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汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)制冷劑流動(dòng)噪聲研究及性能優(yōu)化

2019-05-08 00:43:58張振宇王理楠陳江平
關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)

張振宇, 王理楠, 陳江平

(上海交通大學(xué) 制冷研究所, 上海 200240)

汽車(chē)空調(diào)制冷系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)、空調(diào)箱、冷凝器、膨脹閥等部件組成.目前,國(guó)內(nèi)大多數(shù)汽車(chē)廠(chǎng)商為了控制整車(chē)成本,壓縮機(jī)采用定排量壓縮機(jī).制冷工況下,壓縮機(jī)需要不斷地啟停,在啟動(dòng)后的一段時(shí)間內(nèi)會(huì)產(chǎn)生高頻異響,停止之后也存在異響,但是和啟動(dòng)前相比,異響較小,這里不作研究.這一過(guò)程涉及到制冷劑的兩相流動(dòng)、噪聲的傳遞、激勵(lì)等,是一個(gè)多專(zhuān)業(yè)交叉的問(wèn)題.

張立軍等[1]在臺(tái)架上研究了斜盤(pán)式壓縮機(jī)在怠速工況下的噪聲問(wèn)題.汽車(chē)空調(diào)制冷噪聲是一個(gè)系統(tǒng)的問(wèn)題,涉及到系統(tǒng)的各個(gè)部件.Rodarte等[2]從膨脹閥下游管壁傳遞噪聲的角度研究了熱力膨脹閥的噪聲問(wèn)題,由膨脹閥產(chǎn)生的噪聲,通過(guò)管壁振動(dòng),經(jīng)過(guò)蒸發(fā)器放大,傳遞至車(chē)內(nèi).Ng[3]認(rèn)為閥內(nèi)噪聲是由閥后漩渦脫離引起的.Koberstein等[4]對(duì)熱力膨脹閥制冷系統(tǒng)的噪聲源進(jìn)行了識(shí)別,從進(jìn)氣管插入深度方面研究6.00 kHz高頻噪聲問(wèn)題.張坻等[5]對(duì)管道中的氣液兩相流進(jìn)行了模擬,研究發(fā)現(xiàn)氣泡的產(chǎn)生發(fā)展及湍流的壓力脈動(dòng)是噪聲產(chǎn)生的根本原因.目前大多數(shù)工作主要是從隔音的角度進(jìn)行研究,本文在隔音減振的基礎(chǔ)上,通過(guò)減少兩相流的流動(dòng)達(dá)到提升汽車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)NVH(Noise、Vibration、Harshness,即噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度)性能的目的.

減小氣液兩相流動(dòng)在本實(shí)驗(yàn)中即減小氣態(tài)和液態(tài)制冷劑同時(shí)流過(guò)膨脹閥.相較于單相流動(dòng),兩相流湍流會(huì)引起壓力或者速度的脈動(dòng)導(dǎo)致噪聲的產(chǎn)生.在本實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,通過(guò)對(duì)閥球與閥體接觸處開(kāi)孔使得在系統(tǒng)啟動(dòng)后,氣態(tài)制冷劑先通過(guò)小孔,之后壓力達(dá)到一定程度后,液態(tài)制冷劑頂開(kāi)閥球通過(guò)膨脹閥,通過(guò)這種方式減少兩相流,盡可能使得單相流體流過(guò)膨脹閥.

1 噪聲源識(shí)別及產(chǎn)生的機(jī)理

1.1 實(shí)車(chē)噪聲源識(shí)別

汽車(chē)制冷系統(tǒng)由多個(gè)部件組成,產(chǎn)生噪聲的原因是復(fù)雜的.系統(tǒng)的每個(gè)部件之間關(guān)系緊密,不能僅從某一局部進(jìn)行分析優(yōu)化.在實(shí)車(chē)開(kāi)空調(diào)的瞬間,壓縮機(jī)啟動(dòng),制冷系統(tǒng)開(kāi)始工作,此時(shí)會(huì)產(chǎn)生高頻異響,影響整車(chē)的舒適性.

本文所采用的噪聲識(shí)別設(shè)備為keyVES-M便攜式聲學(xué)相機(jī),其工作原理是基于一系列的傳聲器陣列,利用聲波傳遞到傳聲器的相位差確定聲源的位置,再通過(guò)陣列信號(hào)處理算法將聲音轉(zhuǎn)化為可視化的圖,通過(guò)照片和視頻的形式幫助使用人員迅速地找到噪聲源.圖1為聲學(xué)相機(jī)拍攝的噪聲源照片,從照片中可以看出在膨脹閥處出現(xiàn)了彩色的等高線(xiàn)圖,由中心向周?chē)鷶U(kuò)散,噪聲值逐漸降低,由此可以判斷噪聲源為膨脹閥.

圖2 為膨脹閥的剖切圖,原閥采用平行充注的方式,上下頂桿分離、下頂桿偏細(xì).這種分離結(jié)構(gòu)與一體結(jié)構(gòu)相比,容易發(fā)生振動(dòng),導(dǎo)致膨脹閥的NVH性能偏低.

圖1 噪聲源定位Fig.1 Noise location

圖2 閥剖切圖Fig.2 Section diagram

1.2 異響產(chǎn)生的機(jī)理

高頻異響的頻率在6 kHz以上,一般機(jī)械振動(dòng)噪聲頻率很難達(dá)到.在整個(gè)制冷系統(tǒng)中,壓縮機(jī)作為系統(tǒng)運(yùn)行的動(dòng)力,將蒸發(fā)器內(nèi)的氣態(tài)制冷劑壓縮,送到冷凝器.冷凝器內(nèi)的液態(tài)制冷劑通過(guò)熱力膨脹閥節(jié)流降壓后進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)吸熱,帶走車(chē)內(nèi)的熱量.在制冷劑通過(guò)膨脹閥節(jié)流的過(guò)程中,微小氣泡破裂會(huì)產(chǎn)生高頻異響.付英杰等[6]在氣泡群振蕩及噪聲仿真中研究了尺度R在146.7 μm左右的氣泡.通過(guò)譜分析,該尺寸的氣泡自然振蕩頻率為22 kHz,遠(yuǎn)高于高頻異響頻率的6 kHz.當(dāng)單個(gè)氣泡組合形成氣泡群之后,且其半徑與單個(gè)氣泡半徑比為120時(shí),產(chǎn)生的噪聲頻率約為6 kHz.實(shí)車(chē)上的高頻噪聲產(chǎn)生的機(jī)理即氣泡群氣泡群振蕩.

2 高頻異響臺(tái)架及實(shí)驗(yàn)工況

在整車(chē)實(shí)驗(yàn)測(cè)試過(guò)程中,一個(gè)微小的改動(dòng)往往需要將整個(gè)HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning,即暖通空調(diào))從車(chē)內(nèi)拆除下來(lái),更換完之后又裝上去,耗費(fèi)大量的時(shí)間.因此,本實(shí)驗(yàn)在臺(tái)架上復(fù)現(xiàn)進(jìn)行,管路均采用實(shí)車(chē)管路,保證工況和實(shí)車(chē)工況接近.圖3所示為已經(jīng)安裝完成的實(shí)車(chē)管路.

圖4所示為隔音措施.實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致背景噪聲過(guò)大,需要采取一定的措施對(duì)背景噪聲進(jìn)行處理.建筑用玻璃棉具有良好的吸音特性,故將電機(jī)用玻璃棉阻隔,將外界噪聲影響降到最小,保證背景噪聲對(duì)測(cè)量結(jié)果無(wú)影響.同時(shí)在HVAC處布置隔音罩,內(nèi)部采用波浪型吸音棉,減少聲波在隔音罩里面的反射,保證實(shí)驗(yàn)測(cè)量的準(zhǔn)確性.

圖3 高低壓管路Fig.3 High and low pressure pipeline

圖4 隔音措施Fig.4 Sound insulation measures

圖5為實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)圖,制冷劑通過(guò)壓縮機(jī)壓縮,進(jìn)入到冷凝器,通過(guò)冷凝風(fēng)扇將熱量帶走,之后通過(guò)膨脹閥節(jié)流,在蒸發(fā)器中蒸發(fā)吸熱,最后回到壓縮機(jī)完成循環(huán).實(shí)驗(yàn)前先將蒸發(fā)器室和冷凝器室的溫度和風(fēng)量打到設(shè)定值,之后打開(kāi)噪聲數(shù)據(jù)采集器,5 s后啟動(dòng)系統(tǒng),記錄15 s后關(guān)閉系統(tǒng),再記錄5 s后停止數(shù)據(jù)采集.之后在相同工況下讓三位實(shí)驗(yàn)員分別進(jìn)行主管評(píng)價(jià),綜合三人評(píng)價(jià)得出結(jié)論.

1—冷凝風(fēng)扇,2—冷凝器,3—傳聲器,4—壓縮機(jī),5—熱力膨脹閥,6—蒸發(fā)器,7—鼓風(fēng)機(jī)圖5 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)圖Fig.5 Experimental system diagram

高頻異響通過(guò)HVAC出風(fēng)口傳遞至車(chē)內(nèi),實(shí)驗(yàn)用聲級(jí)計(jì)水平放置,對(duì)準(zhǔn)出風(fēng)口,位于出風(fēng)口0.5 m處.蒸發(fā)器側(cè)干球溫度設(shè)置在27 ℃,相對(duì)濕度40%,風(fēng)量320 m3/h,冷凝器側(cè)干球溫度設(shè)置在35 ℃,相對(duì)濕度40%,風(fēng)量 2 700 m3/h.同時(shí),為了還原實(shí)車(chē)的真實(shí)情況,制冷劑的充注量為550 g,與實(shí)車(chē)管路充注量保持一致.圖6給出了聲級(jí)計(jì)及出風(fēng)口溫度布置位置.

圖6 出風(fēng)溫度及聲級(jí)計(jì)布置Fig.6 Outflow temperature and sound level meter arrangement

實(shí)驗(yàn)臺(tái)臺(tái)架中的電動(dòng)機(jī)與實(shí)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)不同,需要對(duì)壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速重新進(jìn)行標(biāo)定以還原實(shí)車(chē)在不同工況下的高頻異響.轉(zhuǎn)速標(biāo)定按照臺(tái)架電動(dòng)機(jī)輸出功率與壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系進(jìn)行.表1為壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速標(biāo)定的結(jié)果.

表1 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速標(biāo)定Tab.1 Calibration of compressor speed

3 高頻異響優(yōu)化

針對(duì)上述高頻異響產(chǎn)生的機(jī)理,本文主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮,首先是對(duì)熱力膨脹閥本身進(jìn)行改進(jìn),原閥的動(dòng)作值為0.18,平行充注,從閥動(dòng)作值角度進(jìn)行優(yōu)化;其次采用小孔消聲器來(lái)約束氣泡群的大小,或者通過(guò)加裝消音器等進(jìn)行優(yōu)化.

以原狀態(tài)作為基準(zhǔn)進(jìn)行分析對(duì)比,對(duì)其聲壓級(jí)進(jìn)行測(cè)量.從人員主觀感受及聲壓級(jí)瀑布圖這兩方面進(jìn)行結(jié)果評(píng)價(jià).在主觀感受方面,實(shí)驗(yàn)分別采用三位不同的實(shí)驗(yàn)人員對(duì)噪聲進(jìn)行主觀評(píng)價(jià),綜合三人感受得出結(jié)論.原狀態(tài)下,吸離合后立即出現(xiàn)高頻異響,持續(xù)時(shí)間約為10 s,聲音明顯.

圖7 原狀態(tài)瀑布圖Fig.7 Original waterfall map

圖7為原狀態(tài)第一次吸離合時(shí)的瀑布圖.實(shí)驗(yàn)在5 s時(shí)第一次吸離合,隨后經(jīng)過(guò)2.5 s,出現(xiàn)高頻異響,在7~8 kHz區(qū)間出現(xiàn)了非常明顯的異響特征,持續(xù)時(shí)長(zhǎng)約為15 s.在8 kHz以上也存在著異響,但噪聲值較低,約為十幾分貝,對(duì)人影響較小.從圖中出現(xiàn)的不同頻率的異響可以判斷在管路中出現(xiàn)了不同尺度的氣泡群.壓縮機(jī)啟動(dòng)瞬間,系統(tǒng)由靜止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)為運(yùn)行狀態(tài).從壓縮機(jī)到膨脹閥這段管路中存在的氣體與來(lái)自壓縮機(jī)的液態(tài)制冷劑混合,形成氣液兩相流.當(dāng)攜帶有氣泡群的液態(tài)制冷劑通過(guò)膨脹閥時(shí),就會(huì)產(chǎn)生高頻異響.

3.1 小孔消聲器

小孔消聲器的本質(zhì)是抗性消聲器,它將孔的尺寸和空腔深度進(jìn)行組合,使得聲波在共振腔中來(lái)回的反射、干涉,達(dá)到消耗聲能的目的[7].

圖8為小孔消聲器的原理圖.聲音從左邊傳入,到達(dá)消聲器之后,聲波進(jìn)入共振腔,不斷的反射和干涉.設(shè)計(jì)可以通過(guò)改變空腔深度D和小孔的直徑d來(lái)達(dá)到消除異響的目的.

圖8 小孔消聲器的原理圖Fig.8 Principle diagram of small hole muffler

小孔消聲器消聲的頻率計(jì)算公式為

其中:c為聲速,為聲音在R134a制冷劑中的傳播速度,在T=0 ℃、閥后壓力為0.3 MPa的工況下,c=621.71 m/s;p為穿孔率;l為小孔的有效頸長(zhǎng),

其中:t為板厚.

圖9所示為小孔消聲器的數(shù)模及實(shí)物.通過(guò)在蒸發(fā)器的進(jìn)出口配管上加裝小孔消聲器以達(dá)到消除異響的目的.

對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行主觀評(píng)價(jià),在第一次壓縮機(jī)吸合時(shí),高頻異響依舊存在,但是第二次及第三次壓縮機(jī)吸合時(shí),人耳無(wú)法捕捉到高頻異響.

圖10為系統(tǒng)第一次吸離合時(shí)候的瀑布圖對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)9 kHz以上的聲音有所改善,聲音響度降低,且頻譜上的顏色變淺.9 kHz頻率以下的聲音響度降低的幅度較小.

圖9 小孔消聲器的數(shù)模及實(shí)物Fig.9 The mathematical model and reality of small hole muffler

圖10 第一次吸離合狀態(tài)對(duì)比Fig.10 Contrast of the first separation and reunion states

圖11為第二次吸離合時(shí)的瀑布圖,從圖中可以看出異響的顏色較淺,即小孔消聲器在第二次吸離合時(shí)仍存在異響的頻率,但是噪聲值降低,人耳無(wú)法捕捉到聲音,和主觀感受一致.

圖11 第二次吸離合狀態(tài)對(duì)比Fig.11 Contrast of the second separation and reunion state

3.2 膨脹閥結(jié)構(gòu)優(yōu)化

高頻異響的產(chǎn)生是由于氣泡群振蕩,因此減少管路混合時(shí)的含氣率是提升汽車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)NVH的一種解決途徑.從膨脹閥的角度,如何在壓縮機(jī)啟動(dòng)的前期讓氣態(tài)制冷劑盡可能的通過(guò)膨脹閥是解決高頻異響的一種思路.

閥內(nèi)部構(gòu)造如圖12所示,主要由閥球、蝶形限位裝置、彈簧等零部件構(gòu)成.為使壓縮機(jī)啟動(dòng)前期氣態(tài)制冷劑流過(guò)膨脹閥,在閥體的閥球與閥體接觸處上加開(kāi)小孔,并且將閥的動(dòng)作值調(diào)高至0.21.在啟動(dòng)瞬間,冷凝器至閥這段管路中的部分氣體會(huì)通過(guò)小孔,進(jìn)入蒸發(fā)器,同時(shí)在調(diào)高動(dòng)作值之后,閥的動(dòng)作變慢,即在閥工作前,更多氣體從小孔處通過(guò).

圖12 閥內(nèi)部構(gòu)造Fig.12 Internal structure of valve

從實(shí)驗(yàn)的主觀感受來(lái)看,壓縮機(jī)吸合后的5.5 s左右,即數(shù)據(jù)開(kāi)始記錄后的10.5 s開(kāi)始出現(xiàn)高頻異響.前1 s高頻異響較輕微,之后2 s響度稍有增加.整體來(lái)說(shuō),高頻異響出現(xiàn)往后移的趨勢(shì),響度減小,NVH性能得到提升.

實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果如圖13所示,從圖中可知,在5 s壓縮機(jī)啟動(dòng)的時(shí)候,出現(xiàn)了異響,但是由于噪聲值較低,主觀上無(wú)法感受到噪聲的存在.在12 s左右,瀑布圖中6~8 kHz處的顏色加深,可見(jiàn)此時(shí)異響增大,一直持續(xù)到了16 s.總體趨勢(shì)和主觀感受一致.與此同時(shí),可以發(fā)現(xiàn)9~12 kHz之間頻譜異響消失,分析原因發(fā)現(xiàn),在閥球與閥體接觸處開(kāi)了小孔之后,冷凝器至閥之間管路的壓力降低,氣泡群尺度增大,使得高頻噪聲得到改善.

圖13 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的瀑布圖Fig.13 Waterfall map after structural optimization

3.3 擴(kuò)張式消音器

擴(kuò)張式消音器[8]的原理是利用管道截面積的突變,使得原先沿著管道方向傳播的聲波往聲源方向反射回去,達(dá)到消聲的目的.圖14為蒸發(fā)器配管加裝消音器,通過(guò)主觀感受,加了消音器的制冷系統(tǒng),異響響度有所減小,但卻出現(xiàn)了流水聲和吹氣泡聲,噪聲值較小.

從測(cè)試結(jié)果圖15看,在5 s的時(shí)候壓縮機(jī)啟動(dòng),7 kHz頻率以上的異響在瀑布圖中顏色已經(jīng)不太明顯,但是在2~3 kHz之間出現(xiàn)了顏色較深的一段,和主觀感受一致,分析原因發(fā)現(xiàn)配管和蒸發(fā)器呈一定的角度,導(dǎo)致液態(tài)制冷劑在消聲器處存在著一定的堆積, 此時(shí)制冷劑流過(guò)這段時(shí)就會(huì)出現(xiàn)流水聲和吹氣泡的聲音.在6~7 kHz之間,仍舊出現(xiàn)一段異響頻譜,顏色深度降低,說(shuō)明高頻異響有所減弱,NVH性能得到提升.

圖14 蒸發(fā)器配管加消聲器Fig.14 Evaporator with silencer

圖15 消音器瀑布圖Fig.15 Waterfall with silencer

4 結(jié)論

通過(guò)對(duì)高頻異響產(chǎn)生的機(jī)理進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)高頻異響產(chǎn)生的原因是系統(tǒng)的初始運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定,管路中出現(xiàn)氣液兩相流,形成氣泡群.

本文主要從減少氣液兩相流動(dòng)的含氣率以及噪聲產(chǎn)生后的抗性消聲這兩個(gè)方面對(duì)高頻異響進(jìn)行研究分析.減少含氣率相當(dāng)于將氣液兩相流動(dòng)轉(zhuǎn)化為單相流動(dòng),增加流動(dòng)的穩(wěn)定性,減少氣泡群所產(chǎn)生的噪聲.抗性消聲是從傳播途徑的角度考慮,無(wú)論是小孔消音器還是擴(kuò)張式消音器,其機(jī)理都是讓聲波在傳播的過(guò)程中發(fā)生反射,使聲能被消耗.

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用小孔消聲器的方案消除了9 kHz以上的高頻異響,降低了9 kHz以下頻率噪聲值,當(dāng)壓縮機(jī)再次運(yùn)行的時(shí)候,高頻異響消失,相比于不加小孔消聲器的方案,NVH性能得到了改善.通過(guò)更改熱力膨脹閥的內(nèi)部結(jié)構(gòu),消除了8 kHz以上高頻異響,6~8 kHz之間的高頻異響在壓縮機(jī)啟動(dòng)的前半段時(shí)間內(nèi)消失了,后半段還存在著微弱的聲響,空調(diào)制冷系統(tǒng)噪聲在可接受的范圍之內(nèi).采用擴(kuò)張式消音器,7 kHz以上的高頻異響基本消除,但是出現(xiàn)了新的流水聲和吹氣泡的聲音,響度較小,在可接受的范圍之內(nèi).

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