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本鋼5號高爐出鐵口問題分析與改進

2018-10-30 05:48:48閻福安
中國鋼鐵業 2018年8期
關鍵詞:深度作業

閻福安

對高爐而言,尤其是現代化大型高爐,爐前出鐵水平的高低對高爐正常生產具有重要影響。在高爐爐役后期,出鐵的好壞不僅影響高爐穩定順行,而且對高爐爐缸安全、長壽都有很大的影響。本鋼5號高爐(2600m3)2001年10月進行了擴大性中修,目前已經超期服役16年,面臨超期服役、原燃料質量惡化、爐前設備老化等條件,也對爐前出鐵提出了更高的要求。五號高爐設有3個鐵口,均布置在高爐一側,爐前配備一套環保IBNA水渣處理系統,主鐵溝為儲鐵式主溝,爐前配備大功率TMT液壓開口機和泥炮等裝備。本文從本鋼五號高爐近年的爐前出鐵情況,分析和總結了爐前出鐵存在的一些問題及改進方法。

1.鐵口維護中的問題分析

1.1 鐵口深度管理

高爐鐵口由鐵口框架、爐墻、爐缸內鐵口附近泥包組成,鐵口深度是鐵口組合磚耐材厚度與爐缸內鐵口附近泥包的厚度之和。對于高爐而言,容積越大或爐缸死鐵層越深,則高爐的鐵口越深。鐵口長期處在高溫渣、鐵水的溶蝕和流動沖刷環境中,還受到堿金屬的侵蝕和熱應力的破壞。正常高爐投產后,鐵口前端的磚襯即被侵蝕掉一大部分,在整個爐役生產期間,鐵口區域始終靠泥包保護。伴隨高爐服役時間不斷增加,尤其在高爐進入爐役后期,爐底侵蝕深度加劇,實際死鐵層不斷加深,鐵口區域爐缸側壁會遭受嚴重侵蝕。為了實現高爐安全生產,要求鐵口深度要隨著高爐爐役時間增加而不斷提高。五號高爐爐役后期,爐缸側壁溫度、冷卻壁水管水溫差及熱流強度普遍升高,因此對鐵口深度提出了更高的要求。

五號高爐作業區制定爐前考核標準有:(1)鐵口深度;(2)鐵口正點率;(3)鐵流時間;(4)鐵口堵泥情況。將鐵口深度作為日常爐前操作的重點,有爐前操作技師分管,把鐵口深度作為爐前考核的首要指標(見圖1)。合格鐵口深度為≥3.0m,對鐵口深度達不到標準的要分析不合格的原因,并適當減少當次鐵口出鐵時間,以降低鐵水環流對該鐵口區域的沖刷。統一三個鐵口堵泥量,根據每個鐵口近5天工作狀態,對每個鐵口制定不同的堵泥標準,要求每次堵泥量≥220L,杜絕私自減泥,杜絕鐵口長期過淺作業,并對此進行嚴格考核;班組要實行現場交接,規范交接班制度。

圖1 2010-2016年本鋼五號高爐鐵口深度變化示意圖

1.2 泥套管理

鐵口泥套在鐵口框架表面,泥套是鐵口與泥炮的直接接觸面。五號高爐泥套框架和鐵口通道由耐火料澆筑而成,外部由免烘烤快速搗打料經過壓膜成型。

泥套的作用:(1)保持炮頭與泥套嚴密接觸,在堵口過程中起到密封作用,防止在堵泥過程中產生過大縫隙,造成堵泥冒泥和堵口不嚴的現象;(2)鐵口泥套必須有一定厚度,其一防止堵鐵口時炮頭直接撞擊鐵口耐材,其二防止泥套經過多次使用加劇深度,造成堵口不嚴;(3)泥套能夠防止鐵口耐材長期暴露在高溫氧化氣氛中,受急冷急熱、氧化發生物理化學變化,進而影響鐵口整體結構強度,同時更可以在鐵口區域出現漏水現象時,防止鐵口耐材直接與水蒸氣接觸,造成耐材極速氧化,質量下降。

針對五號高爐在爐役后期爐底侵蝕加劇、死鐵層深度增加的情況,對泥套的質量提出了更高要求,在實際生產中因泥套質量不合格,經常發生堵口冒泥現象,既影響鐵口深度,輕者造成渣鐵排放不順暢而使高爐加減風頻繁,重者增加出鐵次數,加劇爐缸侵蝕,影響高爐安全長壽。

五號高爐日常泥套采用搗打料,搗打料使用方便,操作便捷,從舊泥套拆除到新泥套烘烤投入使用一般30分鐘-40分鐘。這樣可以在泥套出現破損或深度過深時,能直接進行現場制作。同時為了方便制作泥套,根據泥套框架深度和大小制作泥套快速成型圓盤,圓盤由3-5個小鉆頭和圓形鋼板合成,在制作過程中能達到泥套框架快速成型,為摳除舊泥套節省了時間。泥套作業過長會影響泥套質量,要求鐵口泥套2-3天重新做一次。當鐵口出現連續冒泥和鐵口過淺時,必須重新制作泥套,發現問題要按經濟責任進行考核。

1.3 鐵次管理

本鋼5高爐設計有3個鐵口,采用2用1備的連續出鐵作業方式,開爐初期日平均出鐵約13-15次。根據實際生產需要和降低生產成本的要求,需減少出鐵次數,同時伴隨爐役時間增加,也要求減少出鐵次數,以降低爐缸侵蝕速度(見圖2)。

圖2 2010-2016年本鋼五號高爐出鐵次數變化示意圖

五號高爐改進的方面有:第一,重視爐前的設備管理。每次開鐵口前提前10-15分鐘對爐前設備主要設備進行檢查確認:(包括開口機、泥炮、擺動流嘴和下渣楞),杜絕因小失誤而增加出鐵次數。第二,對爐前泥炮、開口機進行國產化改造,增大泥炮裝泥量,增大打泥量,使鐵口深度逐漸增加,提高開口機振打壓力和鉆桿旋轉速度,以提高開鐵口效率,達到降低出鐵次數的目的。第三,針對五號高爐設備老化,故障頻率增加這一現象,要求爐前每個班組對鐵口進行預鉆100mm-200mm,一是為了找準鐵口的中心線,減少開鐵口前不必要的工作;二是為了更好地將鐵口孔道內潮泥烘烤干提高炮泥結焦質量。在確保鐵口工作狀態穩定,渣鐵出凈,爐況順行的條件下,減少出鐵次數,同時大幅度降低了爐前勞動強度和開鐵口資材消耗,更有利于鐵口的維護和高爐的長壽。

1.4 炮泥管理

炮泥質量的好壞不僅影響鐵口深度的穩定,同時對爐前勞動強度也有很大影響。五號高爐鐵口炮泥為無水炮泥,有兩家供貨廠家。為有效保證炮泥質量,特制定了炮泥存放和使用規定:日常固定炮泥存放地點,存放點必須干燥,避免存放環境變化影響炮泥使用;每個鐵口固定炮泥廠家,禁止隨便更換炮泥種類,影響鐵口深度變化;炮泥存放周期為20天,避免炮泥長時間存放影響使用。由于炮泥質量存在差異,在生產中容易造成鐵口質量差異,導致鐵口渣鐵量的差異而影響高爐順行。根據爐前作業和鐵口維護的要求,加強與炮泥廠家的聯系,必要時請炮泥廠技術人員到現場指導,以提高炮泥質量和使用性能。

2.改進措施

2.1 穩定提高打泥量

鐵口深度對高爐日常生產和爐缸安全長壽起到很大的作用,鐵口堵泥量對鐵口深度有很大關系,在高爐產量不斷提高、爐役時間增加,都需要不斷提高鐵口深度。尤其在鐵口泥包發生突發脫落,勢必對高爐爐缸造成嚴重影響。因此,保證鐵口足夠的堵泥量,才能保證鐵口泥包快速形成,以保護鐵口耐材不被嚴重侵蝕。五號高爐初期使用的TMT液壓泥炮體積小,隨著產量提高和爐役時間增加,維護很困難。針對這一情況,設備維護人員對泥炮進行改造,使泥炮國產化,增大了泥炮炮泥容量,同時在泥炮背部安裝打泥指針,不僅可以顯示堵泥量的多少,也提高了堵泥的準確度和堵泥的控制水平。經過不斷應用,目前堵泥量由之前的200L提高到220L-230L,堵泥誤差也控制在5L范圍之內。

2.2 提高主溝質量

五號高爐采用貯鐵式可更換的活動主溝,高爐投產初期,因設計缺陷,高爐主溝長度不足且較窄,3個鐵口在投入初期不同程度出現渣鐵排放過程埋鐵口的現象,不僅影響爐前出鐵判斷,而且由于時間過長,容易破壞鐵口泥套,造成堵口困難和燒壞泥炮炮頭,嚴重時導致鐵口眼下部主鐵溝開裂,造成渣鐵脫落,燒壞冷卻水管。為滿足生產要求,提高主溝安全性,對3條鐵口主溝進行了改造。主鐵溝在之前的基礎上增寬200mm,同時降低主鐵溝高度200mm,這樣相當于提高了鐵口高度,同時鐵口眼下部采用一層碳素搗打料搗實,上部采用澆筑料澆筑,即減少鐵口出鐵期間被埋現象,同時又增強了鐵口眼下部耐侵蝕的程度。五號高爐爐前鐵溝采用整體模具澆注工藝施工,有專門爐前操作人員負責。在實際出鐵期間,要求主溝管理人員對每條主溝過鐵量做到精確統計,針對生產過程中主溝出現薄弱位置,采取二次套澆維護,澆注溝體的一次過鐵量達到了10萬噸以上。這樣主鐵溝薄弱位置得到了解決,同時也提高了主鐵溝整體過鐵量,降低了生產成本。

主鐵溝養護與烘烤是澆注料達到使用強度及使用要求的關鍵環節,同時也是提高主溝質量的重要環節。烘烤方式、升溫快慢、保溫時間長短對主溝的使用壽命影響較大。本鋼五號高爐在烘烤主溝和擺動流嘴時使用焦爐煤氣,為更好地達到烘烤效果,特制烘烤器長度根據烘烤部位不同而定,保證整體烘烤均勻,火焰不直接烘烤表面,達到輻射烘烤。保溫時間、升溫速度都進行嚴格控制,初期采用小火烘烤,時間為3-4天。這樣降低烘烤強度,保證內部水分徹底蒸發,防止烘烤過快導致開裂。然后大火烘烤2-3天,以提高澆筑料強度和使用壽命(見圖3)。

2.3 穩定使用開口機角度和開口鉆頭大小

圖3 2010-2016年本鋼五號高爐主溝過鐵量情況 萬噸

固定鐵口角度十分重要,現代高爐死鐵層較深,出鐵口由一套組合磚砌筑,鐵口通道固定不變。如鐵口角度改變,必然破壞組合磚。鐵口角度發生變化,勢必加劇鐵水環流對爐缸的侵蝕。五號高爐鐵口角度為12度,以此來固定開口機角度,同時在爐墻制作開口機頂針,保證每次使用角度的準確性。針對開口鉆頭的大小,結合高爐順行狀態、鐵口深淺以及爐溫變化、渣鐵排放順暢與否等情況,再調整鉆頭。五號高爐使用鉆頭的規格為45mm、50mm、55mm。

2.4 長期休風后復風爐前操作

高爐長期休風后,爐況恢復的快慢取決于爐前能否及時排放爐內的涼渣鐵。為盡快恢復爐況,五號高爐特制定具體措施:

(1)休風前堵鐵口打泥量,休風前因減風出鐵,爐內風壓低,堵口時減泥到正常打量一半為止。

(2)適當降低炮泥強度,確保復風后首次鐵口易開,降低恢復爐況一次開口難度,防止影響恢復爐況。

(3)復風后第一次開鐵口選用55mm鉆頭,使爐內涼渣鐵排放順暢。

(4)復風后,由于爐內渣鐵涼、流動性差,杜絕鐵口大噴,防止堵不上鐵口或堵口冒泥。

(5)隨著爐況恢復,根據風量的恢復進度控制鐵口深度變化,但鐵口不宜過深,以防止泥包脫落、鐵口斷及滲漏鐵的現象。

通過以上操作,加快了爐況恢復進度,一般50小時以內的休風,8小時-10小時即可恢復高爐正常冶煉水平。

2.5 操作人員技術水平提高

爐前作業技術進步從根本上來說離不開操作人員素質的不斷提高。由于高爐爐前出鐵需要24小時不間斷生產,環境較差,勞動強度很大。多年來,通過對爐前工藝流程和設備的技術改進,員工技能技術水平不斷提高,高爐失常爐況逐漸減少,爐前作業也逐步趨向大工種作業,機械化程度不斷提高,人員配置不斷優化。五號爐從開爐初期爐前每班作業人員13人,到目前爐前每班作業人員僅為9人,有效提高了作業效率。

3.結論

(1)爐前鐵口作業好壞,不僅影響高爐冶煉順利進行,更對爐缸安全長壽有著重要作用。爐前鐵口穩定以及均衡的渣鐵排放,是大型高爐穩定生產的重要保證。

(2)提高大型高爐的操作管理水平和爐前出鐵場設備的機械化程度,有利于爐前作業的改善。

(3)優化爐前管理,制定爐前出鐵作業制度,并形成有效可靠的運行模式,是大型高爐實現安全、穩定出鐵的保障。

(4)日常工作中,爐內和爐前要溝通配合好,尤其在休風、送風、設備故障、爐涼或憋風,造成爐內煤氣流或熱制度發生大的波動時,良好的渣鐵排放對恢復爐況非常重要。

(5)員工素質和操作技術水平的不斷提高,優效提高了爐前作業效率。

(6)高爐實現長壽、安全生產,要求不斷改進爐前作業,同時爐前作業的不斷改進,也為高爐安全長壽打下了良好的基礎。

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