(1.蘭州石化職業技術學院 甘肅 蘭州 730060;2.中國石油蘭州石化公司煉油廠 甘肅 蘭州 730060)
裝置采用“兩爐、三塔”蒸餾技術,是典型的燃料—潤滑油型常減壓蒸餾裝置。主要加工長慶、青海、牙哈與吐哈的混合原油。主要產品為連續重整原料、石腦油、加氫航煤原料、煤油、輕柴油、重柴油、潤滑油基礎油、催料及渣油等。
收集2017年渣油500℃含量數據,統計如下表:

表-1 2017年渣油500℃含量
2017年渣油500℃含量平均值為6.54%,離分廠要求≤6%還有一定差距。渣油500℃含量高,意味著更多的潤滑油基礎料或催料進入到渣油中,造成了一定程度的浪費,不利于節能降耗。
(1)渣油泵封油注入量:機泵封油直接注入泵腔,封油注入量過大對渣油500℃含量有一定影響;
(2)減壓塔處理量變化大,導致操作不穩定,對渣油的500℃含量有一定影響;
(3)原料性質變化大,如果輕質油組分變多,常壓系統未及時拔出輕組分,對渣油的500℃含量有一定影響;
(4)減壓爐出口溫度波動,導致渣油中輕組分未能及時拔出,對渣油的500℃含量有一定影響;
(5)減壓系統操作未及時優化,對渣油的500℃含量有一定影響。
在工況發生變化時,工藝參數沒有調整,導致渣油500℃含量偏高,為了找出減壓塔底吹汽、減壓塔頂真空度,減五線抽出溫度之間的合理關系,以渣油500℃含量為考核指標,以減壓塔底吹汽、減壓塔頂真空度,減五線抽出溫度作為主要影響因素。為三因素三水平,可以參照L934安排L933試驗,制正交因素水平表:

表2 因素與水平表

表3 正交試驗方案與實驗結果極差分析
從正交試驗表的極差計算結果可以看出RA>RB>RC,各因素對渣油500℃含量影響主次關系是:減壓塔底吹汽、減壓塔頂真空度,減五線抽出溫度。本題中渣油500℃含量越小越好,所以應取使指標最小的水平,所以優化的工藝條件分別為A3B1C3,正是本實驗中的7號試驗,按照此實驗條件,渣油500℃含量最小為3.5%。最佳工藝條件,如下表:

表4 最佳工藝條件
2016年渣油500℃含量為6.54%,2017年降低到5.32%,較上一年降低了1.22%,全年計劃生產渣油80萬噸,催料價格為2598元/噸,渣油價格約為2000元/噸,全年多產催料80萬噸×1.22%=9760噸。