惠永勇
(陜西漢德車橋有限公司,陜西 西安 710200)
隨著我國經濟快速增長,我國商用車在物流運輸中發揮著不可替代的作用;但隨著我國公路條件的改善,以及GB7258《機動車運營安全技術條件》、JT/T1178.1《營運貨車安全技術條件》新版標準的頒布,國家對規范整車承載及車橋制動性能應用方面都提出新的要求,以及藍天保衛戰”發布實施加速國3 以下商用車淘汰,國家對整車節能環保的要求也更高,同時,用戶對整車運營經濟性要求也越來越高。據研究資料表明,汽車整車重量降低10%,燃油效率可提高6%~8%,整車重量每降低100Kg,百公里油耗可減少0.3L ~0.6L,二氧化碳排放量可減少5g/km。
本文基于商用車橋用鼓式制動器應用現狀,采用輕量化及集成化設計思路,設計開發一款商用車用鼓式單銷制動器總成。
傳統商用車橋鼓式制動器制動底板采用鑄造結構,整體結構重量大且生產制造過程中污染較大,制動蹄總成與制動底板通過雙銷進行連接,如圖1 所示;制動過程中制動蹄總成在蹄銷處產生的分力無法抵消,導致使用過程中制動蹄銷需進行防轉設計,且防轉效果不好。現有鼓式制動器整體滿足整車使用要求,但在結構設計、生產制造環節均存在問題。本文基于現有制動器應用情況,通過仿真分析手段,設計一款輕量化鼓式單銷制動器,其主要將鑄造制動底板設計為沖壓結構,將沖焊制動蹄由雙銷優化為單銷結構,同時對制動蹄結構進行集成化及輕量化設計,如圖2 所示。

圖1 傳統鼓式制動器

圖2 鼓式單銷制動器
本文基于ProE 建立仿真分析模型,制動器規格φ410×220,并對構想方案基于邊界條件[1]及加載,對結構件進行仿真分析,并對分析結果進行持續優化,以滿足設計需求。
新老結構鼓式制動器仿真分析邊界加載輸入表1 所示:

表1 邊界加載輸入
基于上述分析模型,對單銷制動器總成進行仿真分析,并對改進前后制動器總成進行對比。
2.2.1 沖壓制動底板結構強度

圖3 沖壓制動底板應力云圖
2.2.2 單銷制動蹄結構強度
制動蹄的應力和變形,如圖6 所示。

圖4 單銷制動蹄應力云圖
2.2.3 仿真結果對比
基于上述優化思路,對傳統鼓式制動器及單銷制動器從制動性能、制動剛性及強度多維度進行對比,進而確認鼓式單銷制動器總成是否滿足使用需求。

表2 優化前后仿真對比
經對比分析,單銷制動器整體制動力矩較傳統制動器略大,結構件應力及變形較傳統制動器略大,但均在材料許用范圍內,制動蹄面壓較小,制動器總成接觸良好,單銷制動器可進行試制及實物驗證。
基于上述分析,開發樣件組織開展臺架對比試驗,主要從系統剛性及性能兩方面進行對比。
通過臺架驗證,新老結構制動器總成在不同蹄鼓間隙及制動氣壓下,制動鼓變形量存在差異,具體如表3 所示:

表3 優化前剛性對比
由于單銷制動器系統剛性優于傳統制動器,經檢測在同規格制動系統下,單銷制動器制動氣室推力較傳統制動器平均大(650-2313)N,具體如圖5:

圖5 新老制動器制動氣室推力對比
經測試,單銷制動器制動力矩較傳統制動器制動力矩提升提升5%-10%。

表4 臺架對比驗證統計
通過樣件開發及臺架對比驗證,單銷制動器在重量、性能、剛性等多維度優于傳統制動器,單銷制動器總成具備小批量試銷條件。
本文基于現有產品應用及發展需求,對商用車用鼓式制動器進行集成化、輕量化設計,通過多維度仿真分析,制定優化方案;經臺架對比驗證,產品滿足分析及驗證需求,且各性能指標優于傳統制動器,現該產品已開展小批量市場推廣工作。