陳小波
摘要:目前國內外針對甲醇精餾的技術方案總體趨勢趨向于統一,由多個簡單蒸餾進行簡單的組合,合適的甲醇技術方案不但決定其重要的生產工序和生產裝置的配置,而且關系到最終得到的精甲醇自身的質量。本文針對目前行業內通用的甲醇精餾方案進行了總結與細致的研究。
關鍵詞:甲醇精餾技術;應用;節能減排
1工藝流程與設備簡介
1.1流程
粗甲醇由進料泵進入預熱裝置,待粗甲醇溫度達65℃時使其進入預塔,預塔塔釜粗甲醇一部分經預塔再沸器加熱后返回塔釜,一部分經加壓塔進料泵增壓后進入加壓精餾塔繼續精餾,預塔再沸器的能力要滿足一定的回流比。從預塔塔底出來脫除輕組分后的粗甲醇,溫度為76℃,壓力為0.04MPa,經加壓塔進料泵加壓,加壓塔進料換熱器換熱,自第三段填料層下方進入加壓塔的下部。溫度為118℃的加壓塔頂甲醇蒸汽作為常壓塔再沸器的熱源,換熱冷凝后的精甲醇進入加壓塔回流槽,一部分液體經加壓塔精甲醇冷卻器冷卻送至精甲醇計量槽,另一部分液體經加壓塔回流液冷卻器冷卻,再經加壓塔回流泵回流至加壓塔塔頂。加壓塔回流槽內不凝氣經常壓塔冷凝冷卻器進一步冷凝冷卻后,通過常壓塔放空。加壓塔釜液一部分經加壓塔再沸器加熱后送回塔釜,一部分在加壓塔換熱器換熱至80℃后,自第三段填料層下方進入常壓精餾塔下部。常壓塔頂甲醇蒸汽經常壓塔冷凝冷卻器后,冷凝液進入常壓塔回流槽,經常壓塔回流泵加壓后一部分液體作為精甲醇送至甲醇計量槽,產品經分析合格后,通過精甲醇泵送入到成品罐區。另一部分作為回流液送至常壓塔塔頂。不凝氣體從回流槽頂放空,以控制常壓塔的壓力。常壓塔的塔釜液一部分經常壓塔再沸器加熱后返回塔釜,一部分經回收塔進料泵加壓后,進入甲醇回收塔的上部。
1.2設備
預精餾塔安裝三段高效填料,其中精餾段有一段填料,提餾段有二段填料。塔總高約28米,塔徑2.9米,主要由如下部件構成:塔外殼;第一填料層:高3.5米TJW2型高效填料,填料上下端各加0.3/0.2米TJH25型板波紋填料;第二填料層:高6.2米TJH35型高效填料;第三填料層:高5.4米TJH35型高效填料;液體分布器:新型全連通槽式液體分布器;液體再分布器:槽盤式液體分布器;汽體分布管等。
加壓精餾塔是一裝填四段高效填料的塔式設備,其中精餾段有三段填料,提餾段有一段填料。塔總高約40米,塔徑3米,主要由如下部件構成:塔外殼;第一填料層:高7.2米TJH35型高效填料;第二填料層:高7.2米TJH35型高效填料;第三填料層:高7.2米TJH35型高效填料;第四填料層:高4米TJH25型高效填料;液體分布器:新型全連通槽式液體分布器;液體再分布器:槽盤式液體分布器;汽體分布管等。
常壓精餾塔是一裝填五段高效填料的塔式設備,其中精餾段有三段填料,提餾段有二段填料。塔總高約43.5米,塔徑3.8米,主要由如下部件構成:塔外殼;第一填料層:高4.8米TJW2型高效填料,填料上下端各加0.4/0.5米TJH25型板波紋填料;第二填料層:高4.8米TJW2型高效填料,填料上下端各加0.4/0.5米TJH25型板波紋填料;第三填料層:高4.8米TJW2型高效填料,填料上下端各加0.4/0.5米TJH25型板波紋填料;第四填料層:高5米TJW2型高效填料;第五填料層:高4.9米TJW2型高效填料;液體分布器:新型全連通槽式液體分布器;液體再分布器:新型全連通槽式液體分布器;汽體分布管等。
回收塔內共安裝兩段填料和10塊浮閥塔板,其中精餾段有一段填料,提餾段有10層塔板和一段填料。塔總高約25m,塔徑1.3米,主要由如下部件構成:塔外殼;第一填料層:3.2米TJW1型高效填料和0.5米TJH25型板波紋填料;第二填料層:5.8米TJW1型高效填料和0.5米TJH25型板波紋填料;塔板:10層TF3型導向梯形浮閥塔盤;液體分布器:新型全連通槽式液體分布器;液體再分布器:新型全連通槽式液體分布器;汽體分布管等。洗滌塔是在洗滌器T15506內進行的,器內安裝一段高效填料,塔總高約13.5m,塔徑上下分別為0.6米/0.8米,主要由如下部件構成:塔外殼;填料層:高4.8米TJH3型高效填料;液體分布器:新型全連通槽盤式液體分布器;汽體分布管;尾氣入口等。
2五塔系統的減排措施
通過優化設計,選出最合適的進料及采出位置,使甲醇產品純度達到99.9%以上,雜醇中的甲醇含量得到了最大限度地降低,一般在0.1%~0.2%之間(傳統浮閥精餾塔雜醇中的甲醇含量為0.5%~1.0%),這不僅保證了甲醇的高得率,而且使雜醇和廢水的處理及污染得到了有效控制。在生產中,通常需要加入適量的堿來降低精甲醇的酸值。在加壓塔操作時,堿中的CO2溶入加壓塔的精醇中,會使精醇的酸值增高,這就會形成越加堿酸值越高的現象。為解決這一問題,通過反復實驗及優選,得到了最佳加堿量,將pH值調整到7左右,不僅可以節省堿的用量,還可以使產品質量得到提高,從而產品優級品率達到100%打破了加減同時帶來酸值增加的惡性循環。精餾塔塔頂溫度是決定甲醇產品質量的重要條件,我們現在一般控制在101℃左右,常壓塔控制在64-67℃。在加壓塔和常壓塔的塔頂壓力穩定的情況下,如果塔頂溫度又上升趨勢,說明塔頂中的重組分含量升高,就會使質量檢測KMnO4值超標。這時需要判明是工藝原因還是設備冷凝器泄漏原因。工藝原因多數是由于塔內重組分增加,則應調節蒸汽量和回流量,如是回流比小就應該加大蒸汽量,提高回流比,經過分析產品數據如不合格,就要減少或暫停采出,等待塔頂溫度恢復正常后再采出,以保證精甲醇質量合格。泄露原因多數由于塔外水分從回流被帶到塔頂,則應該及時消除泄漏點。
結束語
甲醇精餾裝置在甲醇生產中占據重要的地位,利用先進且高效節能的精鎦裝置,對降低甲醇生產成本和節能減排,節能降耗都起到很重要的作用。我廠甲醇精餾裝置所采用的是五塔精餾技術,本文討論了五塔精餾的工藝特點,并從甲醇精餾原料、回流比等對精餾操作的影響進行了分析,發現五塔精餾具有消耗低、環保效益好、操作簡易且系統穩定、工藝指標易于調整、產品質量優良等優點。
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