張天飛 王升為
摘要:500kV綜合自動化變電站值班員如何能及時、準確發現事故及異常?如何正確、及時向調度匯報并正確處理事故及異常呢?作者結合在500kV伊蘆站發生的幾起異常和事故進行分析,談一些自己的看法。
關鍵詞:分析;日常監盤;探討
一、引言
伊蘆站是綜合自動化變電站,其監控系統為南瑞公司提供的NS2000系統,為分層分布式結構,其間隔層設備由惠安公司提供,站控層后臺監控系統由南瑞公司提供。主控室后臺配置有兩臺服務器,兩臺人機工作站(雙屏),一臺工程師站等。兩臺服務器接受來自主單元的信息,運行人員通過人機工作站對變電站全部一、二次設備進行監視、測量、記錄并處理各種信息,并對變電站的主要電氣設備實現遠方控制。間隔層由若干個分散測控單元組成,分別安裝于500kV和220kV繼保小室及交直流室。后臺監控機實時告警窗分上下部分,上半部分顯示事故和告警信息,是告警信息中最重要的部分,下半部分顯示事故、告警和告知的全部信息,讓值班人員了解上述信息的全部內容和發生時間順序。
二、做好日常監盤工作,及時發現事故及異常
對報文信息仔細分析,注意光字牌閃亮,慎重清閃光字牌,及時發現異常并處理。伊蘆站就曾在這樣的過程中及時發現了蘆東2W10開關A相SF6壓力突然降為0閉鎖分合閘的異常,并建議調度采用倒母線的方法將2W10開關及時停役。2018年8月12日16:00值班員發現蘆東2W10開關A相SF6壓力低告警報文信息,立即翻看光字牌發現A相SF6低報警、SF6壓力低閉鎖分合閘、控制回路Ⅰ斷線和控制回路Ⅱ斷線光字牌閃亮,現場檢查發現2W10開關B、C相SF6壓力表指示正常,A相SF6壓力表指示為0。匯報調度后,先倒母線,然后省調發令對側拉開開關,本站側拉開母聯2650開關,再解鎖拉開2W106及2W102閘刀,將2W10開關隔離,檢修人員換掉A相開關全部SF6結構后恢復正常,事后根據告警信息窗信息,2W10開關A相SF6氣體是突然泄漏至0,由于值班員科學監盤,及時發現了異常信息.
(1) 操作前后,特別注意光字牌和告警信息
2018年11月19日8:50伊蘆站后臺告警窗出現許多告警信息:USP1綜合故障、USP2綜合故障、第一組USP輸入異常;ZKK空氣開關跳閘……,交流接線圖上1QF開關跳閘。到交直流室檢查后發現1QF開關確在分開位置,400V Ⅰ段母線失電,判斷系35kV站用線失電,現場合400V分段QF開關不成功,判斷系ZKK、ZKK跳閘所致,后合上ZKK、ZKK,再合QF開關成功。9:37分站用線來電,分QF開關,合1QF開關,檢查主變風冷正常,所變方式恢復正常,全部操作結束,值班員在翻看后臺畫面時,發現ZKK及ZKK跳閘光字牌閃亮,現場檢查兩空氣開關確在分開位置,值班員仔細查閱圖紙后,認為系JJ或JJ中間繼電器接點粘連或返回不及時,從而導致400V兩段母線接通(Ⅰ母——ZKK——JJ——JJ——ZKK——Ⅱ母),電流過大導致ZKK及ZKK跳開。打開JJ、JJ所在的7號所用屏檢查JJ和JJ確有燒壞。
(2)定期分析數據的變化,及時發現異常
2019年5月20日21:00 500kV伊蘆變2號主變停電檢修后,在恢復送電操作過程中,值班員翻看后臺信息及光子牌時發現“2號主變第一套保護PT斷線”光字牌,但2號主變500kV側電壓曲線的變化引起了值班員的注意,發現Uab、Uac電壓有較明顯的下降,調出2號主變部分分圖,發現Uab、Uac電壓均為320kV,Ubc電壓為509kV。由下圖可知Uab、Ubc、Uac線電壓是由2號主變500kV側壓變端子箱內1ZKK引出,到500kV第三串監控柜及計量回路,分別測量①、②、③、④、⑤、⑥點對地電壓正常,測量①、②點間發現存在電壓差,判斷系1ZKK空氣開關接觸不良,值班員用螺絲刀對1ZKK空開樁頭擰緊,后一切正常。
三、各信息源分析出現的事故及異常,不放過任何有問信息
對不理解的告警信息要刨根問底,弄清原因,避免潛在的事故及異常隱患,伊蘆站因出現“2號主變第一套保護PT斷線”光字牌,測量系2ZKK空氣開關接觸不良,而2號主變500kV側電壓顯示也不正確,1ZKK空氣開關也接觸不良。2019年5月21日檢修公司人員來站消缺,征得網調同意,停用了2號主變500kV側距離保護及取下無功補償自動投切裝置投電容出口壓板后許可工作。工作期間出現500kV側距離保護Ⅰ時限動作的告警信息。
2號主變500kV側距離保護PT斷線閉鎖距離保護的邏輯為:(1)Ua+Ub+Uc>8V,且無電流突變,即判別為PT斷線;(2)max{|Ua|、|Ub|、|Uc|}<8V,且系統中max{|Ia|、|Ib|、|Ic|}>Iξ,即判斷PT斷線,Iξ對于5A TA為0.5A,對于1A TA為0.1A。伊蘆站主變500kV側CT變比為3200/1,在檢修人員工作期間,1ZKK和2ZKK均分開,只有在高壓側電流大于320A時,才會判別PT斷線,否則不會閉鎖高壓側距離保護,當時實際高壓側電流約為300A,又由于500kV側距離保護Ⅰ時限的控制字并沒有退出,出現這條信息是完全正確的。
四、正確處理事故及異常的幾點體會
(1)異常的處理主要值班員,要考慮全面,如伊蘆站的值班員在許可檢修人員調換2號主變500kV側壓變端子箱內1ZKK、 2ZKK空氣開關,就考慮到了保護可能誤動的危險,申請停用了2號主變500kV側距離保護及取下無功補償自動投切裝置壓板。事故發生時候500kV綜自站提供的信息,來源渠道多、數量多,值班員完全搞清楚后再匯報調度,耽誤的時間太長了,現場值班人員應該迅速將能肯定的事故現象匯報調度(如幾點幾分什么開關跳閘了),其他保護動作情況、重合閘情況、設備情況可以過一會補充匯報。(2)規定值班員每一個小時全面查看后臺機的各個畫面,每2個小時分析數據的變化,對告警窗中彈出信號及時確認;變電站可以制訂500kV綜自站典型事故及異常處理預案,比如一旦后臺機出現開關跳閘告警報文,一次系統圖開關變位閃爍,值長立即安排正值和付值帶好對講機、開關計數記錄本、鑰匙至相應開關設備處檢查,值長分析告警信息、光字牌、潮流變化,正值可以迅速將實際開關位置用對講機匯報值長,值長隨即可以簡單匯報調度員某某開關跳閘,然后值長帶好繼保室、保護屏鑰匙和正值到相關保護屏打印保護故障報告,根據故障報告補充匯報調度,然后等待調度員命令;制定切合實際的現場運行規程,將信息管理機、子站、故障錄波器、保護裝置簡明操作步驟及含義貼在裝置醒目處。
五、結語
優化監控機畫面,新上的500kV綜自站要考慮智能化的需要,比如能否根據所采集的信息和數據,在電網或變電站內發生事故時,能準確快速地對事故的類型、性質及范圍做出判斷,自動生成對運行人員事故及異常處理指導意見,提示運行值班人員根據指導意見和操作程序進行快速處理;根據運行管理要求,自動統計和生成各類報表,實現變電站真正意義上的計算機管理;監控系統軟件更好地滿足運行的要求。