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基于故障樹的發(fā)動機滑油泄露故障分析

2019-09-09 08:51:42曾聞鼎王海勇
中國科技縱橫 2019年13期
關鍵詞:發(fā)動機

曾聞鼎 王海勇

摘 要:針對某型航空渦輪軸發(fā)動機科研階段臺架試車過程中出現(xiàn)的尾噴管漏油的故障,應用故障樹法結合滑油系統(tǒng)原理對漏油原因進行了分析,建立了發(fā)動機尾噴管漏油的故障樹。采用定性分析結合發(fā)動機分解檢查結果得到了故障的最小割集,確定了故障原因。通過試驗驗證,排除了故障,結果表明故障樹法是簡單有效的。

關鍵詞:發(fā)動機;故障樹分析;滑油泄漏

中圖分類號:U472 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)13-0049-02

0 引言

某渦軸發(fā)動機地面臺架試驗過程中,發(fā)動機進行冷吹后,出現(xiàn)尾噴管滑油大量泄漏(呈線狀流出)的故障,嚴重影響了發(fā)動機地面臺架試驗。

故障樹分析法簡稱FTA,或稱失效樹分析法,是以故障樹為工具分析故障發(fā)生的各種途徑,對系統(tǒng)安全性或可靠性進行評價的圖形演繹方法[1]。FTA被認為是一種對復雜系統(tǒng)進行安全性和可靠性分析的一種好方法[2]。

本文以某型渦軸發(fā)動機地面臺架試驗過程尾噴管滑油泄漏為例,應用故障樹分析法進行分析排故。

1 故障樹分析

1.1 發(fā)動機漏油故障簡介

某型渦軸發(fā)動機地面臺架試驗時,冷吹后檢查發(fā)現(xiàn)尾噴管有大量滑油呈線狀流出;更換滑油泵后進行冷吹,尾噴管漏油故障仍然存在。隨后發(fā)動機下臺分解進行漏油排故工作。

1.2 發(fā)動機滑油系統(tǒng)原理

發(fā)動機滑油系統(tǒng)主要由滑油箱、滑油泵、滑油濾、各滑油腔(附件傳動、A滑油腔、B滑油腔、C滑油腔)、回油泵、回油濾、噴嘴及外部管路組成,見圖1。

滑油箱中的滑油通過滑油泵進入供油管路,隨后增壓后的滑油經過滑油濾過濾后,分別供給附件傳動機匣腔、A軸承腔、B軸承腔及C軸承腔的噴嘴,對各個軸承和齒輪進行潤滑和冷卻,并帶走軸承腔中的磨粒,使它們不再進入下一個循環(huán)。之后滑油經過回油濾過濾后,通過回油泵進入附件機匣總回油管路,經過磁性屑末檢測信號器的檢測和燃滑油散熱器、空氣散熱器散熱后,回到滑油箱。

1.3 建立故障樹

故障樹分析法的關鍵是正確建造故障樹,故障樹的完善程度將直接影響定性分析和定量計算的準確性。故障樹分析中的結果事件稱為頂事件,是故障樹中首先要分析的系統(tǒng)故障事件;把導致頂事件發(fā)生的根本原因稱為底事件;頂事件和底事件之間的中間結果事件稱為中間事件[2]。

根據(jù)發(fā)動機滑油系統(tǒng)原理可知,參考文獻[3][4][5]的排故經驗,建立故障樹。導致頂事件發(fā)生的直接原因可能是“A腔滑油泄漏”、“B腔滑油泄漏”、“C腔滑油泄漏”。引起滑油腔滑油泄漏的原因可能是:各滑油腔回油不暢,各滑油腔密封失效。引起各滑油腔回油不暢的原因:燃滑油散熱器堵塞,磁性屑末檢查信號器堵塞,旁通活門堵塞,回油濾堵塞,滑油壓力傳感器漏氣,滑油泵回油能力不足,各滑油腔回油管路節(jié)流和密封失效或裂開破損,都會引起滑油腔回油不暢,導致滑油泄漏。這些因素分別標識為底事件X3~X9、X12~X14、X16、X17。為了保證良好的密封效果,各滑油腔采用了不同的密封措施,其中包括石墨密封、篦齒密封、O型膠圈密封。任何一處密封間隙不合格、石墨和膠圈損壞或者封嚴引氣壓力偏低、軸承腔腔壓偏高,都會導致封嚴失效引起滑油泄漏的發(fā)生。這些失效事件分別標識為底事件X1、X2、X10、X11、X15、X18、X20~X23。

將上述分析得到的頂事件、中間事件和底事件按照故障樹的符號邏輯的連接起來,就得到如圖2所示的發(fā)動機尾噴管滑油泄漏的故障樹。采用下行法得到故障的最小割集為:{X1}~{23},表明存在23種導致發(fā)動機的尾噴管滑油泄漏的因素。

2 故障排查及定位

按照圖2所確立的故障樹,某型發(fā)動機發(fā)生尾噴管滑油泄漏故障后,在臺架進行了一系列的排查工作,隨后進行了分解檢查,以及針對底事件的專項試驗等,通過排除各個可能的因素,最終確定了故障發(fā)生的真實原因。

故障發(fā)生后,在臺架仔細檢查了發(fā)動機的各回油管路及接口處,均未發(fā)現(xiàn)裂開破損,滑油滲漏情況。隨后在臺架更換了一個功能正常的滑油泵,故障依然存在,可排除X8。

發(fā)動機下臺分解后,目視檢查了5個回油濾,滑油濾,燃滑油散熱器,磁性屑末檢查信號器,旁通活門,均未發(fā)現(xiàn)堵塞,可排除事件X4、X5、X6、X7。對各滑油腔外部回油管路進行了沖洗,未發(fā)現(xiàn)任何異物;并對外部回油管路進行了密封性試驗和流量試驗,結果均正常,排除X13、X17。隨后將起動機分解至零組件狀態(tài)并進行了相應檢查和試驗。

A滑油腔前端通過石墨盒和O型膠圈密封,后端通過篦齒封嚴。目視檢查輸出軸膠圈正常,石墨密封盒沒有異常磨損,進氣流道內無滑油痕跡,可以判斷A腔前端石墨盒和膠圈密封沒有失效,排除了底事件X2。目視檢查壓氣機流道內沒有滑油,可以確定A腔后封嚴篦齒密封正常,排除底事件X1。對A腔回油路進行了流量和密封性試驗,結果均正常,排除X3、X9。檢查動力渦輪傳動軸前端通氣孔和輸出軸上的通氣口,未發(fā)現(xiàn)任何堵塞現(xiàn)象;對引氣封嚴氣路進行流量檢查,結果正常,排除X18、X19。

分解后檢查B腔發(fā)現(xiàn)燃燒室火焰筒內部有大量滑油,燃氣渦輪葉片表面,以及流道的內壁和外壁也有油跡,說明B滑油腔發(fā)生滑油泄漏。按照故障樹對B腔進行仔細檢查。在組件狀態(tài)對B腔回油管路進行了流量試驗和密封性試驗,試驗結果正常,排除了X13、X14。針對中間事件B腔封嚴失效,對B腔前篦齒封嚴和后篦齒封嚴進行了精密計量,得到的前后篦齒間隙均在設計范圍內;對篦齒封嚴引氣氣路進行檢查,未發(fā)現(xiàn)任何堵塞和節(jié)流現(xiàn)象,說明篦齒封嚴正常,排除X10、X11、X20。檢查轉動密封件、轉子連接軸和渦輪連接軸上通氣小孔,均正常,排除X21。拆下滑油壓力傳感器檢查發(fā)現(xiàn),與滑油壓力傳感器連接的B腔基準壓力管沒有滑油痕跡,說明滑油壓力傳感器存在漏氣,底事件X12存在故障。

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