劉暢

摘 要:針對棒材冷床區域自動化控制網絡頻繁出現閃斷,嚴重影響生產秩序的問題進行了網絡系統升級改造,保障了系統的穩定性。
關鍵詞:網絡;自動化;總線;通訊速率
一、項目背景
河鋼宣鋼一棒冷床區域自動化控制網絡自2017年3月開始頻繁出現閃斷故障,故障頻率從每周一次逐漸增加至每周2-3次。故障時間極短,查看報警記錄均顯示故障后1秒鐘自動恢復。此故障造成冷床區域設備全部斷電,無法正常工作,軋機送出的紅鋼在冷床入口處堆鋼,重新恢復生產需20分鐘以上時間,對正常的生產秩序造成了嚴重影響。
二、分析解決問題
自動化控制網絡共配置有6個分站,起始于冷床區可編程控制器PLC2的第三塊通訊模板CP443-5的DP網絡接口。網絡布線路由順序為CP443-5→ET200→三號飛剪就地操作臺PL-TR41→冷床液壓站就地操作臺PL-UH40→P2集中操作臺P2A→P2操作臺遠程控制柜L52→裙板就地操作臺PL-CM43→冷剪就地操作臺PL-C50→冷床區域集中油脂潤滑就地操作臺PL-UG2,網絡總線長度約260米。
從故障存儲器的故障報警記錄可以查看到,大部分故障信息均包含P2A網路通訊中斷故障,也有一小部分故障信息包含PL-TR41或者PL-CM43等分站。由于一棒自動控制網絡使用年限較長,現場工況較差,參考以前故障實例,故障點應與故障信息相對應,或者在真實故障點的上下游相鄰站點,所以根據這些故障信息,我們陸續進行了如下改造:
(1)首先,檢查故障信息頻率最高的P2A分站網絡通訊模板、DP網絡接頭。檢查發現P2A網絡通訊模板ET200M已經老化嚴重,通訊指示燈昏暗,DP網絡接頭原設計為直接頭,線路壓痕明顯。因此更換ET200M通訊模板和背板連接器,將DP網絡接頭改為斜接頭,斜接頭更有利于DP線路插接和布置。
(2)其次,測量分站電源模板,測得輸出電壓為19.3VDC。電源模板的額定值為輸入220VAC,輸出24VDC。19.3 VDC已經低于額定輸出的負5%,說明電源長期使用性能下降,所以更換P2A分站電源模板,確保各模板供電的24VDC電源正常。
(3)由于此網段總線距離達到260米,DP線路長期使用后,線路阻抗增大,防漏電性能下降,總線控制信號有所衰減。為了保證信號穩定,分別在P2A分站和PL-TR41分站處各增設1臺DP網絡中繼器,用于信號放大和過濾干擾。DP網絡中繼器采用西門子RS-485,采用全雙工模式,可以自動識別RS-485信號流向,零延時自動轉發報文,工作電壓24VDC,中繼距離大于1.2km,通訊波特率從300-115.2Kbps自適應,內置抗雷擊保護和抗靜電保護,完全適應現在的工況環境。
(4)對于出現故障報警的PL-TR41分站,更換了PL-TR41通訊模板IM153-1和DP網絡通訊適配器。
(5)使用ProfiCoreUltra2網絡測試工具軟件進行了網絡測試,針對PL-CM43分站通訊反饋電壓值偏低的情況,更換了PL-CM43通訊模板IM153-1和DP網絡適配器,并重新制作了DP網線接頭。
(6)軋線自動化改造后DP網絡網速均被調試廠家提高至1.5Mbps,根據西門子網絡手冊說明,網絡的通訊速率與通訊距離和穩定性成反比,此路網絡設計速率1.5Mbps,通過測試軟件觀察各分站反饋電壓值波動較大,說明網絡運行情況不穩定。所以將此路網絡通訊速率由1.5Mbps降為187.5Kbps,修改后的網絡通訊速率完全可以滿足生產使用要求,且使此路網絡通訊距離和通訊穩定性有了明顯提高。從下圖的電壓值可以看出,圖1改造前各分站反饋電壓差別較大,最大電壓差達到1.5V,波形圖中毛刺較多,沒有形成類似平直的波形。改造后圖2直方圖中各分站電壓反饋基本平穩,電壓差值0.27V,已經小于系統允許誤差。波形圖中波峰毛刺明顯變小,基本類似于平直的方形波。
(7)根據網絡拓撲結構,P2A網線來自PL-UH40,此路網線與冷剪輸出輥道VR51變頻電纜在同一電纜溝敷設,期間也出現過啟動VR51變頻輥道的同時造成P2A網絡中斷的故障,所以針對VR51輥道共計43臺變頻電機的接地線路進行了整理,規范了電機側地線連接,同時補全了輥道電機開關箱處與傳動部件的地線連接。改造后,沒有出現過變頻電機對通訊網路的干擾。
三、結語
通過此次改造,基本解決了棒材冷床區域自動化控制網絡頻繁閃斷問題,保障了生產的順利進行。
參考文獻:
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