(中國石油集團濟柴動力有限公司,濟南 250306)
油田伴生氣是油田開采過程中產生的氣體,除含有較多的甲烷、乙烷外,還有少量易揮發的液態烴及微量二氧化碳、硫化氫等雜質。以往的石油開采過程中,由于氣量過少,作為副產品的石油伴生氣一般直接用于火炬放空燃燒,沒有產生任何經濟價值,隨化石能源的日益減少以及國家對節能環保的重視,石油伴生氣越來越受到重視,被諸多投資者青睞。
燃氣發動機現今的進氣方式大多為預混,所謂預混的進氣方式,即為燃氣和空氣在增壓器前通過一定的比例混合,經增壓器提高壓力、增加進氣密度后進入氣缸燃燒,從而把燃氣的熱能轉化為動能,驅動發動機運轉。
預混的進氣方式從進氣型式和混合狀態來說存在缺陷,相比缸內直接噴射、在氣缸內混合的方式,預混的進氣方式占據一定體積,使進氣充氣效率下降;特別對于增壓機來講,預混的進氣方式存在進氣管路長,啟動難的缺點,加速性也是存在較大影響,且過長的燃氣管路安全性也存在一定風險。
本文針對以上預混的進氣方式進行了改進和優化,把原混合器位置從增壓前改為增壓后,即空氣經增壓器壓力提升后與燃氣在混合器處混合,此種進氣方式稱之為單點噴射。并在混合器后增加燃氣擾流裝置,使燃氣和空氣混合均勻,進入缸內燃燒效果更好,解決了由于燃氣與空氣混合不均勻導致缸內燃燒出現爆震的現象,此裝置同時有穩壓作用,穩定負載變動時的氣流流動,保證在負載突變時保持穩定。后混的進氣方式使燃氣在進入進氣管時的壓力得到提高,相比預混的方式在性能方面有所提升,且發動機熱負荷得到了控制,但還需進行驗證。
原天然氣發動機技術參數分別是:型號為W6138ZLDT;型式是直列六缸、四沖程、水冷、增壓中冷、空空中冷;缸徑/沖程為138mm/150mm;排量為13.5L;壓縮比為11:1;發火順序是1-5-3-6-2-4;點火方式為電控點火;燃燒方式為理論空燃比燃燒;燃氣噴射控制方式是預混、開環控制;發動機最大功率是165kW;增壓壓力為1.7Bar(絕對壓力);渦前排氣溫度為695℃。預計改為單點噴射性能:渦前排氣溫度為680℃;燃氣噴射控制方式改為單點噴射;發動機最大功率為185kW。
伴生氣成分主要為甲烷,其含有不同含量的乙烷、丙烷等,同時經增壓器后的氣體溫度較高(最高能達到200℃),與空氣混合后很容易發生爆炸。
從中冷器流出的空氣,溫度極大的降低(不超過50℃),與燃氣在混合器處混合,解決了混合氣高溫高下產生危險的問題,使發動機的響應性得到提升。
由于混合器布置在增壓器下游,其混合方式也稱作“后混式”,與“預混式”相比響應性較好、安全性較高。
進氣方式改為后混,混合器位置變到增壓后,導致進入混合器空氣壓力升高,為保證燃氣能夠進入混合器與空氣混合,燃氣進氣壓力應進行提升。此外,燃氣壓力還應隨動,即隨空氣進氣壓力變動而變動,或燃氣壓力恒高于進氣壓力某個數值,在燃氣順利進入混合器的同時,保證其能夠按一定比例混合,順利進入缸內。
壓力隨動需對調壓閥進行適應性匹配,一般調壓閥出口壓力設定在3-5kPa,若燃氣出口壓力需根據進氣管內壓力隨動,則需接入壓力平衡。
混合器的頭部引出管,接入調壓閥膜片的彈簧側。膜片上方的壓力腔與混合器頭部的壓力相同,則燃氣壓力出口隨混合器頭部的壓力改變,保證流經調壓閥的燃氣壓力恒高于混合器頭部壓力一定數值,保證發動機的燃氣進氣量。
由于整個進氣管路的布置由增壓前混合改為增壓后混合,導致整個燃氣進入進氣管與空氣混合的過程縮短,所以造成了混合后的氣體不均勻,容易造成缸內燃燒爆震等情況。混合器后加入了燃氣擾流裝置,該裝置通過改變氣流的方向,提高混合氣的均勻性,使進入氣缸的混合氣更均勻。

表1 新機組試驗測量數據
機組功率達到160kW,加載至170kW時轉速不穩定,此時混合器較稀。機組突加性較好,相比原機(預混型式)性能提升35%,能滿足0-100kW突加,響應較好,排氣溫度降低了近20℃。大大提高了發動機使用壽命,降低了其零部件的熱負荷。
(1)通過把混合方式改為后混,加速性得到了極大提高,從排溫來看,發動機熱負荷也得到了一定控制。
(2)燃氣擾流裝置在燃氣和空氣的混合過程中起到了效果,通過發動機排溫可以有很明顯的對比。
(3)燃氣管路還應做安全性保護,如燃氣電磁閥切斷功能以及過壓自動放散等功能,增強安全性。