戴惠亮,雷良意, 程 梅,丁金福
(1. 浙江上洋機械股份有限公司, 浙江 衢州 324000 2. 浙江師范大學 工學院,浙江 金華 321004)
抖篩機是茶葉精制加工過程中主要的整形作業設備[1]。拋振抖篩機目的是帶動茶葉與篩床相互發生運動,使茶葉從篩床的篩孔中被分離出來,達到把茶葉按照粗細長短均勻地分開而不會損壞茶葉的完整的目的[2]。現有的抖篩機采用了傳統彈簧片式振動裝置,利用偏心機構帶動由彈簧片支撐的篩床作平面往復抖動,抖篩機由篩床、傳動機構、彈片式支架等組成,這種抖篩機結構穩定性差,彈片易壞,更換部件不方便,存在篩網掛茶的問題[3,4]。上洋研制出了全封閉式符合集中除塵功能的新型拋振式抖篩機,采用了搖桿式的驅動機構,因其搖桿擺動平穩、噪音小、篩分效果好的優點,得到廠家的認可。但是機器在后續使用過程中,也出現固定困難(容易漂移)、驅動電機容易發熱等問題。本文通過改變其驅動機構連接方式,確定平衡塊的位置和大小,減輕篩床重量,提高了抖篩機的工作平穩性。
平衡塊是茶葉抖篩機在工作時維持工作平穩性的重要部件,是茶葉抖篩機不可缺少的一部分。通常情況下,通過確定抖篩機的整體重心位置來配置平衡塊。但是目前制造的茶葉抖篩機由于以前技術水平不足,沒有對篩床的重心進行理論計算及仿真,對平衡塊的大小及位置只是憑現場調試經驗而定,導致后續出現固定困難、容易產生漂移的問題。
通過對一般抖篩機傳動機構連接方式的研究,原有的連接方式為連桿+連接板+機架;連桿與連接板通過三對雙螺母與機架連在一起,在連接板與機架之間設置有橡膠緩沖。原有的驅動方式過程較為繁瑣,且其輸出方式對電機會造成很大的負擔,導致驅動電機容易發熱。具體結構如圖1所示。
(1)驅動機構連接方式的改進。由于原結構為連桿+連接板+機架的連接方式,驅動連桿與篩床的連接為剛性連接,這種剛性連接在工作中造成一定的沖擊;改進后的連接方式為:連桿+滾子軸承+連接軸+連接座+機架,將剛性連接改為柔性連接起到了很好地緩沖作用。
(2)搖桿比例的改變。根據重心位置的估算,改變搖臂比例,確定平衡塊的位置和大小,在相應的位置增加了配重。
(3)篩床結構的改變。原來的篩床由不銹鋼方管焊成框架,然后外部包板,整個篩床重達200 kg,現采用鋼板折邊焊接而成,篩床重量減輕30 kg,降低了電機負荷。
為減少機架的沖擊,針對連桿與機架連接的頭部作了相應改進,新式連接方式為連桿+滾子軸承+連接軸+連接座+機架,這樣的連接為柔性連接,新的傳動機構如圖2所示。
茶葉抖篩機的傳動結構帶動篩床振動,使茶葉進行重復的跳躍式運動,將固定標準的茶葉從篩網中分離出來,達到分類的目的。根據不同的篩分要求,可以更換不同的篩網來完成各種分離的工序。抖篩機的參數優化,其實質就是將各個部件的參數進行優化,已知的關鍵參數有:篩床傾斜角α,即篩床振動面與水平面所形成的銳角夾角;振動方向角β,即篩床振動面的振動方向與振動面所形成的銳角夾角;曲軸連桿中曲軸的半徑r;曲柄軸的圓頻率ω,即振動速率。假定工序中原料的種類數量與篩網的孔徑不變,那么篩網的振動面與原料之間的靜滑動摩擦角θ為一定值,因此在確定設計變量時該摩擦角可不予考慮。將其他4個變量α、β、r、ω作
為設計變量,可得函數X=[X1,X2,X3,X4]r=[α,β,r,ω]r。通過對機器建立數學模型,將不同的參數帶入數學模型中,可以比較不同參數對最終結果的影響。
經過改進后的茶葉抖篩機,在工作過程中,電機所發出的噪音相對較小,工作時也沒有出現滑移的情況,并且電機溫度在一個合理的范圍內。在工作結束后,抖篩機加工所得的茶葉產量能夠得到保障。試機記錄如表1所示。

表1 試機記錄
在保證產能的前提下(不低于250 kg/h),電機溫升在53~55 ℃,在驅動電機的合理使用范圍內。選擇使用柔性連接驅動機構,采用鋼板折邊焊接而成的篩床,既減輕抖篩機的工作重量,降低了生產成本,同時也提高抖篩機的工作平穩性。