林歡
(永清環保股份有限公司,長沙 410330)
大氣污染治理中,如脫硝系統產生的飛灰、SO3、氨逃逸等含量過高,對下游的脫硫、除塵設備及脫除效率會造成影響。飛灰會導致設備磨損、積灰等問題[1];SO3濃度增加產生的黏性沉積物會堵塞和腐蝕除塵器;氨逃逸會導致除塵器上產生板結,影響除塵效率;粉塵過高則會影響脫硫效率。所以,高效脫硝技術對煙氣治理至關重要。為達到《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》[2]大氣污染物排放濃度NOx≤50mg/Nm3的要求,某電力公司對4號600MW機組進行了脫硝改造。
某電力公司4號機組鍋爐排渣煤粉爐。鍋爐的設計參數以最大連續負荷MCR工況為依據,在汽輪機主汽門全開且超壓5%的情況下,鍋爐最大連續蒸發量為2023t/h。為適應調峰的要求,該鍋爐可滑壓運行,滑壓運行的控制負荷為40%THA。采用水封式固態排渣方式。省煤器出口煙氣中NOx的濃度為400mg/Nm3。為改善電廠及周邊地區的空氣環境質量,對4號機組實施煙氣脫硝改造。
本次脫硝改造采用低氮燃燒+SCR脫硝工藝,脫硝系統性能保證值滿足:SCR出口污染物濃度(6%O2、標態、干基)NOx≤50mg/Nm3的要求,NH3逃逸≤3ppm、SO2/SO3轉化率<1%。
燃煤鍋爐脫硝技術主要有三種,1)燃燒前控制技術:燃料脫硝;2)燃燒中控制技術:改進燃燒方式和生產工藝;3)燃燒后控制技術:煙氣脫硝[3]。目前燃料脫硝技術的開發較少。根據鍋爐中NOx的生成機理,降低NOx排放的主要技術有低氮燃燒、爐膛噴射脫硝和煙氣脫硝[4]。
低氮燃燒技術是指通過對燃燒區域溫度和空氣量的控制,降低NOx的生成。低氮燃燒主要有低過量空氣燃燒技術、空氣分級燃燒技術、燃料分級燃燒技術、煙氣再循環技術[4]、低氮燃燒器技術等。
低過量空氣燃燒技術是通過控制燃燒空氣量,調整鍋爐燃燒配風,降低過量空氣系數,在接近理論空氣量的條件下進行,從而降低NOx的生成。空氣分級燃燒技術是目前較為成熟且應用廣泛的低氮燃燒技術。通過對風量的分配,減少燃燒高溫區域的空氣量,減少NOx的生成。燃料分級燃燒技術是利用烷烴與未完全燃燒產物混合燃燒時,NOx發生還原反應的原理,燃料在第一燃燒區域富氧燃燒后,在第二燃燒區進行缺氧燃燒,將NOx進行還原,同時抑制NOx的生成。煙氣再循環技術是將鍋爐尾部的低溫煙氣送入爐膛,從而降低燃燒區的氧濃度,減少NOx的生成。低氮燃燒器是利用空氣分級燃燒、燃料再燃燒和煙氣再循環等技術,通過調節燃燒空氣和燃燒頭,獲得最佳的燃燒參數。
爐膛噴射脫硝技術較為成熟的是爐膛噴氨(尿素)法。爐膛上部噴射作為還原劑的氨或尿素,與煙氣中的NOx發生反應,來降低NOx的排放濃度。主要的還原反應有:
爐膛噴射脫硝技術對氨的噴射點及噴氨量的選擇要適當。此技術投資較少,運行費用低。當脫出效率要求較高時,易造成過大的氨泄漏。
煙氣脫硝技術主要有選擇性催化還原工藝(SCR)和選擇性非催化還原工藝(SNCR)。
選擇性催化還原工藝(SCR)是指在催化劑的作用下,通過注射氨或尿素等還原劑,選擇性地將NOx還原成N2。SCR的脫硝效率較高,可到80%~90%。煙氣進入反應器之前需要預熱。配套設施復雜,投資成本與運行成本較高。催化劑需要按危險廢物進行特殊處理。
選擇性非催化還原工藝(SNCR)無需催化劑,在750℃~900℃區間,可直接通過爐內注射還原劑,將NOx還原成N2。與SCR相比,SNCR的脫硝效率較低,為30%~50%。設備簡單,投資少,費用僅為SCR的1/3。脫硝工藝在焚燒爐爐膛內利用余溫即可完成,無需消耗更多的能量。脫硝的效率滿足相應排放要求。但存在氨過量等問題,氨逃逸會造成二次污染。
由于項目場地空間有限,本著節約用地的原則,根據項目特點,煙氣高效脫硝技術工藝具體改造路線為:1)低氮燃燒改造,采用低氮燃燒器;2)采用高灰型煙氣脫硝(SCR)工藝,反應器裝設在鍋爐后側與靜電除塵器之間的水平煙道上方,每臺鍋爐設兩個SCR反應器,尿素熱解產生氨氣制備還原劑;3)在SCR裝置的進口設置灰斗,采用氣力輸灰方式;4)采用蜂窩式催化劑,按“2+1”層模式布置;5)采用計算機流場分析技術對煙道和氨噴射進行優化設計;6)采用半伸縮耙式蒸汽吹灰器+聲波吹灰器的吹灰方式,主機DCS控制和監視吹灰系統所有設備和參數;7)脫硝反應器進、出口安裝煙氣參數檢測裝置;8)設立獨立系統的氨逃逸監測NH3含量設備。
SCR系統采用高粉塵布置,SCR反應器布置在省煤器和空預器之間。送風機房與除塵器入口之間上方空間,不占用現場用地。為減小整體結構阻力,不設置SCR旁路系統。煙氣溫度在300℃~400℃,是大多數金屬氧化物催化劑的最佳反應溫度。無需加熱即可獲得較高的脫硝效率。為提高脫硝效率,SCR按2+1層布置,催化劑采用蜂窩式模塊化設計,不但可以減少更換催化劑的時間,還可有效防止煙氣短路。為防止煙氣中的飛灰堵塞催化劑通道,使催化劑磨損和中毒,優化裝置的流場分析。反應器入口應設氣流均布裝置,煙氣通過均布板后流向大部分垂直向下,可減少煙氣流向的偏離角度。大顆粒灰撞擊在均布板上可被擊碎。反應器入口及出口段、彎道段設導流板,對于反應器內部易于磨損的部位設計必要的防磨措施。反應器內部各類加強板、支架設計成不易積灰的形式,確保脫硝效率。
脫硝區煙道在鍋爐后豎直煙道兩側引出,分別進入SCR反應器后接入鍋爐空預器入口處。整個脫硝煙道及SCR反應器采用雙煙道雙反應器煙道的布置形式。在SCR反應器進口煙道設置灰斗,輸灰系統采用氣力除灰。在外削角急轉彎頭和變截面收縮急轉彎頭處等,利用計算機煙氣流動模型模擬,設置導流板,導流裝置采用耐磨材質制作。確保入口煙氣流速偏差小于±15%(均方根偏差率);入口煙氣流向小于±10°;入口煙氣溫度偏差小于±10℃;NH3/NOx摩 爾比絕對偏差小于5%(均方根偏差率)。
氨噴射系統采用噴氨格柵,將煙道截面分成大小不同的控制區域,每個區域有多個噴射孔,每個區域的流量單獨可以調節,以匹配煙氣中NOx的濃度分布,噴氨格柵包括噴氨管道、手動流量調節閥門、支撐、配件和氨氣分布裝置等。根據煙氣量及煙道的布置,通過模擬試驗確定噴氨格柵的位置及噴嘴形式,保證混合均勻。噴氨格柵前后氨濃度分布如圖1所示。煙道和反應器氨濃度分布如圖2所示。
每臺反應器設一套噴射系統,噴射系統總管設置電動流量調節閥,控制噴氨總量;支管設置手動流量調節閥,能根據煙氣不同的工況進行微調節,保證NH3/NOx沿煙道截面均勻分布,手動流量調節閥是靠煙氣風管的取樣所取得的NH3/NOx比來調節。保證NH3/NOx摩爾比最大相對標準偏差不大于±5%。催化劑入口截面氨濃度相對標準偏差為3.2%。
該脫硝改造工程完成調試后投入使用,4號機組SCR反應器出口NOx排放濃度≤50mg/Nm3,設備運行穩定,滿足國家污染物排放標準。

圖1 噴氨格柵前后氨濃度分布圖

圖2 煙道和反應器氨濃度分布圖
煙氣脫硝超低排放改造中,應用煙氣高效脫硝一體化技術,采用特殊布置SCR反應器、高效催化劑、利用計算機流場分析優化煙道設計,噴氨及混合裝置,實現煙氣脫硝的超低排放;控制了飛灰、SO3、氨逃逸等含量過高問題,避免對下游的脫硫、除塵設備產生不利因素而影響脫除效率。