盧林
摘 要:在2017年3月27日進行設備日常檢修,建淳運維中心對110kV沿口變2號主變進行C級檢修及有載分接開關吊芯檢查。在完成有載開關吊芯工作后,在做絕緣檢測試驗時發現夾件絕緣為0,而2012年6月15日檢測為4600MΩ。由此發現,其其設備接地故障出現問題,需要及時排除故障,以保證電力運行安全。
關鍵詞:110kV;接地故障;檢修;分析
前 言
電力變壓器正常運行時,夾件只允許有一點接地,因為夾件的多點接地可能會在磁場中引起不同接地點的不同電位,形成循環電流,從而引起局部放電,造成絕緣油老化、油色譜分解異常。根據有關資料,大容量變壓器鐵心接地電流占額定電流的2%-4%,多為多點接地引起。根據分析,變壓器夾件接地事故相對較少,因為經過夾件多點接地后,經過閉合接地回路的磁通量往往是漏磁通,感應電壓相對較低。此外,在電路中產生大電流后,過熱點通常被限制在異常接地點和夾件引出線。焊接接頭處固體絕緣受損的概率相對較低。夾件接地故障雖然不如鐵心接地故障嚴重,但如果接地電流過大,將影響變壓器的安全運行。如果不及時處理或采取限制性措施,可能發生設備事故。
1、接地故障原因分析
現場安排油桶、濾油機、吊機進行排油、起吊有載開關、筒體進行檢查,檢修人員與廠方技術人員將有載開關筒體整體稍微起吊、放下,夾件絕緣電阻有波動。分析確定2號主變夾件接地點在本體內的有載分接開關支架處,有載開關筒體鉚釘與安裝支架接觸,導致夾件絕緣為0。
檢修人員與廠方技術人員通過現場檢查,將有載開關筒體整體稍微起吊、放下,夾件絕緣電阻有波動。分析確定2號主變夾件接地點在本體內的有載分接開關支架處,如上1圖所示,有載開關筒體鉚釘與安裝支架接觸,導致夾件絕緣為0接地故障分析如圖1所示。。
因缺陷部位在主變本體內部,徹底解決需本體吊罩或返廠大修,考慮到主變停電的影響較大,專業分析主變夾件本身要求接地運行,此缺陷暫不影響主變正常運行,3月29日恢復運行。
2、措 施
4月12日加裝了夾件接地限流電阻監測儀,監視、限制運行中的變壓器夾件接地電流如圖2所示,同時利用在線、離線手段加強對主變油色譜的跟蹤分析,目前運行正常。
3、事件原因及暴露問題:
事件原因:主變有載開關筒體鉚釘與安裝支架接觸,導致夾件絕緣為0。
暴露問題:廠方設計不合理,未充分考慮有載開關筒體鉚釘與安裝支架間的有效距離,主變長時間運行后有載開關筒體鉚釘與安裝支架接觸,夾件絕緣為0,造成本次事件。
4、防范措施
通過以上的闡述,發現我們在今后變壓器檢修工作中還要不斷加強,除認真落實日常檢修外,還要防止其他設備可能出現的接地情況,其加強措施主要有:①用絕緣螺栓或其他絕緣設備隔離、更換固定絕緣支架的金屬螺栓;②在設備安裝前期,加大對設備的質量合格驗證,以保障不會出現因廠方設計不合理而導致的設備相關問題。設備安裝后,要專人負責測量夾件對地絕緣電阻,做好原始數據的傳遞和保存記錄;③變壓器投入運行后,要注意監測夾件的接地情況,發現問題要及時解決;④夾件接地線長度適中,絕緣良好,防止引線過長變形,打結造成絕緣損壞;⑤加強日常的設備維護和檢修工作,制定檢修計劃;⑥進行檢修工作后,要注意清除變壓器油箱底部沉積的油泥、鐵銹等雜質,并清理干凈;⑦運輸、安裝過程中避免對變壓器產生劇烈振動或沖擊,使設備移位或變形,造成絕緣損壞和接地。
5、結語
綜上分析,對于鐵心和夾件的異常接地故障,我們可以監測運行過程中油色圖和接地電流的變化。如果永久接地,我們可以采取臨時措施(串聯限流電阻),并不斷監測試油情況。在判斷鐵心或鐵鉗是否存在多點接地故障時,在無條件及時消除或無條件功率的情況下,通過永久性接地電路中的串聯限流電阻,可以將接地電流限制在標準范圍(100mA)內,這樣能降低了接地電流對主變壓器的危害,防止夾件接地問題而引起其它故障,保證設備的正常運行。
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