劉洪春,于 洋,尹 星
(青島地鐵集團有限公司運營分公司車輛部,山東青島 266041)
某地鐵洗車機(以下簡稱洗車機)主要用于車輛段電客車車體外表面的洗刷與水漬強風吹掃,其中的強風吹掃系統包括5 組側面風機和1 組頂部風機,通過風機輸出強風將洗刷完畢后粘附在電客車表面的水漬清除[1]。
但據檢修人員普遍反映,電客車在經過洗車機洗刷、強風吹掃后,車窗與門窗玻璃上仍殘存臟污點。經現場跟蹤發現:在結束刷組洗刷與水噴淋后通過強風吹掃系統時,發現風機強風清除水漬的作用不明顯,幾乎不起作用。
該風機基本技術參數:全壓PT范圍(4334~4356)Pa,流量Q范圍(852~1297)m3/h,電機功率P 為3 kW,風機出風口尺寸為A×B=590 mm×15.5 mm。這種設計存在以下弊端。
(1)出風口開度大,風機所輸出的風所受“擠壓”作用較小,全壓較小,因此無法保證風口處的風速達到使用要求,水漬將無法清除。
(2)出風口開度大,若要求出風口風速達到要求,必然需增大風機排量,由此導致電機功率較大;該系統共有12 套強風風機,耗電量較大。
為此,提出優化方案:改進出風口結構,使用較小尺寸圓孔代替原出風口,圓孔直線分布在圓形管路上;此外,變電機帶動扇片直接排風為空壓機提供壓縮空氣排風。由各圓孔吹出的高壓風形成一道“風墻”,將車體表面的水漬清除。
CFD 是計算流體力學的簡稱,其核心是基于現代計算流體力學的有限元分析技術[2],目前市面上廣泛使用的商業流體力學分析軟件有很多,如FLUENT、STAR-CD、CFX 等。CFX 軟件因具有豐富的物理模型、先進的數值方法以及強大的前后處理功能,在航空航天、旋轉機械、汽車設計等方面有著廣泛應用[3]。本文使用ANSYS 公司CFX軟件對洗車機強風吹掃系統風速、壓強等物理參數進行數值模擬,并以此為依據進行系統優化改進。
使用三維繪圖軟件Solidworks 完成原結構所包含空氣部分三維流體實體的繪制,該部分即為計算區域,以下稱模型1;同樣地,開有圓孔的圓形管路所包含的空氣部分即為計算區域,以下稱模型2;為了節省計算空間,選取其中典型一段區域作為計算區域,其中管徑ΦD=8 mm,孔徑Φd=1 mm。
定義兩模型材料為Fluid(流體);網格劃分質量的好壞往往直接影響數值模擬的計算結果[4],由于兩模型結構較不規則,因此選用Tetrahedrons 四面體網格劃分方法。
3.3.1 流場設置
定義兩模型材料均為25 ℃空氣;為了考慮流體動能引起的熱量變化,且此流場流動為高速及可壓縮流動,定義該流場傳熱模型為Total Energy(全熱模型);由于空氣的黏度很小,因此選用湍流模型來求解空氣流動狀態;此外k-ε 模型作為湍流模型中的一種,已經被證明具有分析結果可靠、數據穩定、具有很好的預測能力、既準確又易于收斂等特點[5]。因此,綜合考慮,兩模型流體仿真計算選擇k-ε 湍流模型。
3.3.2 邊界條件設置
(1)模型1 邊界條件設置。為模擬該風機最強的強風吹掃效果,以第1.2 節提到的已知的風機最大全壓PTmax=4.356×103Pa 以及最大流量Qmax=1.297×103m3/h 為依據設置風機出風口入口和出口邊界:入口1 設置為Total Pressure(全壓入口),設定值即為PTmax=4.356×103Pa;出口1 設置為Normal Speed(速度出口),以出風口處平均速度vavg=39.4 m/s 作為其設定值,vavg的計算如下。
由于空氣在出風口內壁流動時存在摩擦力,因此將Wall(壁面)邊界設置為No Slip Wall,且由于出風口材料為鋼材,因此將Sand Grain Roughness(粗糙度高度)設置為0.046 mm。
(2)模型2 邊界條件設置。為模擬壓縮空氣在圓形管道和圓孔內的流動情況,入口2、入口3 設置為Total Pressure(全壓入口),為確定以0.5 MPa 作為設定值;出口2、出口3 設置為Static Pressure(靜壓出口),由于連通大氣,以1 標準大氣壓1.013×105Pa作為設定值;其Wall(壁面)邊界設置與模型1 相同。兩模型邊界條件的具體設置見表1。
表1 邊界條件設置結果
3.4.1 模型1 計算結果分析
從圖1a 所示的速度云圖上可以看出,風機出風口最大風速為vmax1=77.88 m/s,出現在出風口最低端,出風口風速分布特點呈現“自上而下遞減”的趨勢;從圖1b 所示的壓力云圖可以直觀地看到出風口處壓力下降明顯,風機所輸出的風所受“擠壓”作用較小,甚至存在“負壓”情況,驗證了第1.2 節所提出的觀點。
圖1 模型1 流體仿真計算結果
3.4.2 模型2 計算結果分析
從圖2a 速度云圖可以看出,在理想仿真情況下,出風口最大風速已經達到了vmax2=8.171×102m/s,顯然已經超過音速,實際中不需要如此大風速,因此,為了探求最佳條件,改變壓力入口設定值,分別設定為0.35 MPa,0.2 MPa,0.15 MPa,最大風速仿真結果分別為vmax3=6.395×102m/s,vmax4=4.020×102m/s,vmax5=2.828×102m/s,從降低系統能耗、提高安全系數和可靠性方面綜合考慮,選擇入口壓力(0.15~0.2)MPa 為最佳入口壓力條件。
圖2 模型2 流體仿真計算結果
3.4.3 兩模型計算結果對比分析
從兩模型速度云圖和壓力云圖,可以明顯得出以下結論。
(1)決定水漬清除效果好壞的根本因素為風速大小,使用空壓機提供壓縮空氣代替原風機直接排風,出風口風速為原結構的3.6 倍,出風口“增速”效果明顯。
(2)原結構12 臺風機的總功率為P總=3×12=36 kW,優化方案使用壓縮空氣,且僅需提供0.15 MPa 的壓縮空氣,比直接使用風機排風,耗能更低。
(3)原結構出風口風速存在“自上而下遞減”的趨勢,且風機所輸出的風所受“擠壓”作用較小,甚至存在“負壓”情況,無法保證較大以及較為均勻的出風口風速。優化結構所開圓孔為均勻分布,各圓孔吹出的風形成一道“風墻”,可保證較大以及較為均勻的出風口風速,水漬清除效果更好。
本文利用CFD 分析軟件CFX 對某地鐵洗車機強風吹掃系統的出風口風速、壓力等參數進行仿真分析,分析結果表明風機所輸出的風所受“擠壓”作用較小,“增速”效果較弱,以致水漬無法有效清除;針對原出風口結構內部全壓小、“增速”效果差、風速分布不均、耗能較大的缺點,創新地設計了一種以壓縮空氣為工作介質的改進型強風吹掃系統,改變了強風的產生與輸送方式,并通過仿真計算,改進后的強風吹掃系統比原系統吹掃更干凈,符合設計要求。