張忠仁 楊漪 文佳迪 白思源
摘要:玉溪卷煙廠制絲一車間SD5切絲機在實際生產中,設備經過磨合階段,步入了正常磨損階段,設備問題日益凸顯。因此,進一步提升SD5切絲機性能水平,確保SD5切絲機可靠運行,保障煙絲質量,已經成為車間精益制造的必然需求。通過現狀調查發現,SD5切絲機在生產時頻繁出現進刀困難現象,輕則進刀吃力,重則無法進刀,導致停機斷料。通過技術改造,將進刀活塞磨損面剝離出來為活塞套,中間設計活塞桿,活塞桿與活塞套螺栓連接組合成進刀活塞,優化的進刀活塞結構達到減輕磨損,提高進刀活塞的保養、潤滑、維修效率,降低進刀活塞的更換費用。
關鍵詞:SD5切絲機;左耳軸進刀活塞結構優化分體式
自2007年SD5切絲機投入使用至今,設備經過磨合階段,步入了正常磨損階段,設備問題日益凸顯。因此,進一步提升SD5切絲機性能水平,確保SD5切絲機可靠運行,保障煙絲質量,已經成為車間精益制造的必然需求。在集團降本增效、精益制造的背景下,對SD5切絲機進刀活塞桿進行技術改造勢在必行。本項目以“降本增效”為原則,對SD5切絲機進刀活塞桿進行工作原理、結構分析,針對進刀活塞存在的問題,結合車間操作及修理需求,對原有進刀活塞進行優化改造。
1、存在問題
隨著紅塔集團品牌結構的不斷調整,玉溪卷煙廠制絲一車間生產任務較重,換號較為頻繁。切絲機平均每天需不間斷工作14小時,設備負荷較大。隨著切絲機經過磨合階段后,進入到了正常磨損階段。近期,SD5切絲機在生產時頻繁出現進刀困難現象,輕則進刀吃力,重則無法進刀,導致停機斷料。
2、現狀分析
通過現狀調查發現,在對該活塞進行保養及維修時發現以下問題:
(1)處理該故障需要將進刀活塞從左耳軸中拆出進行保養、潤滑或更換后又將其裝回刀輥中。由于進刀活塞屬于一體式結構,在拆卸進刀活塞時需要將刀片、推刀機構、進刀扇形體、進刀滑套、氣囊、彈簧調節螺母等相關部件全部拆卸后,才能將進刀活塞取出。經統計拆裝進刀活塞需耗時12h,且部分部件較重,致使勞動強度增大。
(2)進刀活塞設計無加油嘴,潤滑人員在不拆卸進刀扇形體、進刀滑套等組件時,無法對進刀活塞進行及時潤滑,久而久之,潤滑不良也就帶來了進刀活塞的異常磨損;與此同時,還會帶來左耳軸的異常磨損。
(3)進刀活塞為進口備件,采購周期長,一旦無進刀活塞更換,將會影響正產生產,與此同時,進口進刀活塞更換費用相對較高。
3、技術內容
3.1解決方法
為解決以上幾個問題,本項目將選取車間在用一臺切絲機,按照以下總體思路對進刀活塞進行技術改造:在滿足進刀活塞原有功能的基礎上,增加進刀活塞潤滑油嘴,優化一體式結構的進刀活塞為分體式結構。如果成效顯著,將推廣應用到車間剩余切絲機上。
3.2改造過程
(1)進刀活塞結構分析
進刀活塞為一體式結構,材料為黃銅。進刀活塞一端通過推桿管支柱蓋、推桿管支柱及推桿桿端銅套與左耳軸連接,另一端通過彈簧、彈簧定位套及彈簧調節螺母安裝在左端刀輥軸的中心通孔內。
(2)進刀活塞結構優化方案
針對SD5進刀活塞結構為一體式結構,一旦進刀活塞磨損面或螺紋損壞,必須更換整個進刀活塞,日常對進刀活塞進行清潔保養、潤滑也必須將進刀活塞整個拆下,我們將進刀活塞磨損面剝離出來為活塞套,中間設計活塞桿,活塞桿與活塞套螺栓連接組合成進刀活塞。
(3)進刀活塞結構優化設計
改進后的進刀活塞有以下幾部分構成:活塞桿、活塞套、彈簧定位套、彈簧調節螺母、加油嘴等。按此方案進行優化后的進刀活塞具有以下特點:1、在活塞桿及活塞套左側設計螺紋孔,活塞桿與活塞套對裝后組成完整螺紋孔,必須滿足進刀活塞與推桿管連接的螺紋孔位置和尺寸不變,能夠讓推桿管固定在進刀活塞上;2、活塞套磨損后只需將活塞套拆下,活塞桿不動;3、活塞桿與活塞套靠螺栓連接,在活塞套上需要留有活塞套頂出孔,能夠通過螺栓的旋入作用于活塞桿,將活塞套頂出;4、彈簧定位套依靠卡簧定位;5、油嘴位于進刀活塞螺紋端。
(4)加工組件、裝配
按照各組件加工圖,加工后的組件實物圖如下:
4、成果及推廣應用
完成了車間5t線2#切絲機的進刀活塞技術改造。改造至今,進刀活塞已經在該切絲機上應用了一年以上。通過多次調試,不斷改進后。改造后進刀活塞能夠滿足設備運行要求,運行良好,未出現運行故障,無異常磨損。下一階段,項目組將把進刀活塞技術改造推廣應用到車間剩余切絲機上。
通過此項目的實施,提高了進刀活塞的運行穩定性,消除了因進刀活塞突發故障造成的停機斷料,保證了產品質量,大大提高了車間精益制造水平。
5、技術關鍵和創新點
本項目技術關鍵及創新點總結下來有以下三點:
1、優化進刀活塞結構,將原先的一體式的活塞改造為分體式的活塞。利用簡易的連接方式將分體式的活塞合為一體式,便于拆卸;
2、將活塞磨損部分與不磨損部分分離,將磨損部位設計為活塞套,只需更換活塞套,大大降低了活塞的更換費用。
3、針對原有進刀活塞無加油嘴,在進刀活塞上增加加油嘴,對進刀活塞進行定期潤滑加油,有效提高進刀活塞運行穩定性,提高進刀活塞及左耳軸的使用壽命。
作者簡介:張忠仁(1989—),男,漢族,云南玉溪,機械設備員/助理工程師,本科,就職于紅塔集團玉溪卷煙廠,從事機械工程及自動化、零件測繪、制絲設備維修。
楊漪(1988—),男,漢族,云南玉溪,助理工程師,本科,就職于紅塔集團玉溪卷煙廠,從事機械工程及自動化、制絲設備維修
文佳迪(1993—),男,漢族,云南省麗江市人,機械修理工/助理工程師,本科,就職于紅塔集團玉溪卷煙廠,從事過程裝備及控制工程、機械設計制造及自動化研究。
白思源(1992—),女,白族,云南省楚雄市人,機動操作工/助理工程師,大學本科,就職于紅塔集團玉溪卷煙廠,從事食品科學與工程、設備工藝研究。
(作者單位:紅塔集團玉溪卷煙廠)