張石慶
(大慶石化建設有限公司,黑龍江大慶 163000)
某石油化工企業重油催化裂化裝置外取熱器E101B 發生故障,影響裝置的平穩操作,經生產部調整未能恢復,判斷為松動風管泄漏,催化降低再生器主風量,降負荷運行。為了避免發生安全事故,經石油化工企業管理部門研究決定,對重油催化裂化裝置進行停工搶修,對外取熱器E101B 進行修復工作。
位于外取熱器E101B 內部標高EL+29250--EL+29550 處的松動風管接頭位置發生磨損泄漏,松動風管泄漏位置情況如圖1 所示。為恢復外取熱器E101B 的正常使用,搶修期間對松動風管泄漏位置進行修復,松動風管實際泄漏位置情況如圖2 所示。
使用130 t 汽車吊將腳手架材料倒運至EL+35500 處的人孔平臺,待人孔打開后,進行強制通風2 h,然后對受限空間內空氣進行檢測分析,化驗分析合格后,人員進入受限空間進行作業,搭設由人孔到EL+31500 外取熱器開口位置的人行通道和爬梯到達修復位置,作業人員施工位置如圖3 所示。
通過損壞部位進行檢查,判斷外取熱器管束開裂的原因主要有6 方面:①高溫下管束由于熱膨脹問題,導致管束焊縫部位被拉裂;②高溫催化劑對管束表面進行的直接沖刷,管束不斷磨損減薄,最后導致管束貫穿;③管束內表面結垢,傳熱效果不斷惡化,垢體引起管束傳熱不均勻,引起管束破裂;④外取熱器高負荷生產運行;⑤生產操作波動大,松動風量不對稱,催化劑結塊致使受熱不均勻,導致管束局部過熱引起開裂;⑥外取熱器管束水循環不暢通,引起局部過熱溫度較高,造成管束開裂。
外取熱器E101B 松動風管主管規格4″SCH80/4″SCH120,材質SA403 GR.WP347/SA312 GR.TP347,使用磨光機將磨損泄漏位置進行打磨,將有管材表面裂紋位置全部打磨處理,直至漏出母材完好無裂紋,對打磨位置進行PT 檢測,確認無裂紋后焊接堵漏。焊絲選用TGF-347 Ф2.5×1000 mm,焊條選用CHS-132R Ф2.5 mm。
圖1 松動風管泄漏位置
圖2 松動風管實際泄漏位置
圖3 作業人員施工位置
支管規格2″SCH80,材質SA312 GR.TP 304,磨損區域較小可直接進行修補,使用磨光機將磨損位置打磨出V 形60°坡口后直接焊接修復,焊絲選用CHG-308 Ф2.5×1000 mm,焊條選用CHS-307 Ф3.2 mm。焊縫余高0~1 mm,不得有氣孔、裂紋、夾渣、未熔合等原則性缺陷。
支管規格1″SCH80,材質SA312 GR.TP 304,部分泄漏位置焊口撕裂造成移位發生錯口,使用倒鏈及其他工具進行找正對口,使用磨光機將磨損位置打磨出“V”形60°坡口后直接焊接修復,焊絲選用CHG-308 Ф2.5×1000 mm,焊條選用CHS-307 Ф3.2 mm。焊縫余高0~1 mm,不得有氣孔、裂紋、夾渣、未熔合等原則性缺陷。如果受力較大無法組對,將泄漏位置管口進行焊接封堵。
如有部分焊口泄漏位置較大無法直接進行焊接修復,需協調使用等離子切割機對業主庫房備用的松動風管進行切割,對泄漏位置進行整段替換。
焊接完成后全部進行100%PT,滿足NB/T 47013—2015 B級檢測標準的Ⅰ級為合格。
主管奧氏體不銹鋼組織為單相奧氏體,焊后易出現晶間腐蝕,產生應力腐蝕開裂。為消除焊接殘余應力,需對焊口進行穩定化熱處理。采用電加熱對焊縫區域進行加熱,硅酸鋁保溫棉50 mm×2 層包扎保溫,以焊口中心兩側各不小于150 mm,恒溫溫度900±10 ℃,保溫4 h,完成后即拆除保溫層自然冷卻,并保存好熱處理曲線歸檔。
外取熱器松動風管的修復過程是復雜的,修復過程需要生產裝置停工檢修,嚴重影響著石油化工企業的經濟效益。因此,外取熱器的良好運行需要進行嚴格管理和精心操作,在生產過程中要保證外取熱器操作平穩,生產參數不可以大幅度波動,投用時要緩慢進行。要提高水循環效率,避免出現斷水事故和干燒現象,以促進外取熱器長周期平穩運行。