朱彥昊
【摘 要】催化裂化裝置的進入煙氣脫硫系統處理。煙氣脫硫系統需將塔底漿液部分外甩,以維持塔底懸浮物含量。外甩漿液進入PTU廢液處理系統。外甩漿液經污水混合罐、澄清器、氧化罐和斜坡沉降器處理后,將外排污水PH值、懸浮物及粉塵含量控制合格,最終通過外排污水泵外排。PTU系統在運行4年后,先后出現了氧化罐工藝管線結垢及污水外送線結垢的問題。
【關鍵詞】催化裂化;PTU;結垢
二套ARGG車間PTU系統于2013年9月正式投產,處理本公司兩套催化裂解裝置的煙氣脫硫塔產生的外甩漿液。兩套催化裝置的塔底漿液匯合后,經過污水混合罐與絮凝劑混合后進入澄清器,澄清器經過物理沉降后,上層清液流入3臺串聯的氧化罐,通過鼓入氧化風調節污水中的化學需氧量,通過注入堿液調節PH值,再進入斜坡沉降器進一步降低污水中的懸浮物,進入污水儲罐后最終通過外送泵外排。
1、氧化罐系統
1.1現象
2017年10月,PTU系統漿液處理量超過20t/h或濾清池返回清液流量增加時,出現了氧化罐放空冒水,氧化風機出口壓力的現象。
2018年1月,氧化罐放空冒水頻率逐漸增加,嚴重影響正常的生產操作。隨即對3個氧化罐開人孔進行檢查,發現氧化罐內壁結垢較為嚴重,并對罐內沉積污泥清理。隨后發現,斜坡沉降器前絮凝劑混合器結垢嚴重,流通截面積減小,更換新混合器后,氧化罐放空冒水現象有所緩解,但仍未達到正常生產操作狀態。
2018年4月氣溫上升后,對氧化罐工藝管線逐個拆開檢查后發現,第一個氧化罐出口至第二個氧化罐入口的管線內壁結垢并不嚴重,且為軟垢易于清理。第二個氧化罐出口之后的管線結垢現象逐漸嚴重,拆下管線后發現結垢厚度在5mm-10cm之間,且為硬垢,質地堅硬,不易清理,需用撬棍和大錘敲擊才能從管壁脫落。
1.2原因分析
對垢樣采樣分析后,數據如下:氧元素含量占比51.3%,鈣元素占比33.3%,基本可推斷出結垢物質主要為鈣鹽。
將垢皮放入燒杯中,分別加入熱水、稀硫酸、堿液及稀鹽酸,發現垢皮只在稀鹽酸中有明顯發泡溶解,且鹽酸濃度越高,溶解速度越快。
與設計人員結合后,進一步分析是因為PH值在7時,Ca2+在水中的飽和溶解度為355mg/l,7.5時Ca2+在水中的飽和溶解度55mg/l。在實際生產操作中,本裝置3臺氧化罐長時間處于PH值逐漸升高的狀態,第三個氧化罐出口PH值最高可達8.5。所以,隨著氧化罐出口PH值升高,Ca2+在水中的飽和溶解度逐漸下降,析出的鈣垢與催化劑顆粒共同沉積在管壁上,隨著運行時間而逐漸變厚,污水逐漸流通不暢,最終限制了氧化罐的處理能力。Ca2+來源主要是煙氣脫硫塔補入新鮮水中的Ca2+,隨塔底外甩漿液進入PTU系統。
從長期操作中觀察,當再生器氧含量控制在2%以上時,進入煙氣脫硫塔煙氣中氧含量過剩,COD較低。煙氣脫硫塔外甩漿液進入澄清器,澄清液溢流入氧化罐后,因氧化風機提供風量過剩,澄清液中溶解的CO2被過剩的風量從氧化罐放空帶出,進而導致PH值升高。因氧化罐流程為串聯,所以出現了氧化罐PH值逐漸升高的現象,在塔底漿液PH至控制在7時,第三個氧化罐出口PH值可達8.5。同時PTU外送污水COD較低,長期維持在20mg/l,與指標60mg/l相差大。當再生器氧含量控制在2%以下時,在塔底漿液PH至控制在7時,第三個氧化罐出口PH值降至7.5以下。同時PTU外送污水COD升高。
1.3處理方法
逐個拆下氧化罐工藝管線,彎頭、短接,將管壁內垢皮敲下清理,長管段直接更換,并將氧化罐內壁的結垢敲下清理,防止在檢修后的投用過程中,因干濕交替導致罐內垢皮脫落,從而堵塞氧化罐下水斗。
1.4預防措施
一是根據PTU外排污水及澄清器COD化驗結果,在保證外排水COD合格的前提下,氧化風機由原來的二開一備改為一開三備,防止過量鼓風,氧化罐出口PH值過高,從而導致Ca2+析出結垢。
二是將投用3臺氧化罐改為1開2備或2開1備,減少污水氧化停留時間,防止氧化罐出口PH值過高。另外,從現象看,嚴重結垢出現在第2臺氧化罐之后,減少氧化罐運行臺數也可減少拆裝清理的工作量。
三是在滿足脫硫塔的操作條件下,適當減少注堿量,降低煙氣脫硫塔PH值,控制弱酸性,以降低氧化罐出口PH值,從而減少結垢。
以上三條實施后,既達到減緩氧化罐系統的結垢目的,也實現了裝置的節能降耗,降低了生產成本。
2、外排水管線
2.1現象
PTU外排水最大流量逐漸由30t/h下降至20t/h,泵出口壓力由0.7MPa逐漸上漲至0.8MPa,無法滿足正常生產操作要求。將管線切割后,發現管線內壁結垢厚度在5cm到8cm。與氧化罐工藝管線不同的是,管線內壁大部分為軟垢,但質地較粘,從外部用大錘錘擊無法震下垢皮。
2.2原因分析
外排水管線的結垢機理與氧化罐結垢機理相似,但由于外排水管線由泵將污水打出,氧化罐系統內管線靠靜壓流通,且外排水管線為DN80管線,氧化罐系統工藝管線為DN100,排外水管線流速較高,管壁內沉積作用沒有氧化罐工藝管線嚴重。
本裝置PTU外排水線在2017年與慶化公司、動力廠PTU系統外排水合并后,送至1#崗污水深度處理廠,輸送長度增加2公里,管線阻力降變大,外送流量易受另外兩家外送流量影響。
2.3處理方法
初期處理過程中,將原管線與慶化公司碰頭出截斷并加封頭,將管線跨至動力廠與DN150主線之后。實施后,短時間內提高了外送污水最大量,但隨著時間推移,外送最大量仍在逐漸減小。慶化公司PTU外送污水線停止并入管網后,外送量下降趨勢減緩。
充分考慮更換工藝管線的施工難度和施工成本后,車間決定采取高壓水通球的方式疏通外排污水線的DN80管段.
將球的尖端由泵出口法蘭塞入,將高壓水泵與管線法蘭連接后,啟動高壓水泵(最大可達10MPa)。球體上的翅片傘冒結構,在高壓水的作用下向前移動,因傘冒兩端為較尖銳翅片,在球的移動過程中,會將管線內壁的垢皮整體掛下并隨水流帶走。在管線彎頭或縮徑處,傘冒結構又可通過收縮而通過。
在管線另一端,用特制三通法蘭短接與外排水管線法蘭連接,特制三通法蘭一端用于接球,施工人員通過球的撞擊聲來判斷球是否已到達三通處;另外一端,將高壓泵打入管線的水及夾帶的垢皮回收入施工隊伍的回收水車,防止因大量垢皮沖下,影響下游的污水深度處理廠。
疏通后,外排污水線流量由原20t/h提高至30t/h,泵出口壓力由0.8MPa下降至0.3MPa。將外排污水改入主線后,泵出口壓力上漲至0.7MPa,外送流量為28t/h。
2.4預防措施
一是控制好外排水的PH值,因氧化罐是外排水線的上游,還需通過控制氧化罐系統PH值來實現。所以防止PTU系統結垢,氧化罐系統需將PH至控制在7左右,不宜過高。
二是保持斜坡沉降器的運行效果,將外排水懸浮物控制在控制指標以內,減少管線內壁的粉塵沉積。
三是因本次通球只疏通了DN80管段,DN150主線未疏通,長度約為2公里,因慶化公司PTU系統無斜坡沉降器,在冬防結束后,應將DN150主線進行通球疏通。并在今后的生產中,定期對管線進行疏通作業。
四是通過公司相關部門督促相關公司,在PTU系統在條件具備時,增加斜坡沉降器或其他能夠有效降低排外水懸浮物的設備設施。
(作者單位:中國石油天燃氣股份有限公司大慶煉化分公司)