楊 福
(中海石油舟山石化有限公司,浙江舟山 316000)
某石化企業的熱電聯產裝置中,有3 臺高壓鍋爐給水泵是130 t/h 流化床鍋爐系統中的核心設備。該泵為沈陽水泵石化泵有限公司生產的BB4 型單殼徑向剖分兩端支撐式多級離心泵;由高壓蒸汽透平驅動;入口壓力0.5 MPa,出口壓力14 MPa,操作溫度160 ℃,介質為除鹽水;軸封采用傳統的填料密封。因該泵需要定期停機更換填料,無法滿足裝置“長周期”運行的要求;在分析原有軸封結構后,決定將原填料密封改造為機械密封。
該泵兩端填料密封函內嵌在泵軸承箱的中間連接體上,填料為16×16 mm 碳纖維柔性石墨條,共4 層,中間帶隔水環,通過循環水對填料函進行沖洗和潤滑;填料壓蓋為兩半式,方便拆裝更換填料。填料函外設置翅片冷卻夾套,接循環水進行冷卻。
由于填料密封的固有特性,需要適量的沖洗水外漏;同時,填料與軸套運行時會產生相對摩擦,增加設備功耗,降低設備效率。填料磨損會使軸封泄漏量增大,必需定期停機更換填料和軸套。據統計,每3~6 個月需進行1 次檢修,維護成本高;除此之外,填料沖洗水無法回收對水資源造成極大浪費。
機械密封以泄漏量小、壽命長等優點,被大量應用于各類機泵中,鍋爐給水泵中也有較好的應用業績,可以滿足生產需求。為順利實現改造,盡量減少設備零部件的改動,需要對現有結構進行測量,并由機械密封生產廠家設計提出最佳的密封腔體尺寸要求。對比情況(表1)。
表1 填料函尺寸與機械密封需求對比
從表1 的數據對比中,腔體外端面與軸承箱的距離排除了使用外置機械密封的可能性;腔體尺寸較小,無法滿足內置機械密封的設計要求;原軸套通過螺紋鎖緊套固定,軸上螺紋在機封安裝時,易損傷軸套密封O 形圈。所以,依現在有條件,無法在原有填料腔體中進行機械密封改造,需要將密封腔體尺寸擴大。由于密封所在連接體屬單獨部件,故可以對連接體進行改造,使其滿足機械密封安裝要求。
根據泵的運行參數及介質特性,最終確定采用多彈簧單端面平衡型集裝式機械密封(圖1),密封沖洗設置布水擋環,實行多點注水;機封動環采用硬質合金,并在密封端面開圓弧深槽,以增加密封面的潤滑和冷卻效果;密封沖洗方案采用PLAN32(外沖洗),沖洗介質為40 ℃的除鹽水。
圖1 機械密封結構
為消除軸上螺紋對機封安裝的影響,方便機械密封定位,選用雙軸套結構;設計原軸套的專用備帽,保證軸肩光滑過渡。重新設計軸承箱的中間連接體(圖2),保持原有連接及安裝尺寸不變;材質選用ZG250,去除冷卻水腔,增加加強筋板來提高連接體剛性;根據機械密封尺寸,設計密封腔體結構;另外,設計可拆卸的喉部節流襯套,以保證密封沖洗水的冷卻效果,降低沖洗水用量;沖洗水通過襯套,直接進入泵體內,不再外排造成浪費。
該汽動給水泵完成軸封改造后,運行狀態良好,振動、溫度都在標準范圍內。軸封零泄漏,除去了循環水冷卻系統及填料沖洗水,并節約了循環水的用量,消除了沖洗水外漏引起的水資源浪費;機械密封軸功率損失只有填料密封的5%~10%,提高了泵的運行效率。該機械密封已經連續運行一年有余,未發現泄漏痕跡,大大減少了設備停機次數,減少了設備維護量。
圖2 新中間連接體
此次鍋爐水泵的軸封改造效果非常明顯,使得整個汽輪機及泵組可以長周期連續運行;同時,除去了填料冷卻水及外排沖洗水,節約了水資源消耗。機械密封在運行工況穩定,沖洗條件良好的情況下,其使用壽命基本>10 000 h,且不會損害軸套等其他零件,大大減少了維修成本。