng)實際測算大約只有20%,使得液壓馬達的負載能力很差,在低速重載時容易堵轉(zhuǎn)。解決以上問題,需從克服因效率低和剛性差對系統(tǒng)造成的不利影響人手。
改進方法:不固定受料點,使整個布料過程中旋轉(zhuǎn)布料器沒有空載行程,負載只在一個不大的范圍內(nèi)波動,速度波動也不大,使速度調(diào)節(jié)裕度變大。克服傳統(tǒng)布料器控制程序的缺點,增加1臺液壓馬達,使液壓馬達由原串聯(lián)系統(tǒng)單元變?yōu)椴⒙?lián)冗余單元,提高設(shè)備運行的可靠性。
2.3卷揚機優(yōu)化
原有卷筒的設(shè)計不合理。軸和滾筒材質(zhì)分別是35號鋼和ZG230—450,輻板的材質(zhì)是Q235,軸和卷筒分別與輻板焊接。由于35號鋼和ZG230—450這2種材料焊接性能一般,不適合用于受力要求較高的焊接結(jié)構(gòu),而輻板的剛性較差,受力時容易在焊縫處產(chǎn)生較大的應(yīng)力。以上2個原因使得焊縫處的疲勞強度小于疲勞應(yīng)力,降低了卷簡裝置的可靠性。其次,原設(shè)計上料小車的際準載重為2.5t,單斗上料時間為204s。這樣如果產(chǎn)量達到每日500t需上料58批,而每批料需用時間1259s,每天上料系統(tǒng)的運行時間累計為73022s。上料系統(tǒng)在每批料之間的間隔時問為230s。在如此短的時問內(nèi),操作工根本無法對上料系統(tǒng)的設(shè)備在不影響生產(chǎn)的情況下,進行維護保養(yǎng)和日常點檢。由于受卷揚機瓶頸制約,限制了產(chǎn)量的增加。
在對整個系統(tǒng)進行可靠性分析的基礎(chǔ)上對卷揚機進行了改進設(shè)計,重點是改進卷筒裝置的設(shè)計結(jié)構(gòu)。在提高其可靠性和維修性的基礎(chǔ)上同時也提高了承載能力,增加了對制動器等易損元件的工作狀況的監(jiān)測功能,保證了該系統(tǒng)在設(shè)備不正常時能夠被及時發(fā)現(xiàn),避免事故的發(fā)生。通過改進上料系統(tǒng)各運行參數(shù),石灰窯單斗運行時間可減少24s,加一批料可節(jié)約時間144s,使每一批料的問隔時問為374.s。解決了在不影響生產(chǎn)的前提下對設(shè)備進行日常檢查、維護的問題上料裝置的系統(tǒng)優(yōu)化后,提高了上料系統(tǒng)的負載能力,可使單斗載重量由原設(shè)計的2.5t提高到3t,提高了生產(chǎn)能力。
2.4旋轉(zhuǎn)布料器上下摩擦盤潤滑裝置改造
旋轉(zhuǎn)布料器上下摩擦盤共有16個潤滑點用于摩擦盤的潤滑和密封,其中上下摩擦盤各8個。按原設(shè)計16個點的潤滑操作是在旋轉(zhuǎn)布料器轉(zhuǎn)動時由工人來完成但在旋轉(zhuǎn)布料器控制程序優(yōu)化后上一批料需要l115s,在此過程中旋轉(zhuǎn)布料器累計轉(zhuǎn)動僅21s,給16個潤滑點加一次潤滑脂需要3h以上且必須在設(shè)備轉(zhuǎn)動時進行潤滑操作,也不利于潤滑工人的安全。為解決此問題,選用了德國福鳥自動潤滑裝置自動為摩擦盤潤滑,取得了較好的效果。
2.5旋轉(zhuǎn)布料器下摩擦盤結(jié)構(gòu)改造
旋轉(zhuǎn)布料器下摩擦盤是易損件,原設(shè)計為整體式焊接結(jié)構(gòu),更換時必須將旋轉(zhuǎn)料斗拆除才能安裝,工作量非常大。改進后的摩擦盤為分段式裝配結(jié)構(gòu),拆裝簡單,不停產(chǎn)就可更換。
三、結(jié)束語
優(yōu)化改進后消除了套筒窯設(shè)備系統(tǒng)中原有的薄弱環(huán)節(jié),提高了套筒窯的裝備技術(shù)水平。人爐煤氣實現(xiàn)自動控制,平均每生產(chǎn)lt石灰耗轉(zhuǎn)爐煤氣由原來的635m/t降為559m/t,生產(chǎn)成本降低。煤氣流量實現(xiàn)了自動控制,使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定
參考文獻:
[1]侯敬軍,劉法序.套筒石灰窯的設(shè)備綜合改進[J].南方農(nóng)機,2017,48(18):35-36.