王瀟 任勇強

摘 要:本文詳細介紹了三效逆流降膜蒸發工藝原理及其優點,操作中的重點工藝要求進行了說明,保證了系統長、滿、優運行。
關鍵詞:三效逆流降膜蒸發;技術分析;操作要求
新疆圣雄氯堿有限公司燒堿蒸發裝置采用三效逆流降膜蒸發工藝,具有傳熱系數大、熱利用率高、蒸發強度大、易操作等優點。
1 三效逆流降膜蒸發離子膜技術的簡介
1.1 三效逆流降膜蒸發原理
三效逆流降膜蒸發工藝使堿液從降膜蒸發器,頂端經過分配器后進入蒸發器管程,呈現出均勻的液膜狀沿著加熱管向下方流動,并且和殼程內蒸汽進行對流和傳熱。加熱后的堿液在重力作用下流入蒸發器底部的氣液分離室,氣液分離室為負壓,堿液沸點降低,沸騰蒸發,濃縮后的堿液從蒸發器底部排出,蒸發產生的二次蒸汽作為下一個蒸發器的加熱源。堿液進入到蒸發器管程后,堿液沿著管壁成膜狀向下流動。在實際生產中,進堿量達到最低限度值時,向下流動的液膜會出現破裂現象,膜狀的堿液會變成細流狀且容易出現干壁區域,使得換熱的面積越來越小,堿液的水分不能充分蒸發,堿液的濃度達不到產生需求。設備的安裝垂直度變化較大也會影響堿液成膜,堿液在管程形成“偏流”。因此,在生產中要嚴格把控蒸發器進堿量和設備的安裝垂度,實時監控堿液濃度的實際變化。
1.2 三效逆流降膜蒸發工藝流程
1.2.1 堿系統
在實際生產中,32%(質量分數,下同)堿液經過32%堿泵從蒸發器的頂部送入蒸發器(自控閥調節流量),在I效降膜蒸發器內與二次蒸汽換熱,堿液在這個過程中被濃縮至36%堿(通過此蒸發器的過程中,物料側在真空下運行),36%堿液由堿液泵送到入預熱器預熱后,送入Ⅱ效降膜蒸發器繼續濃縮至42%堿(通過此蒸發器的過程中,物料側在真空下運行),42%堿液由堿液泵送入堿預熱器后,進入Ⅲ效降膜蒸發器繼續濃縮到45.0%~52.0%。Ⅲ效降膜蒸發器生產的45%~52%液堿,根據銷售需要,部分經冷卻器冷卻后45.00℃的成品液堿,送至車間50%堿罐,然后使用50%成品堿泵送至罐區。具體的三效逆流降膜蒸發工藝流程如圖1所示。
1.2.2 蒸汽系統
0.65~0.80MPa的蒸汽從Ⅲ效降膜蒸發器殼程進入加熱堿液,冷凝水收集在蒸汽冷凝水槽,經過2臺換熱器換熱后送至外網制脫鹽水。Ⅲ效蒸發器堿液蒸發產生的二次蒸汽作為Ⅱ效蒸發器的加熱源,冷凝水回收至冷凝水槽。Ⅱ效蒸發器堿液蒸發產生的二次蒸汽作為Ⅰ效蒸發器的加熱源,冷凝水經閃蒸罐產生的蒸汽也作為Ⅰ效蒸發器的加熱源,不能閃蒸的冷凝水回收至冷凝水槽。Ⅰ效降膜蒸發器產生的二次蒸汽由表面冷卻冷凝。冷卻后產生的二次蒸汽冷凝液回收至冷凝水槽,由冷凝水泵送出界區。表面冷卻器內不能冷凝的不凝氣由水環真空泵抽出排空。
2 使用情況及技術分析
公司2#裝置自2016年9月開車至今已運行2年多,從生產實際情況看達到了設計的要求,結果比較滿意。該裝置有如下幾個特點:
2.1 蒸發強度高
蒸發器列管經過機械加工和拋光,表面的幾何精度和光潔度比較高,堿液經矩齒狀分布器均勻分布,使湍流層厚度增加,無斷流現象,列管無結構傳熱系數比較高因而蒸發強度大[1]。經本裝置使用表明降膜蒸發器蒸發強度平均達8220kg(水)/h。
2.2 物料停留時間短,不結垢
堿液在列管內靠自重流下,在流動過程中進行蒸發,堿液在蒸發器內停留時間短,可有效抑制堿液在加熱過程中結焦與結構。因此在生產中無需像其他蒸發器那樣頻繁洗效。本裝置為連續生產,開車2年多從未因蒸發器故障而停車。
2.3 該裝置操作彈性大
該裝置在生產過程中用自控閥自動調節系統進堿流量,設定效體出堿溫度,自動控制中壓蒸汽流量,實時監控效體出堿濃度,濃度調節范圍廣,堿液濃度可在45%~52%之間調節。32%堿液和中壓蒸汽供應異常時,可進行自身循環,避免停車,應急操作簡單。
2.4 能實現真空條件下蒸發
降膜蒸發器采用大氣冷凝器冷卻二次蒸汽,真空泵抽不凝汽,真空度可達0.09MPa,在此條件下堿液沸點降低,有利于且很容易將32%將濃縮至50%堿。
3 嚴格要求工藝操作
該裝置在操作過程中必須嚴格要求工藝操作,中壓蒸汽壓力在0.65MPa~0.80MPa且壓力穩定。壓力變化時,及時調節進堿流量,同時控制蒸發器出堿溫度,溫度過低堿液濃度達不到指標要求;溫度過高,堿液濃度偏高,增加設備腐蝕速率。
在燒堿生產中,傳統的生產工藝受工藝研發時代的科學技術限制,其實際生產水平較低,成本投入較大,且生產的產品質量也不能滿足當今時代的要求,因此要對離子膜蒸發裝置技術進行科學的改造,將三效逆流降膜蒸發工藝技術應用到實際中去,切實提高燒堿的生產質量和效率。
參考文獻:
[1]孫勤.50%液體燒堿生產裝置運行總結[J].化工生產與技術,1997(2):45-48