初靜 陳文策 崔志強 婁鐵民
【摘 要】曉明礦選煤廠結合壓濾車間實際空間條件,引進了YDYY帶式壓濾機并在使用中進行改進,提高了YDYY帶式壓濾機的處理能力,降低了濾餅的水分,提高了煤泥的發熱量,并對壓濾機控制系統、上料系統進行了自動化改造,使YDYY型帶式壓濾機多年來一直滿足曉明礦煤泥水處理的生產需求。
【關鍵詞】帶式壓濾機;處理能力;脫水效果;濾帶;自動化
中圖分類號: X703 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)23-0037-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.23.015
曉明礦選煤廠為1968年建成,設計能力60萬噸/年,經1987年改擴建后設計能力135萬噸/年。隨著環保要求的提高,2001年對煤泥水處理系統進行改造,新建壓濾車間,煤泥水處理工藝也由原來的煤泥池沉淀,改造為耙式濃縮機濃縮后,進入帶式壓濾機加工成煤泥餅后銷售。近年來,隨著煤炭市場對洗產品需求量的增加,煤泥水量也隨著增加,導致原帶式壓濾機能力不足,脫水效果不好,不能滿足洗煤生產需求,由于受壓濾車間位置限制,安裝板框壓濾機空間不夠,新建板框壓濾車間投資大,因此曉明礦選煤廠于2010年將壓濾機更新為YDYY型帶式壓濾機,并在實際應用中進行改進,使YDYY型帶式壓濾機多年來一直滿足曉明礦煤泥水處理的生產需求。
1 YDYY-3000帶式壓濾機的技術參數
曉明礦壓濾車間3臺帶式壓濾機,型號YDY-3000,采用兩用一備的工作方式,其中602#、603#壓濾機共用2#穩壓罐,601#壓濾機用1#穩壓罐。YDYY-3000帶式壓濾機是利用重力和擠壓力的作用使煤漿脫水,并能連續排出濾餅的壓濾機。
2 YDYY-3000帶式壓濾機工作過程原理
2.1 絮凝給料階段
經耙式濃縮機濃縮的煤泥水(濃度為320g/L-700g/L),由底流泵輸送至穩壓罐,在穩壓罐下方管路中加入濃度為0.1%的聚丙烯酰胺溶液,經聚丙烯酰胺絮凝后,使懸浮的煤顆粒絮凝形成大片絮團,大部分毛細水也變為游離水,形成絮團后的煤漿給入壓濾機上濾帶水平段上,進入重力脫水階段。
2.2 重力脫水階段
煤漿進入壓濾機上濾帶后,首先開始重力脫水。經絮凝形成絮團好的煤漿流動性下降,煤漿中的毛細水變為游離水,大部分游離水會在重力的作用下透過濾帶被脫除。
重力脫水區應有足夠的長度,盡量多脫水,才能保證物料進入壓力脫水階段經得住濾帶和壓輥的擠壓。DYD壓濾機重力脫水段的長度為3.5米。
2.3 壓力脫水階段
經過重力脫水后,下濾帶與上濾帶重疊,這時煤漿被夾在上下濾帶之間,煤漿與上下濾帶在不同直徑的壓輥間繞行前進,再由擠壓輥的擠壓下進一步脫水。
壓力脫水階段包括預壓脫水、低壓脫水、高壓脫水三個階段。
2.3.1 預壓脫水
進入預壓脫水區,隨上濾帶進入上下濾帶形成的楔形區,隨著上下濾帶的距離越來越小直至逐漸重合,煤漿所受的壓力越來越大,進行預壓脫水。
2.3.2 低壓脫水
物料與上下濾帶在壓輥間繞行前進,不同直徑的擠壓輥及濾帶本身的張力,向物料施加壓力,不斷的壓縮物料,擠出毛細孔中的水。上下濾帶夾著物料每經過一個壓輥,運動方向都發生改變,顆粒之間的相互位置變動,毛細管被破壞,從而有利于物料脫水。
2.3.3 高壓脫水
利用加壓輥對濾餅施加線壓力,進行高壓脫水。
2.4 卸料、清洗階段
經過重力脫水、擠壓脫水后,靠濾帶的彎曲和濾餅的自重,并借助刮板的作用,使濾餅與濾帶分離,濾餅卸至604#皮帶機,落地后銷售;濾帶清洗干凈后開始下一個工作循環。
3 應用中改進
3.1 絮凝方式改進
絮凝階段是壓濾機脫水成敗的關鍵,絮凝的程度,是否形成絮團,是壓濾機脫水后物料能否形成濾餅的關鍵,藥劑的用量、濃度及添加的方法,藥劑與煤漿是否均與混合都會影響絮凝程度。原設備藥劑直接在穩壓罐去壓濾機下方的管路上添加,由于煤漿流速大,造成藥劑與煤漿不能均勻混合就進入重力脫水階段,絮團形成不好,因此針對這種現象,我們在來料管路上安裝紊流攪拌裝置,并將加藥點改在紊流裝置上,使煤漿與藥劑混合均勻,形成良好的絮團。
3.2 進料方式的改進
原壓濾機進料管順著濾帶運行的方向,將煤漿給入壓濾機上濾帶,煤漿不能沿濾帶全寬分布,且薄厚不均,容易造成濾帶跑偏、打褶,因此我廠對給料方式進行了改進,將進料管改為逆濾帶方向,并由機電班自制安裝了平料器,煤漿沿濾帶運行反方向進料,遇擋板后散開,再經平料器均勻攤開,保證了煤漿均勻分布,避免濾帶跑偏、打褶,并且延長了重力脫水時間。
3.3 濾帶沖洗裝置的改造
原壓濾機濾帶沖洗裝置的噴嘴易堵塞,造成沖洗壓力不足,濾帶沖洗不干凈,影響壓濾機脫水效果。清理噴嘴堵塞需將沖洗裝置拆下后進行,針對這種情況我們對噴水管進行了改進,在噴水管內安裝滾刷,噴嘴堵塞時,僅需轉動滾刷就可以將噴嘴清理干凈。
3.4 加壓輥改造
原壓濾機兩個擠壓輥間距為彈簧調整,高壓脫水效果不好,因此我們對擠壓輥進行了改造,采用絲杠調整擠壓輥間距,保證脫水效果,降低濾餅水分。
3.5 PLC控制系統改造
YDYY壓濾機的控制部分為一臺3kW的油泵電機,一臺15kW的主軸電機為主,輔助四個張緊缸(共用一組電磁閥),四個調偏缸組成。原控制系統中中間繼電器、時間繼電器的使用數量大,且頻繁損壞,容易造成生產中斷事故,因此我廠利用PLC控制系統代替繼電器控制,可以省去大量的繼電器,PLC又可以直接為接近開關提供DC24V電源,減少生產中斷事故。
3.6 壓濾機自動給料系統改造
原壓濾機上料需人工開啟兩臺底流泵,將濃縮機底流輸送至穩壓罐,穩壓罐自流到壓濾機給料,經常出現斷料或穩壓罐滿后煤漿溢出現象,不但影響周圍衛生環境,有時還會沖到電氣設備上,對現場安全、標準化不利。針對這一問題選煤廠對壓濾機給料系統進行了自動化改造。在穩壓罐上安裝西門子料位計,由料位計對穩壓罐里的煤泥水高度進行測量,利用料位計測量產生的4—20MA電流數值變化反饋給配電室里的PLC300,連入選煤廠集控系統,在PLC上編制底流泵控制程序,用比較指令使煤泥水位低時底流泵開啟、水位高時底流泵停。根據現場需要我們將底水位設在距物料計1.7米,高水位設在距物料計0.4米來保證供料的穩定。
4 應用效果
通過對YDYY型帶式壓濾機使用和改造,取得了良好的效果,滿足了洗煤生產及煤泥水處理需求。壓濾機絮凝方式的改進,使煤漿與藥劑混合更均勻,絮凝效果更好,保證了壓濾機的脫水效果。采用絲杠調整擠壓輥間距,保證脫水效果,降低濾餅水分。采用PLC自動控制系統,使設備運行更加平穩可靠,維護更加簡單。壓濾機自動給料系統改造,保證了壓濾機的連續供料,避免了煤漿溢出現象,并且減輕了工人的勞動強度。
5 經濟效益
YDYY型帶式壓濾機應用和改造后,煤泥的全水分降低了6%,煤泥平均發熱量提高了400卡/克,煤泥平均售價提高了20元/噸,按平均年煤泥產量9萬噸,年增加銷售收入=20*9=180萬噸/年。
壓濾機自動化程度的提高,每小班可節省崗位工人1人,原班節省4人(包括替休),工人工資為每月3500元/人,年節約人工費=0.35*4*12=16.8萬元。
總效益=180+16.8=196.8萬元。