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鍋爐埋管爆管事故的分析及處理

2019-12-23 02:49:02張路軍
設備管理與維修 2019年16期
關鍵詞:風速變形

趙 強,張路軍

(山東省特種設備檢驗研究院濟寧分院,山東濟寧 272000)

0 引言

某單位自備電廠1 臺75 t/h 低速循環流化床,額定壓力為5.3 MPa,額定汽溫為485 ℃。2001 年投入使用后,一直未能帶滿負荷(最大負荷約為60 t/h),而且流化狀況較差,在負荷大的時候,還容易出現局部結焦的現象。最近幾年由于用汽量增加,為提高鍋爐出力、解決局部結焦的問題,對鍋爐進行改造。采取封堵布風板四周部分風帽,減少通風截面,提高風速、改善流化狀況、強化埋管換熱的方法,同時還對磨損嚴重的中、下排埋管進行更換。改造維修后,流化狀況得到改善,沒有再出現結焦現象,鍋爐最大負荷提高到72 t/h。但改造后運行半年,即頻繁發生爆管事故,爆管后,對泄漏的埋管采取封堵方法,然后繼續運行,此后爆管事故不斷,由開始間隔為1 個多月,后來最短的時候到2 天,致使鍋爐多次緊急停爐,給單位造成重大經濟損失。

1 原因分析

1.1 檢驗情況

該鍋爐密相區設計有埋管4 組,材質為20G,規格為Φ57×10 mm,外壁焊有防磨鰭片。現場檢查發現兩側埋管基本完好,中間2 組多處爆管泄漏,爆管附近處埋管因沖刷也出現泄漏;部分埋管嚴重彎曲變形(圖1)。泄漏、變形的埋管多集中在爐膛中部,爆破位置在埋管中上段,距埋管出口集箱較近。

埋管的循環回路為:鍋筒中的水經集中下降管分配到埋管入口集箱,經埋管進入出口集箱,然后經連接管進入水平煙道左右包墻水冷壁,再經連接管進入鍋筒。分析埋管的水循環回路,其設計符合要求。

1.2 腐蝕和高溫氧化,使埋管冷卻變差,導致材料超溫

宏觀檢查埋管無明顯磨損痕跡。對爆口附近可測量部位進行測厚,測厚數值均在(8.5~10)mm,剩余壁厚遠大于最小壁厚,可以判定磨損減薄不是造成爆管事故的原因。

對鍋爐埋管維修管材原始資料進行復查,對割除下來爆管的管段進行光譜分析,數據符合GB/T 5310—2008 標準的要求。

圖1 變形的埋管

對變形和爆破的埋管進行檢查,發現變形最嚴重的管子,外壁顏色發黑,外壁氧化層厚度約2 mm。發生爆管的埋管有輕微脹粗現象,爆口為縱向開裂,爆口邊緣為鈍邊(圖2),其開裂嚴重的1 處長度為140 mm,寬度最大處為4 mm。具有長期超溫爆管的特征。

對爆破和變形嚴重的埋管進行割管檢查,發現管內生成的氧化層非常嚴重,較少的厚度也>2 mm,有的已經形成塊狀(圖3),將管內基本堵死。其顏色為黑色,較疏松。經分析,Fe3O4為10.9%,Fe2O3為87.2%,Na3PO4為1.8%。

埋管為更換不久的新鋼管,由于未進行堿煮和鈍化,未能在表面形成良好的鈍化保護膜,使運行中腐蝕加劇。當鍋爐給水中含有氧時,就會使爐管電化學腐蝕加劇,其最終腐蝕產物為Fe(OH)3,脫水后為Fe2O3。在(450~570)℃時,水蒸汽也會與碳鋼發生反應,生成疏松的Fe3O4,當溫度為570 ℃以上時,其反應生成物為Fe2O3。

由于生成的Fe 的氧化物比較疏松,再加上汽水流動、鍋爐振動等不穩定因素,氧化層有時會出現脫落現象,汽水與剝落氧化層之后的碳鋼表面繼續反應,或者是通過疏松的空隙與碳鋼表面反應,使腐蝕不斷進行。由于埋管一般為與水平線夾角12°傾斜布置,腐蝕產物容易沉積,導致管內流通面積減少,汽水流動受阻,使埋管冷卻變差,出現超溫情況,隨著氧化物沉積的增多,超溫現象更為嚴重,最終導致埋管變形、爆管。

1.3 風室進風結構不合理,流化不好,導致中部埋管熱負荷過大

鍋爐風室進風結構如圖4。由于采用前面兩側進風,A 區處于左右側氣流交匯處,在兩側氣流強度差別不大的情況下,A 區由于氣流速度降低,靜壓升高,導致該處風帽中小孔風速高,流化好。而B、C 區為截面突變區域,會產生渦流。渦流的存在,使該處氣流能量損失增大,同時使壓頭降低,因此該處風帽中小孔風速較低,流化較差。當給煤顆粒度較大時,該情況尤其突出。上述情況也是運行中B、C 區易于結焦的原因。使用單位也反映,在進行流化試驗時,B、C 區基本沒有沸騰現象。這樣使中部埋管處于高風速區,換熱強烈,熱負荷較大。

1.4 改造、維修不當,加劇埋管熱負荷不均的現象

圖2 爆口部分形貌

圖3 管內氧化物

在帶有埋管的低速流化床中,埋管的蒸發量占鍋爐出力的一半以上。因此在鍋爐負荷變大時,埋管中水的含汽率比較高。該鍋爐從頻繁發生事故的時間看,都是在對布風板改造后發生的。布風板改造后,通風面積縮小,風帽小孔風速提高,犧牲了爐膛靠近四周澆注料的埋管的換熱,使鍋爐B、C 區靠近中部的區域流化狀況有所改善,鍋爐帶負荷能力提高,但并沒有根本上解決風室風壓不均勻的問題,從而沒有解決流化不均勻的現象。四周封堵風帽后,使改造前中部原本小孔風速高、流化好的地方,在改造后,小孔風速進一步提高,換熱更為強烈,中部埋管熱負荷過大,管內含汽率較高。傾斜安裝的埋管也容易出現汽塞和汽水分層,最終個別管子會因產生的蒸汽量大,出現傳熱惡化,在埋管局部出現超溫現象,過多的蒸汽一旦形成汽塞,循環流速會進一步下降,會加劇超溫情況,也加劇了汽水腐蝕速度。隨著腐蝕產物的產生,超溫現象進一步加劇,進入惡性循環,導致過熱爆管。使用單位在埋管爆破后,為不影響使用,搶修時采用了簡單的封堵,使附近埋管熱負荷進一步增加,從而導致附近熱負荷較高的埋管繼續爆管。

圖4 鍋爐風室結構

1.5 爆管原因

綜上所述,該鍋爐埋管頻繁爆管主要是由于流化不均勻、改造維修不當,使部分埋管熱負荷過高,致使埋管內出現大量水蒸汽,導致傳熱惡化;而汽水腐蝕產物的堆積加劇了材料超溫情況,最終導致埋管過熱爆管。

2 處理措施

(1)更換變形、泄漏、封堵的埋管。更換后進行清洗和鈍化,清除內部的氧化層,并形成致密的鈍化層,降低運行時的腐蝕。

(2)對風室進風進行改造。改造示意圖如圖5。在兩側進風道內增加導流板,考慮到床下點火溫度較高,因此采用了304 不銹鋼作為導流板材料。導流板的采用,是為了消除B、C 兩個渦流區,基本上使進入風室的氣流以較為均勻的方式布滿整個風室,減少風室內的風壓的偏差。運行情況表明,其流化狀況明顯好轉。鍋爐基本能接近滿負荷狀態。

(3)恢復封堵的風帽,避免單根埋管熱負荷過高,靠均衡埋管熱負荷,提高鍋爐出力。

(4)由于隨給煤顆粒度的增大,要保證流化良好,小孔風速也要相應提高,因此運行中,要控制好給煤顆粒度。

圖5 改造后的進風示意

3 結束語

經過上述處理后,至今已運行5 年,未在發生爆管現象,最大帶負荷能力基本維持在70 t/h 以上。

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