楊仲全
(山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦)
馬蘭礦北七2#煤層盤區為該礦正在開發的盤區,盤區走向長3 397~3 467 m,傾向長1 500 m,盤區總面積5 148 000 m2。盤區內沿北一大巷平行方向布置有北七2#煤層軌道巷(沿2#煤層布置)、北七2#煤層皮帶巷(沿2#煤層布置)、北一總回風巷(沿1#煤層布置)。62711工作面為北七2#煤層盤區首采面,該工作面煤層厚度穩定,煤厚1.00~2.40 m,平均1.90 m,結構簡單,煤層傾角1°~7°,平均2°。該工作面煤種屬瘦煤,內灰較低,但由于煤層薄,回采割底,導致灰分有較大增高,硫分約1.00%。該工作面煤層埋藏深度為435~687 m,煤層賦存穩定。煤層直接頂為細粒砂巖,厚度為4.20~ 5.54 m,平均5.12 m;老頂為均厚2.62 m的砂質泥巖;直接底為砂質泥巖,均厚1.80 m,老底為均厚2.13 m的碳質泥巖。工作面回采走向長度為 1 761 m,切眼長216 m,采用走向長壁后退式綜合機械化采煤法,全部垮落法管理頂板。本研究對該礦62711工作面切頂卸壓沿空留巷工藝的實施流程進行分析。
62711軌道巷設計采用3排恒阻錨索對巷道進行超前支護(圖1)。恒阻錨索直徑為21.6 mm,長8 300 mm,鉆孔直徑32 mm,孔深8 m,施工完畢后,使用φ85 mm擴孔鉆頭擴孔,擴孔深度500 mm。第1列恒阻錨索距留巷幫650 mm,排距1 000 mm,沿巷道走向使用W型鋼帶連接;第2列、第3列恒阻錨索分別在原有錨索中間位置隔空布置,第2列恒阻錨索間的排距為2 000 mm,第3列恒阻錨索間的排距為4 000 mm,預緊力不小于28 t,恒阻器的恒阻值為(33±2)t。

圖1 恒阻錨索支護斷面(單位:mm)
62711工作面最大采高取2.4 m,考慮到理論計算結果及頂板巖性情況,預裂切縫孔深度設計為6.0 m。切縫孔布置于巷道采幫與頂板交接處,與鉛錘方向成10°(向采空區方向),切縫孔直徑為 48 mm,間距設計為500 mm(圖2)[1-4]。根據現場多次裝藥觀測,最終確認4連孔爆破方式,每5孔為1組,4連孔裝藥(炸藥規格為φ35 mm×200 mm),1孔觀測。裝藥孔每孔裝3根聚能管(聚能管外徑為42 mm,內徑為36.5 mm,管長1 500 mm),采用“3+3+2”型裝藥方式,即第1根、第2根聚能管裝3卷乳化炸藥,第3根裁切至1 m后,裝2卷乳化炸藥,封孔長度為2 m。采用頂板恒阻錨索+W鋼帶方式加固后,在確保恒阻錨索超前加固支護≥20 m的前提下,按設計參數施工切頂孔,沿工作面推進方向,依次采用聚能管裝藥方式進行預裂爆破。
待工作面推過后,及時在機尾支架后方進行擋桿支護,按照“一梁三柱”方式打設單體支柱[5-7]。支架后0~50 m范圍內,單體排距為500 mm;支架后50~200 m范圍內,單體排距為1 000 mm。在靠近采空區側每2架單體棚子之間布置U型鋼可縮支架并鋪設鋼筋網,單體及U型鋼可縮支架須加設柱靴增加摩擦力,防止支柱及U型鋼可縮支架滑動[8-10]。鋼筋網采用φ6.5 mm鋼筋網,尺寸為1 500 mm×1 100 mm(長×寬),與頂板鋼筋網捆扎在一起,鋼筋網之間重疊不小于65 mm,并用鐵絲捆扎。為防止漏風現象發生,在鋼筋網與采空區之間鋪設雙抗布,高度為3.4 m,上下各超出30 cm,超出部分分別固定至頂底板,并進行有效封閉。雙抗布搭縫處寬度為30 cm,固定后也進行封閉處理。架后擋矸支護見圖3。

圖2 切縫孔布置示意

圖3 架后擋矸支護示意(單位:mm)
待頂板垮落并穩定后(距工作面200 m外),對垮落不充分的部位進行填充,整理巷道形狀待滿足使用要求后,進行噴漿處理[8]。
62711軌道巷留巷初期,由于現場施工經驗不足,擋矸墻U型鋼未能栽至實底,導致擋矸墻底部出現占巷現象。施工中及時修改了擋矸墻U型鋼支護施工工藝,在架設U型鋼前,須提前挖柱窩,將U型鋼架設在實底,并加強了現場施工質量考核管理工作,確保擋矸墻符合設計要求。
由于工作面頭尾推進度不一致,導致運輸機整體躥頭,支架向運輸機機頭平移了約1 m,造成部分地段擋矸墻與支架空頂面積增大,給工作面缺口支護帶來了一定影響。施工中一方面及時在空頂區域內架設了單體π型梁棚,確保空頂區域內作業安全;另一方面采取機尾多返刀、逐步向機尾方向移溜子、靠支架等方法,調整頭尾推進度,杜絕出現工作面躥頭現象。
工作面在留巷期間,U型鋼、單體、π型梁等擋矸支護材料使用量大,運輸距離遠,工人勞動強度大,運輸困難,影響了工作面的正規循環。施工中及時引進了風動單軌吊設備,有效解決了材料運輸問題,目前單軌吊已安裝完畢,調試正常后,便可投入使用。
在施工過程中,礦壓監測設備仍不完善,將給留巷段礦壓監測帶來一定的影響。目前,剩余礦壓監測設備正在安裝過程中,將盡快完善礦壓監測系統;加強切頂卸壓沿空留巷無煤柱開采期間的礦壓監測,及時掌握現場第一手資料,并對監測數據進行及時分析,總結規律,為下一步沿空留巷施工奠定基礎。
截至目前,該礦62711工作面已推進215m。推進過程中,前100m范圍內巷道無明顯變化,當工作面推進至120~150m時,工作面開始出現周期來壓,現場主要表現為巷道底鼓,底鼓量為300mm;當推進至150~200m時,該段頂板整體呈現輕微下沉,表現在恒阻器 釋放位移,再次實現平衡,同時現場測量巷道高度變 形量為600 ~ 700 mm( 約有300 mm厚的浮煤) ,架 后巷高為2. 1 ~ 2. 5 m( 原巷高2. 8 m) 。由觀測分 析可知,工作面推進至100 m 時,巷道超前支護范圍 內有輕微變形; 推進至120 m 開始,隨著工作面推 進,架后20 m 范圍內為巷道壓力集中區( 開始周期 來壓) ,頂板出現下沉,下沉量為20 ~ 30 mm; 架后 20 ~ 50 m 內巷道變形速率降低,擋矸墻底部出現滑 動; 架后50 m 往后巷道頂板及擋矸墻趨于穩定。
以山西馬蘭礦62711工作面為例,提出了切頂卸壓沿空留巷施工方案。該方案的實施,使得該工作面可多回采原煤11.3萬t,按原煤價格410元/t計算,切頂留巷成本為1 942萬元,新增經濟效益約2 688萬元。此外,該方案的順利實施,使得原巷道得以保留,用于下一工作面的順槽,可有效緩解該礦生產銜接緊張的問題。