999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

某渦槳發動機輸出功率降低故障原因分析與驗證

2019-12-02 08:02:51鐘櫚黃慶丁金濤
中國科技縱橫 2019年16期
關鍵詞:改進設計故障

鐘櫚 黃慶 丁金濤

摘 ?要針對某渦槳發動機出現輸出扭矩降低的現象,分析了功率下降的原因。采用整機臺架模擬試驗的方法,研究了進氣道不同堵塞面積對發動機功率的影響。針對進氣道膠圈提出了改進設計方案,并在車臺上進行了兩種密封膠圈的對比驗證試驗,試驗結果表明改進設計的密封膠圈方案將發動機最大狀態功率提升了17%。

關鍵詞:渦槳發動機;進氣堵塞;進氣道密封圈;改進設計;故障

中圖分類號:V263.6??文獻標識碼: A ???文章編號:1671-2064201916-0000-00

航空發動機安裝到飛機上之后,由于進氣道、排氣管設計的固有形式,進氣分離系統(防砂濾系統)對進氣的影響,以及從發動機引氣等因素,會消耗一部分發動機功率,即發動機安裝損失。隨著飛機對發動機的要求變為更為專門化,飛機與發動機的匹配問題變得突出,20世紀60年代初期,美國裝TF30渦扇發動機的F-111戰斗機甚至由于匹配問題而被迫從戰場退役。直八型飛機也曾出現進氣道污染積垢后造成發動機功率下降,飛機無法在最大重量起飛。

某型渦槳發動機使用過程中出現多臺發動機輸出扭矩不足,造成飛機爬升率偏低,不能爬升至最大高度等問題。針對此問題進行原因分析排查和試驗驗證,并提出相關零件的改進設計方案。

1 飛發連接結構

發動機采用單平面安裝,通過三個減振器固定在飛機的承力框架上。來流經過S型進氣道后直接進入發動機軸流壓氣機內,渦輪后的尾氣由排氣裝置兩側向后排出。

飛機進氣道與發動機壓氣機機匣連接情況如圖1所示。半圓型的密封膠圈通過壓板螺釘固定在壓氣機機匣的法蘭邊上,發動機固定在飛機的承力框后,密封膠圈通過零件的制造公差保證壓在進氣道的出口法蘭邊上,實現密封、隔振和補償機匣軸向位移等功能。密封膠圈與進氣道只有接觸和軸向約束,無其它連接件固定。

2 故障現象

多架飛機在執行任務時,發現在滿載狀態下,由7000米高度向上爬升,發動機Ng處于最大轉速狀態,飛機的爬升率僅有0.2~0.3m/s,無法到達指定高度,爬升困難。即這些飛機性能沒有達到設計指標,功率不足。

3原因排查

一般造成發動機功率降低的原因可能為發動機的性能衰減,安裝損失增加等等。

3.1發動機本體性能檢查

將發動機本體返廠進行臺架性能檢查,在試車臺上使用測扭器精確測量發動機槳軸的輸出扭矩,得到發動機的輸出功率,考慮環境溫度轉換為換算轉速下的換算功率,如圖2所示。從圖中可以看出在返廠檢查的發動機換算功率曲線與出廠時的換算功率曲線基本重合,試車時環境溫度相差較大使得換算轉速的范圍不同。據此數據,可以排除發動機本體性能衰退因素造成輸出功率降低。

3.2 飛機安裝情況檢查

通過排查飛機進氣道與發動機的連接情況,發現多架飛機的連接密封膠圈向流道內凸起,凸起量約為3~5mm。如圖3所示,在發動機安裝完成后,由于膠圈內徑與壓氣機機匣內徑一致,膠圈受壓變形后膠圈必然向內側凸起,發動機工作時,壓氣機前流道內的靜壓P1要比環境壓力P0低,在壓差的作用下凸起量將進一步增大,且發動機功率狀態越高壓差越大,凸起量也將隨著增加。

為了確定密封膠圈的凸起量對發動機功率的影響,進行整機臺架試驗模擬進氣道被膠圈凸起時發動機的工作情況。

4地面臺架模擬進氣道堵塞試驗

4.1 試驗方案

為減少試驗變量,只模擬膠圈凸起高度對發動機性能的影響。如圖4所示,利用現有的試驗資源,在車臺進氣道和壓氣機機匣之間安裝一個模擬堵塞環形金屬板。設置三個零件加工方案,分別選擇凸起量△H為0mm、3mm和5mm,模擬堵塞板的具體參數如表1所示。

4.2試驗結果

安裝三種不同的模擬堵塞板時錄取發動機各轉速狀態下的穩態性能參數和加速時的數據。

4.2.1 功率影響

圖5為試驗各狀態下發動機換算功率與換算轉速關系曲線,從圖中可以看出,在低換算轉速下,模擬板的影響較小,隨著換算轉速增加,功率降低的絕對量值有非常明顯的增加。

功率下降量值統計如圖6所示,圖中可以看出方案B的最大狀態功率損失達到7.6%,而方案C的最大狀態功率損失高達26.1%。

4.2.2 溫度影響

圖7為發動機換算轉速下的渦輪見溫度T4.5曲線,方案B和方案A的T4.5數據基本一致,而方案C較方案A在低功率狀態時T4.5要高,高功率狀態時兩者基本一致。

4.2.3 壓氣機后壓力影響

圖8為壓氣機后的氣流靜壓參數,其變化趨勢與發動機功率變化趨勢基本一致。

4.2.4 耗油率的影響

圖9為發動機換算轉速下的耗油率曲線,數據表明凸起量越大,耗油率上升越多。方案C的耗油率相比方案A,在慢車時,耗油率升高達到15.8%;在最大狀態時,耗油率升高了19.4%。

5 機理分析

發動機功率降低的機理分析如下:第一,膠圈凸起后使流動損失增加,壓氣機前的來流總壓降低,同時流通面積減少,導致流量減少,使發動機的功率下降。第二,由于膠圈凸起后使壓氣機前流場產生較大畸變,壓氣機效率降低,壓氣機出口壓力降低,循環壓比降低后導致輸出功減少。

基于以上分析,膠圈變形凸起將導致發動機輸出功率下降,耗油率上升,與模擬試驗數據變化趨勢一致。

6 改進設計

針對膠圈出現的變形情況,提出一種改進方案,改進前后的對比如圖10所示。

(1)在進氣道與機匣之間增加一個連接導套,進氣道增加一個連接槽;

(2)將軸向密封改為徑向密封。

7 臺架驗證試驗

在臺架上進行改進前后兩種結構的整機試驗,發動機試車數據如表2所示,可以看出,發動機更換密封膠圈后T4.5溫度下降6℃,功率上升17%,改進措施有效。

8 結語

(1)發動機輸出功率降低的原因為發動機與飛機進氣道連接密封膠圈變形凸起所致;

(2)地面模擬試驗表明當膠圈凸起堵塞面積分別為7.9%和13%時,發動機最大狀態的功率損失達7.6%和26.1%。

(3)改進設計飛機發動機連接方案裝機試驗表明發動機最大狀態功率提升17%。

收稿日期:2019-07-29

作者簡介:鐘櫚(1985),男,江西贛州,碩士研究生,主管,工程師,研究方向:發動機結構。

猜你喜歡
改進設計故障
故障一點通
英語翻譯APP在大學生英語學習中的使用分析與改進設計
“燃燒條件”探究實驗的創新設計
化學教學(2016年11期)2017-01-05 08:42:19
點膠機多工位復合工作臺的改進設計分析
奔馳R320車ABS、ESP故障燈異常點亮
壓鑄模具適應性改進設計及保護措施分析
科技與創新(2016年5期)2016-03-17 10:14:31
闡述專用汽車底盤制動系統的改進設計
科技與創新(2016年2期)2016-01-19 11:19:35
故障一點通
故障一點通
故障一點通
主站蜘蛛池模板: 四虎永久免费网站| 狠狠久久综合伊人不卡| 久久久久久久97| 国产丝袜91| 欧洲免费精品视频在线| 精品一区二区三区水蜜桃| 国产欧美视频在线| 亚洲高清国产拍精品26u| 真实国产乱子伦高清| 又爽又黄又无遮挡网站| 精品撒尿视频一区二区三区| 欧美精品H在线播放| 伊人大杳蕉中文无码| 国产成人1024精品| 福利在线不卡| 国产日韩欧美黄色片免费观看| 亚洲免费毛片| 中字无码精油按摩中出视频| 精品免费在线视频| 一级成人a毛片免费播放| 华人在线亚洲欧美精品| 青青青草国产| 久久精品中文无码资源站| 国产成年无码AⅤ片在线| 国产精品19p| 久久精品中文字幕少妇| 亚洲天堂精品在线| 欧美在线中文字幕| 国内精品一区二区在线观看| 天堂亚洲网| 色成人综合| 天堂成人在线| 国产精品久久久久久久久久久久| 色欲色欲久久综合网| 呦视频在线一区二区三区| 综合色天天| 亚洲天堂在线免费| 456亚洲人成高清在线| 欧美一区精品| 国产日韩丝袜一二三区| 精品福利视频导航| 成人在线观看不卡| 免费毛片视频| 最新国产你懂的在线网址| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 成人免费一区二区三区| 一区二区理伦视频| 91在线国内在线播放老师| 国产老女人精品免费视频| 亚洲国产成人无码AV在线影院L| 日韩福利在线观看| 美女一级毛片无遮挡内谢| 第一区免费在线观看| 国产亚洲现在一区二区中文| 日韩国产黄色网站| 九九热视频精品在线| 国产精品久久久久鬼色| 日韩视频福利| 日本不卡在线播放| 无码福利日韩神码福利片| 亚洲欧美日韩另类在线一| 国产综合亚洲欧洲区精品无码| 国产成人精品日本亚洲| aⅴ免费在线观看| 国产精品一区二区不卡的视频| 91在线精品麻豆欧美在线| 亚洲资源站av无码网址| 毛片免费观看视频| 国产va欧美va在线观看| 国产精品不卡片视频免费观看| 国产91丝袜| 国产sm重味一区二区三区| 久久久久国产一区二区| 久久国产免费观看| 草逼视频国产| 亚洲色婷婷一区二区| 99久视频| 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看| 青青青国产免费线在| 国产成人福利在线视老湿机| 色婷婷视频在线| 伊人久久福利中文字幕|