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MTBE裝置運行中催化劑活性變化趨勢分析及應對措施

2018-09-20 12:11:30張曉輝
山東化工 2018年17期
關鍵詞:催化劑

張曉輝

(陜西延長石油集團煉化公司,陜西 延安 727406)

延安石油化工廠12萬t/a甲基叔丁基醚(MTBE)裝置自2009年投產以來,裝置運行平穩,產品質量合格。其催化劑采用大孔徑強酸性陽離子交換樹脂,由于裝置單期運行時間超過三年,遠遠超過了催化劑設計使用壽命,在裝置運行后期出現了產品純度下降和異丁烯轉化率下降等問題,通過對相關參數變化原因進行研究分析,并針對性地采取優化工藝操作等措施,以實現裝置“安穩長滿優”運行非常有意義。

1 催化劑物化性能,MTBE產品純度、異丁烯轉化率設計參數

1.1 催化劑規格型號及設計壽命

MTBE裝置催化劑采用強酸性大孔徑陽離子交換樹脂,一次裝填量合計43t。

表1 大孔徑強酸性陽離子交換樹脂催化劑規格

表2 大孔徑強酸性陽離子交換樹脂催化劑用量及設計壽命

1.2 MTBE產品設計純度

產品MTBE辛烷值較高,其中MON為101,RNN為117,可用作高辛烷值無鉛汽油的添加組分,設計純度≥98%(重,扣除C5后)。

表3 MTBE規格

1.3 異丁烯轉化率設計參數

異丁烯轉化主要在醚化反應器中進行,混相床反應后剩余的異丁烯在催化蒸餾塔繼續反應,生成的MTBE被不斷分離,從而使合成的MTBE反應持續向深度進行,實現異丁烯的深度轉化。

表4 異丁烯轉化率(設計數值)

2 裝置運行過程中催化劑活性變化趨勢

在裝置實際運行過程中,可將催化劑活性變化過程分為三個階段,即前期階段、中期階段和后期階段,前期階段催化劑活性最高,相應的MTBE產品純度和異丁烯轉化率都較高;中期階段催化劑活性較為穩定,MTBE產品純度和異丁烯轉化率次高;末期階段催化劑隨著使用時間的延長,它的活性越來越低,需要優化工藝操作有效延長催化劑壽命,確保MTBE產品純度和異丁烯轉化率等主要參數在設計范圍內。

表5 MTBE裝置運行主要參數

MTBE裝置運行兩年多時間催化劑活性下降,MTBE產品純度出現下降趨勢,個別指標不合格(<98%);在醚化反應器運行兩年多時間,出現了異丁烯轉化率降低的趨勢,個別指標低于設計值(<90%),與此同時,異丁烯的總轉化率也呈現下降趨勢,個別指標低于設計值(<98%)。

3 催化劑活性下降原因分析

催化劑活性下降的主要原因是催化劑空穴通道堵塞,或者磺酸基團脫落,或者氫離子被置換后流失。根據催化劑廠家對失活催化劑的研究和化驗分析,陽離子致催化劑失活占70%,是催化劑失活的主要原因之一。因為陽離子置換了催化劑中的氫離子,使樹脂的酸性釋放不出來,從而不能充分發揮其催化作用[1]。設計控制陽離子含量<2 ppm。微量的水也有影響,原料碳四和甲醇中或多或少帶有微量的水,而水中不同程度含有微量金屬陽離子,在和催化劑接觸時致其失活,同時,水也可和異丁烯發生副反應生成叔丁醇,而叔丁醇和催化樹脂發生水解脫硫,使樹脂失活。設計原料甲醇水分含量≤0.1%(m)。

碳五超標也易造成催化劑失活,因為碳五的低聚合物會堵塞催化劑空穴通道,阻礙了甲醇和異丁烯順利進入,從而影響反應程度,降低了轉化率。

4 應對措施

4.1 適當提高反應溫度

溫度是反應速度的函量,溫度越高,反應速度越快,溫度越低,反應速度越慢;但異丁烯與甲醇在催化劑作用下的反應是一個可逆放熱反應,溫度越低,平衡轉化率越高,溫度越高,平衡轉化率越低,過高的反應溫度對轉化率不利[2]。對工業反應器來說,前期、中期、后期催化劑較好的反應溫度分別是:60~65℃,65~75℃,75~80℃。

大孔徑強酸性陽離子交換樹脂催化劑的低溫活性較好,在催化劑前期階段,實際生產中混合物料預熱到20℃左右時,就有醚化反應發生,在過濾器出口即有MTBE生成[3];在催化劑后期階段,由于催化劑活性下降,適當提高反應溫度可提高轉化率。實際操作中將氣體分離裝置脫戊烷塔冷后溫度提高1℃,將MTBE進料溫度由30~35℃提高至31~36℃。

4.2 提高催化蒸餾塔反應壓力

在混相反應器中,操作壓力越高,反應物泡點溫度越高,反應速度越快,轉化率越高。壓力越低,反應物泡點溫度越低,異丁烯的轉化率越低。

在實際操作過程中,在催化劑后期階段,在提高反應溫度的同時,將催化蒸餾塔反應壓力提高至0.53~0.57MPa。

4.3 控制原料中碳五含量

碳五含量<1%時,MTBE裝置運行平穩,產品質量穩定。但當原料中碳五含量>1%或者帶油時,對裝置平穩運行的影響較大。具體表現為:反應器溫度下降,溫度分布不均勻,轉化率急劇下降,催化蒸餾塔操作波動,產品質量不穩定,碳五及以上組分和其它副產物大幅增加,質量不合格批次急劇增多。

實際操作中,嚴格控制原料中碳五含量<1%,減少低聚合物的生成及對催化劑空穴通道的堵塞。

4.4 控制合適的醇烯比

MTBE合成反應中,甲醇和異丁烯是等摩爾反應。甲醇進料量理論值大一些,主要是為了提高異丁烯轉化率,同時避免異丁烯二聚反應發生。但甲醇過量時,甲醇會進行脫水反應,生成二甲醚,這類物質分子結構復雜,分子體積較大,會逐漸占據催化劑活性中心,堵塞催化劑反應空穴通道;還有可能滯留在塔釜,降低MTBE產品純度。根據實踐總結,在裝置正常運行期間,正常控制醇烯比為1.13~1.18。在催化劑后期階段,將醇烯比調至1.20~1.30,可有效控制反應床層溫度,抑制異丁烯發生自聚反應,以消除高分子聚合物堵塞催化劑空穴通道對反應所造成的影響。

5 達到效果

(1)通過優化工藝操作,在催化劑后期階段,MTBE產品純度、醚化反應器異丁烯轉化率和異丁烯總轉化率都穩定上升,MTBE純度穩定保持在99.2%~99.6%之間,醚化反應器異丁烯轉化率在90.2%~93.2%之間,異丁烯總轉化率在99.3%~99.6%之間。同時產品不合格率大幅下降。

(2)通過優化工藝操作,醚化反應器及催化蒸餾塔內催化劑使用壽命達到了4年,遠超過設計壽命,實現了裝置“安穩長滿優”運行目標。

6 結論

(1)針對MTBE裝置催化劑反應后期活性下降問題,分析了原因,并提出了解決方案。

(2)在裝置實際運行過程中,通過提高反應進料溫度及催化蒸餾塔壓力,控制原料碳五含量及合適的醇烯比,有效解決了MTBE產品純度和異丁烯轉化率降級的問題。

(3)不僅為今后同類型裝置的平穩操作和長周期運行積累了寶貴的經驗,同時實現了裝置效益的最大化。

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