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深層頁巖氣水平井“增凈壓、促縫網(wǎng)、保充填”壓裂改造模式
——以四川盆地東南部丁山地區(qū)為例

2019-03-22 00:50:08李荷婷代俊清王勇軍陳思安
天然氣工業(yè) 2019年2期
關(guān)鍵詞:施工

段 華 李荷婷 代俊清 王勇軍 陳思安

1.中國石化勘探分公司 2.中國石化西南油氣分公司

0 引言

四川盆地東南部丁山地區(qū)上奧陶統(tǒng)五峰組—下志留統(tǒng)龍馬溪組頁巖氣資源豐富,是中國石油化工股份有限公司在涪陵頁巖氣田焦石壩區(qū)塊(以下簡稱焦石壩區(qū)塊)之外較有利的勘探開發(fā)接替區(qū)[1-2]。在焦石壩區(qū)塊,針對南方海相復雜構(gòu)造區(qū)頁巖,已形成了一套以“復雜縫網(wǎng)+支撐主縫”為主體思路的壓裂工藝技術(shù)體系[3-6],通過采用滑溜水和線性膠混合壓裂、不同支撐劑組合加砂、大排量大規(guī)模注入等工藝措施,基本解決了3 500 m以淺的中淺層頁巖氣水平井的壓裂造縫問題。丁山地區(qū)頁巖與焦石壩區(qū)頁巖具有一定相似性,但由于地質(zhì)構(gòu)造條件更為復雜[7],并且儲層埋藏較深、地應力異常高,不能完全照搬焦石壩區(qū)塊的壓裂模式與技術(shù)。為此,在改進中淺層頁巖儲層壓裂技術(shù)模式的基礎上,研究形成了適用于丁山地區(qū)深層頁巖的壓裂關(guān)鍵工藝技術(shù),并應用于現(xiàn)場3口深層頁巖氣井的壓裂改造,改造增產(chǎn)效果顯著。所取得的壓裂模式及工藝技術(shù)可以為同類深層頁巖氣藏的壓裂改造提供借鑒。

1 深層頁巖特征

與焦石壩大型似箱狀斷背斜構(gòu)造不同,丁山地區(qū)為一大型鼻狀構(gòu)造,構(gòu)造復雜,斷層較為發(fā)育,優(yōu)質(zhì)頁巖段高阻縫和層理發(fā)育。該構(gòu)造東南部的DY1井區(qū)由于靠近齊岳山斷裂,存在側(cè)向逸散,保存條件變差;而在構(gòu)造的西北部,隨著埋深增加,保存條件變好,深層頁巖是丁山地區(qū)的有利勘探領(lǐng)域。如表1所示,丁山地區(qū)深層頁巖儲層品質(zhì)高(優(yōu)質(zhì)頁巖厚度介于28.9~35.5 m,TOC介于2.85%~3.85%,孔隙度介于3.77%~5.95%,硅質(zhì)含量介于36.88%~42.90%),含氣性較好(含氣量介于5.17~6.39 m3/t),丁山地區(qū)深層頁巖脆性指數(shù)與焦石壩區(qū)塊頁巖脆性指數(shù)相當,但硅質(zhì)含量略低。由于埋藏深(垂深主要介于3 800~4 500 m),丁山地區(qū)地應力異常高(破裂壓力梯度介于0.031~0.035 MPa/m,閉合壓力梯度介于0.024~0.025 MPa/m),水平應力差數(shù)值大(介于19.0~21.0 MPa)。室內(nèi)的頁巖壓縮變形實驗結(jié)果表明,在高溫高壓條件下深層頁巖的塑性變形能力增強[8-9]。總體看來,在丁山地區(qū)實現(xiàn)縫網(wǎng)壓裂的難度大。

表1 丁山地區(qū)深層及焦石壩區(qū)塊不同井五峰組—龍馬溪組頁巖儲層特征對比表

2 壓裂技術(shù)對策

2.1 “雙甜點”選井選層

頁巖氣“雙甜點”指地質(zhì)“甜點”與壓裂“甜點”的結(jié)合。丁山地區(qū)西北部深埋藏區(qū)域為超壓區(qū),保存條件好,含氣性高,為頁巖氣高壓富集區(qū)。天然裂縫、層理縫的發(fā)育程度是影響壓裂縫網(wǎng)復雜程度的關(guān)鍵因素[10-14],丁山地區(qū)裂縫整體較發(fā)育,天然裂縫、層理縫等薄弱結(jié)構(gòu)面在裂縫凈壓力的作用下易產(chǎn)生張性、剪性擴展,為壓裂形成復雜縫網(wǎng)創(chuàng)造了條件。丁山地區(qū)西北部具備“雙甜點”特點,特選擇在該區(qū)域開展深層頁巖壓裂工藝技術(shù)攻關(guān)。在選層方面,選擇TOC較高、天然裂縫較發(fā)育、孔滲條件較好、水平應力差較小及氣測顯示較高的部位進行射孔,結(jié)合多段分簇優(yōu)化設計,提升壓裂改造效果。

2.2 “前置酸+膠液+滑溜水+膠液”混合壓裂模式

丁山地區(qū)DY2井在前三段壓裂中借鑒了焦石壩區(qū)塊的壓裂模式和技術(shù),但出現(xiàn)了施工泵壓接近限壓值、加砂極為困難的情況。究其原因,丁山地區(qū)裂縫發(fā)育導致壓裂液濾失嚴重,同時由于該地區(qū)地應力異常高,在壓裂設備限壓條件的制約下,壓裂縫內(nèi)凈壓力小、縫寬窄、縫內(nèi)砂堵無法加砂等問題相繼出現(xiàn)。為此,通過增加膠液前置、膠液中置等措施,使后續(xù)段壓裂施工控制較好,未出現(xiàn)較大壓力波動,形成了“前置酸+膠液+滑溜水+膠液”混合壓裂模式(表2)。由于膠液黏度比滑溜水大,較難進入微裂縫,濾失相對較小,在前置液階段注入低濾失膠液可以增加主裂縫造縫能力;通過增加膠液中置措施可實現(xiàn)擴縫和掃砂,提高加砂強度,確保施工的順利完成。

表2 “前置酸+膠液+滑溜水+膠液”混合壓裂模式階段劃分表

2.3 主體高黏滑溜水壓裂工藝

為使裂縫的導流能力在高閉合壓力條件下長期保持不變,針對深層頁巖通常選用高強度陶粒作支撐劑,其密度相對較高,若采用低黏滑溜水,則陶粒易在近井裂縫地帶沉降,難以運移至裂縫遠端。深層頁巖由于裂縫較為發(fā)育,液體在地層濾失非常嚴重,進一步增大了攜砂的難度,使得在壓裂施工過程中表現(xiàn)出隨著加砂量及砂比的增加,泵壓逐步升高。為進一步提高砂比且改善鋪砂效果,采用大排量高黏滑溜水,利用其高流速和高黏度所產(chǎn)生的高剪切力增強滑溜水的攜砂能力,從而改善鋪砂效果及提高液體效率。

2.4 “控近擴遠”壓裂工藝

深層頁巖氣井在壓裂早期為追求高凈壓、大排量的壓裂目標,常在接近限壓值的情況下施工;至施工中后期,受砂比增加、地層濾失等因素影響,泵壓快速上漲,只能通過降排量確保完成施工。雖然降低壓裂液排量能有效降低施工泵壓,但不利于遠端復雜縫網(wǎng)的形成,且在高水平應力差條件下復雜縫網(wǎng)的形成更不易。為此,全程采用逐步提排量泵注程序。在壓裂前期,采取較低排量、階梯提排量的方式,可防止過早打開天然裂縫而影響主裂縫的擴展;在壓裂中后期,采用大排量壓裂液增大縫內(nèi)凈壓力,以利于開啟中、遠井地帶天然裂縫及層理縫而擴大改造體積,同時大排量也有利于后期高砂比支撐劑的輸送。因此,全程采用階梯提排量壓裂工藝,加上膠液前置、膠液中置等措施的應用,可以實現(xiàn)“控近擴遠”[15]的壓裂效果,保障主裂縫的持續(xù)擴展及遠井地帶復雜縫網(wǎng)的形成。

2.5 超高壓壓裂工藝

丁山地區(qū)深層頁巖埋藏深、地應力異常高,常規(guī)壓裂裝備限壓為95 MPa,壓裂液排量難以進一步提升,壓力窗口窄,有效改造難度大。提高縫內(nèi)凈壓力是提高裂縫復雜程度和改造效果的有效手段[12],凈壓力越大,則誘導應力越大,可通過提高縫內(nèi)凈壓力來增加裂縫復雜程度。為提升改造效果,有必要配套140 MPa壓裂裝備。實踐證明,超高壓壓裂工藝進一步增大了壓裂施工排量,解決了深層頁巖濾失嚴重及高凈壓、高砂比需求的工程問題,有效擴大了改造體積且提高了砂比,是深層頁巖有效壓裂的必要手段。

3 應用效果

位于丁山構(gòu)造西北較深部的DY2井是中國石化第一口深層頁巖氣水平井,水平段長1 034.23 m,B靶點垂深4 417.36 m,分12段壓裂,壓裂液總用量為29 515.5 m3,其中酸液為297.0 m3、滑溜水為18 068.5 m3、膠液為11 150.0 m3,共加入覆膜陶粒319.13 m3,其中粉陶為97.39 m3、40/70目陶粒為201.69 m3、30/50目陶粒為20.05 m3,一般施工排量為12 m3/min左右,施工泵壓為90 MPa左右。第1段入井酸液為40 m3,滑溜水為967 m3,加砂量僅為0.5 m3,施工壓力高(介于86~94 MPa),停泵壓力高(65 MPa),滑溜水在地層濾失性強、造縫效率低,且地層對砂比的變化極為敏感,砂比為2%的粉砂加入后泵壓激增近8 MPa(圖1)。后期采用“前置酸+膠液+滑溜水+膠液”混合壓裂模式(圖2),順利完成了后續(xù)段壓裂施工。DY2井壓裂后測試產(chǎn)氣量為10.50×104m3/d。

在總結(jié)DY2井壓裂經(jīng)驗的基礎上,DY4井主體壓裂液由低黏滑溜水改為高黏滑溜水(18 mPa·s),配套140 MPa壓裂裝備,增大了施工排量及加砂強度(圖3),壓裂施工較為順利。該井水平段長1234.00 m,B靶點垂深4 095.46 m,分17段壓裂,壓裂總液量為42 070.6 m3,其中酸液為267.9 m3,高黏滑溜水為32 225.0 m3,膠液為9 577.7 m3,共加入覆膜陶粒1 210.1 m3,其中粉陶為208.6 m3、40/70目陶粒為827.5 m3、30/50目陶粒為174.0 m3。一般施工排量為16~17 m3/min,施工泵壓為100 MPa左右(圖3)。DY4井壓裂后測試產(chǎn)氣量為20.56×104m3/d。

圖1 DY2井第1段壓裂施工曲線圖

圖2 DY2井后續(xù)典型段壓裂施工曲線圖

圖3 DY4井典型段壓裂施工曲線圖

DY5井進一步改進了壓裂工藝,前期采用階梯提排量,防止天然裂縫過早開啟而引起壓裂液大濾失,大部分壓裂段全程提排量,持續(xù)增大凈壓力,采取低砂比階梯長段塞+中高砂比中等規(guī)模段塞加砂以增加加砂強度,壓裂施工順利完成。該井水平段長1 520.00 m,B靶點垂深4 145.41 m,分20段壓裂,總液量為50 906.1 m3,其中酸液為410.0 m3、滑溜水為40 729.0 m3、膠液為9 767.1 m3,共加入覆膜陶粒1 574.9 m3,其中粉陶為256.2 m3、40/70目陶粒為1180.2 m3、30/50目陶粒為138.5 m3。一般施工排量介于17~18 m3/min、施工泵壓100 MPa左右(圖4)。DY5井壓裂后測試產(chǎn)氣量為16.33×104m3/d。

圖4 DY5井典型段壓裂施工曲線圖

4 結(jié)論

1)丁山地區(qū)西北部深層頁巖具備地質(zhì)、壓裂“雙甜點”特性,天然裂縫、層理縫發(fā)育為壓裂復雜縫網(wǎng)的形成創(chuàng)造了條件。

2)基于“雙甜點”區(qū)域,形成了“前置酸+膠液+滑溜水+膠液”混合壓裂模式,采用高黏滑溜水以提高液體攜砂能力及造縫效果、“控近擴遠”壓裂工藝以提高遠井地帶有效改造體積,以及超高壓裝置以有效提高施工排量和縫內(nèi)凈壓力。

3)將改進的壓裂模式與工藝技術(shù)應用于現(xiàn)場3口深層頁巖氣井的儲層改造后,氣井增產(chǎn)效果顯著,測試頁巖氣產(chǎn)量介于10.50×104~20.56×104m3/d,為該地區(qū)深層頁巖氣勘探取得重大突破提供了有力支撐。

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